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!"### !""# 年第 $% 期
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冷加工
线切割机床的改造
福建省南平电机厂工具分厂! ("#"$$%) ! 陈金法
! ! 我厂一台型号为 #$%&’( 和一台 #$&&)(*线切割机
床,使用至今已二十余年了,随着使用时间的推移,这
两台设备已逐渐显得“力不从心”了,设备的故障率逐
年增多,电气控制系统严重老化,且已非常落后,无法
满足现代高速高效的生产要求。为此,笔者对这台线切
割机床的机构、电气部分进行一次彻底的改造。现以
#$%&’( 型号线切割机床改造的方法为例介绍如下
(#$&&)(*型号改造的方法基本相似,只是机械部分的
零部件尺寸有些不同)。
众所周知,丝筒组合件是线割件中卷丝机构的关键
部件,故是笔者技改的重点。
!" 联轴器的改造
原 #$%&’( 的丝筒与卷丝电动机之间用的是滑块联
轴器,该联轴器结构的特点是:径向尺寸小,安装时两
轴同轴度允许较大的误差。但当卷丝筒转速较快,又要
频繁的正反换向时,由于中间联接处的材料是胶木块,
极易磨损而产生冲击,不但不能起缓冲、减振作用,反
而噪声增大等。产生这种情况,对于精密加工的设备来
说是不允许的。
通过分析,根据箱内原联轴器空间能容纳的位置大
小,可把丝筒主轴与卷丝电动机之间的传动联接改用弹
性套柱销联轴器。这样,丝筒在换向时所产生的诸多问
题基本解决,同时,改用弹性联轴器后,安装和维修等
都十分方便,同轴度误差要求又不高,从而提高了传动
精度。
#" 卷丝筒组合件的改造
(+)原铝制卷丝筒组合件的结构,归纳起来主要存
在以下弊病:
! 原丝筒主轴与电动机之间是用十字滑块联轴器结
构,易产生磨损、松动、冲击、振动、噪声和传动不平
稳等现象(上面联轴器改造部分已讲过)。
" 铝制卷线筒体与主轴之间必须绝缘,中间绝缘体
材料用胶木加工成锥体,锥体上还铣两条对称的平键
槽,由于频繁高速的正反转,加上胶木材质的原因,胶
木上两侧平键槽很容易磨损,槽宽变大,松动严重。
# 由于卷丝筒的转动不平稳,所以经常断丝,且会
把所断的钼丝紧紧地缠绕在传动轴上,这样势必造成电
气线路短路而无法正常工作。
$ 卷丝筒主轴轴径偏小,正反转冲击严重,产生的
转矩大,所以 #$%&’( 和 #$&&)(*两台型号机床的轴都
发生过扭断事故(见图 +)。当扭断后,修理起来非常
麻烦,原因是丝筒组合件的零部件精度要求较高,总成
装配后还须经过校静、动平衡。同时,要求其径向圆跳
动量不得大于 (" (,--,精度要求高。一般由厂家校验
过,不宜经常随便拆修。否则,可能引起钼丝抖动,严
重影响加工精度,甚至导致断丝,停止加工。
图! +
(,)根据上述存在的种种故障的原因分析,笔者对
卷丝传动系统结构做了较大重点的改造。
! 为了防止钼丝断后缠绕在卷丝筒的主轴上,而引
起卷丝筒与主轴之间的绝缘被破坏。可在卷丝筒支座的
两侧各增加一个胶木板加工成的挡线圆环,挡线圆环与
卷丝筒的单边间隙应小于钼丝的直径。
" 卷丝筒要求重量轻,转动惯量小,所以卷丝筒采
用 ./, 铸铝材料铸成,加工后要求丝筒
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
面不得有砂
眼、气孔存在。
# 卷丝筒的传动主轴用 0(12材质经调质加工而成,
加工后,主轴轴承位的轴径由原来的 !,(-- 加大到
!,’--。原用 0 个 ,(0 的轴承,现改用 0 个 3(+(’ 轴承。
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冷加工 !""# 年第 $% 期 !!"""
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既可保持原轴承支座的孔径不变,又可满足轴径加大,
增加强度的需要,主轴与半联轴器配合面按莫氏短锥面
和平键的侧面可同时受力。实践
证明
住所证明下载场所使用证明下载诊断证明下载住所证明下载爱问住所证明下载爱问
,它可以非常有效
地防止键槽的磨损、变宽而产生松动。与此同时,把原
主轴上的 #$% & ’" ())的细螺纹也要随着轴径的加大相
应地改为 #*+ & ’" ())细螺纹(改后见图 $)。
图! $
’" 主轴! $、," 圆螺母! *" 止动垫圈! (" 滚丝筒杆
-" 平行块! %" 固定螺栓! ." 胶木支座
! 原丝筒组合件是用去重法校平衡,偏心量的大小
是靠卷丝筒的端面去重量来保证平衡的。这种校平衡的
方法较难控制。因为它要认真计算钻削的位置、距离、
重量、大小和深浅。操作起来较麻烦。现卷丝筒的左右
两侧各设计一条平衡槽,并用 - 块(一端 * 块)可调的
平衡块进行调整配重,使校平衡又快又好、随心所欲、
非常方便。
!" 电气部分改造
(’)脉冲电源! 线切割数控脉冲电源改用数字集成
电路和专用大功率模块,具有结构简单,性能稳定,操
作方便,参数选择准确、直观,输出功率大等特点。打
破了传统电源的设计模式。
($)低压驱动电源! 在低压驱动电源的电路中,增
加了运丝电动机断电刹车装置,工作中如遇断电,丝筒
可迅速刹车,防止了丝筒的冲出。同时,机床还装有断
丝保护装置,遇到断丝时,可立即停机,有效地保护机
床的正常运转。整个系统全部用计算机监控。一目了
然,非常直观。这样,就可以实现自动化无人看管操
作。
#" 结语
经使用证明,这次技改是非常必要的,是成功的。
设备的故障率、停机率大幅度减少。产品的质量和设备
的利用率大大提高,实现了 $,/ 无人看管运行,取得了
相当可观的经济效益,值得推广。
(收稿日期:$++.+**+
44444444444444444444444444444444444444444444
)
(上接第 ** 页)
图 *! ,0 扭矩分析
当 !)12 3 ,+++#41时滚柱的法向反力:
.()12 / $$+" .-0’15
式中! 0’———滚柱有效长度,))
15———滚柱直径,))
此时额定静扭矩 ,0 为:
,0 / $$+" .-0’15(26 3 27)789" (()
!" 计算结果分析
根据本文的计算方法对国外的相关产品进行了计
算,其结果对比见附表。
计算结果与样本值
型! ! 号 :;*( <:*(
额定静扭矩 ,; ,= ,0 ,; ,= ,0
样本值 > ?·) *$(+ *$(+ *.’+ ’*(+ ’*(+ $’-+
计算值 > ?·) **++ **++ *%.+ ’,’+ ’,’+ $$*+
误差(@) ’" - ’" - A ’ ," * ," * ,
由计算结果表明,本文所采用的以最大接触应力
!)12 3 ,+++#41为判据的分析方法是可靠的。
(收稿日期:$++.+$$()