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高炉循环水水处理技术的应用

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高炉循环水水处理技术的应用 · 28· METALLURG1CAL PoWER No.5 l 997 高炉循环水水处疆技术的应用 ( 印 互墅蔓 7 【埔 要】 介绍了高炉炉体、热风稠冷却循环承系统承处理过程,出现的问题及解决方法. 【关键词】 . ! ! 垦竺 I fF 7 、 \ Application of W ater Treatment Technique of Circulation W ater for Blast Furnaces Ski Fenghua [Ab~trac1] Water tre...

高炉循环水水处理技术的应用
· 28· METALLURG1CAL PoWER No.5 l 997 高炉循环水水处疆技术的应用 ( 印 互墅蔓 7 【埔 要】 介绍了高炉炉体、热风稠冷却循环承系统承处理过程,出现的问题及解决方法. 【关键词】 . ! ! 垦竺 I fF 7 、 \ Application of W ater Treatment Technique of Circulation W ater for Blast Furnaces Ski Fenghua [Ab~trac1] Water treatment procedure~of cooling circulation water system for m ∞ body and hot wind valve of blast fum ces are presel1teIa.Problems occurred in the pro- ~odure~and the solving methods an described. [Keywords] Circulation water。Cor~ ion,Wolframate 邯钢 1260m。高炉工艺中采用循环冷却 水系统,尤其在炉体及热风阀冷却采用了具 有 90年代国际先进水平的软环水闭路氮封 系统.在各个系统投运前,根据系统工艺及水 质情况进行了动态和静态模拟实验,确定了 水质稳定配方。在实际运行中,针对系统出现 的问题,采取了相应的措施。取得了较好的 效果 . 1 概况 邯钢 1260m’高炉于 l992年建成投产, 其冷却水共有三个系统:炉体及热风阀软环 水闭路系统。风13渣13净环水系统 高炉鼓风 机净环水系统.因软环水系统工艺先进,水质 稳定难度大,特做重点论述. 炉体及热风阎软环水系统概述如下; 系统容积 510m。,循环水量2620m。/h,系 统补水量为 0-5‰~1.0‰,要求循环水水质 补充水质见 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 1。 表 1 循环水水质及讣水水质要求 系统材质:铜、碳钢、铸锕 铸铁.其中冷 却软环水的空冷器管直径为 20。壁厚为 2mm材质为碳锕.泵出口温度不大于 35℃, 回水温度小于 65℃。系统管道内挂有铜、碳 钢挂片。 2 试验内容及结果 按设计要求及系统工艺状况,经旋转挂 片试验和冷却水动态模拟试验(试验方法分 别按。中华人民共和国化工行业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 HG/ T2159—9l和 HG/T2160--91 规定方法进 行),经过多次试验的分析比较,最终筛选出 钨酸盐复合配方,代号为 Nx一312,其主要 成分为钨酸盐。含磷聚丙,稳定剂及 pH调节 剂等,试验结果如表 2. 维普资讯 http://www.cqvip.com 1997年第5期 冶 金 动 力 ·29· 垢厚 0 表中所表示的腐蚀率为多次试验的最大 值与最小值。试验后取出的挂片,上面有一层 薄薄的膜,无锈无垢,说明‘Nx一312配方缓 蚀阻垢较好。 3 实际运行情况 3.1 水质稳定前的准备工作 为保证水质稳定效果,在高炉炉体及热 风阀循环水系统正式投运前,对循环水系统 的设备、管道进行了清洗、预膜,其具体步骤 如下: 3.1.1 首先将系统用清水清洗,清洗 3h后 逐渐用新水置换。特置换完毕后,投加Nx一 108清洗荆,维持含量 1OO0mg/L,此时控制 pH一3~4。当 pH>4时则投加硫酸进行调 节,清洗 2Oh后,经化验水中含铁量及浊度不 再升高,则中止清洗,同时放掉清洗水. 3.1.2 向系统补充新水,并慢慢投加NX一 312预膜维持含量 150Omg/L.每小时测一次 水质指标,控毒I sS<2Omg/L,TFe<3mg/L, pH为 6~7,预膜在常温下进行 48h,当检查 挂片上有一层色晕,预摸完成,置换排放。 3.2 正常进行 预膜结束后,首先根据系统容积进行基 础投加,维持循环水中酸盐含量大于 50rag/ L,并在运行中及时分析化验水质指标。在投 运的最初几个月,各项水质指标基本上在控 制范围之内。但运行一段时问后,由于高炉产 量的提高,系统泄漏等原因,高炉炉体及热风 阀系统出现了轻微腐蚀现象,随后逐渐发展, 日趋严重,到了 1993年 8月,腐蚀已根严重, 当时水质分析数据如下: 硬度 150~mol/L pH 6.8 氯根 >8mg/L SOt一 1 68mg/L 80mg/L TFe 30mg/L 1 993年 8月份系统腐蚀情况见图 1 、: 妊 托 镀 日期/d 图 1 1993年 8月份铁离子随时间变化蓝线 通过上图可以看出,在 1993年 8月 24 日,系统含铁量最高达到了 30mg/L,挂片腐 蚀率为 O.28mm·a_。,超过国家规定的标准, 循环水已变为铁红色,浊度高达 8Omg/L,严 重威胁着高炉的正常运行。戟环水系统出现 的另一个问题是:循环水硬度有时超过规定 的标准,高达 500~mol/L,经分析出现问腰的 原因如下: ①由于安装质量问题 ,高炉循环水系统 出现了严重泄漏。为保证系统压力就需大量 补水,因为投有大量备用药剂,故不能及时大 量投药,造成循环水中药量降低,最低时系统 含药量只有 4Omg/L,原有膜脱落,系统出现 腐蚀。 ②补充的软水 pH值低,最低为 6.1,加 大了腐蚀的趋向。 ⑧因系统投有按设计要求在高炉循环水 系统高处的膨胀罐内充氮气,当系统压力低 到一定程度时,局部形成负压空气进入循环 水系统,循环水中溶解氧增加,溶解氧的去极 化作用促进了腐蚀l二氧化碳溶于水中产生 碳酸,加速腐蚀I另外。由于水中 HCOs-的分 解,产生COz气泡,造成局部浓差腐蚀。 ④由于循环水冷却设遣不完善,循环水 热负荷大造成系统水温超过设计标准,回水 温度最高达到 70℃,给水温 度最高 在到 55℃,加速了系统的腐蚀。 维普资讯 http://www.cqvip.com M rAIJ.1 G AL PoWER No.5 1997 ⑤由于 系统存在铁细菌及硫酸盐还原 苗,促进了系统的微生物腐蚀。 @炉体及热风阀软环水是完全密闭系 统,从理论上讲不存在泄漏问题,软环水系统 硬度高的主要原因有三点.a.软水补水硬度 高,有时达到 801,~ollL;b.药剂稀释用的是 生水,其硬度达 8000pmollLIc.投加的药剂对 水质分析有一定干扰。 根据存在的问题,采取了以下措施: ①认真检查系统泄漏点。对高炉冷却系 统的冷却壁管道连接处,热风阀系统管道活 节头处,采取了相应的堵漏措施,使系统的补 水量由原来的 l6t/h减少到 1.5t/h。 ②针对补水 pH偏低的问题,我们开始 向补水中加氪,后考虑到氮对系统的铜有一 定的腐蚀性,改为向循环水中投加氢氧化钠, 将补水的 pH提高到 7.2以上.维持系统呈 碱性运行. @针对系统贮水罐没有充氮气.系统压 力低时,溶解氧增多的情况,将系统压力由 0.45MPa提高到 0.55MPa,避免系统负压,防 止了空气的进入。 ④为降低系统循环水的温度,对空冷器 底部进空气进行了检查封闭,增开了风机的 台数,增加了反洗的移c数,将送水温度拉制在 d5℃以内。 ⑤为解决系统微生物的腐蚀,调整加药 配方,向系统投加杀菌灭藻NX一621,每周 投加一次,保持循环水瞬时含药量 l00mg/l。 @针对循环水硬度超标的问题,经研究 适当降低循环水硬度的标准,由 2001~nol/L 提高到 500pmol/L,虽对系统防腐有一定的 影响,但考虑到循环水硬度高,在冷却壁的高 温处容易产生垢层,为此,我们在循环水中投 加了分散剂Nx一407,维持系统含量 2mglL, 这样,既减少了系统的腐蚀,叉防止了系统的 结垢。当软环水硬度超过 500pmol/L时,则进 行排污,补充软水 ,同时,严格控制水质在要 求的范围内。 ⑦为了保证系统的水质稳定效果,及时 . 掌握循环水变化规律,加强了监测分析,由原 4 来每天分析 2次改为每天分析4次,更新分 析仪器,提高分析数据的准确性. ’ ⑧为了保证加药的均匀性、连续性、加强 了药剂的稀释配比,根据分析结果做到调整 药荆浓度、连续投加。 通过采取以上措施,循环水水质渐渐好 转,到 l993年 11月循环水水质抽查如下: 硬度:430pmol/L碱度:3.8mmol/L pH:8.2 SS:18mg/L a一:80mg/L TFe:6mg,L 其中:铁离子含量最高为8mg/L,最低为 4mg/L。试验挂片结果如表 3。 其腐蚀率和年污垢热阻均在回家规定的 标准内。为了进一步提高水质,我们将铁离子 含量标准由原来 1Omg/L改为 5mg/L,通过 各方面的共同努力,从 1993年 l2月至今.铁 离子含量均在 5mg/L以内,为延长设备的使 用寿命创造有利的条件。 3.1 关于风口渣口净环水系统.汽轮机循环 水系统出现的问题是硬度高、浊度高、苗藻繁 殖严重,针对这些问题 ,我们采取了多补软 水,加强旁滤,投加杀菌灭藻剂等措旖,使这 些问题基本得到僻决。 衰3 挂片结果 堕嚣圭 . 二 年/m污=垢.K热/W阻 垢厚 铜 碳钢 ⋯ ‘ 结束语 邯锕集团有限公司高炉炉体及热风阀软 环水闭路系统,经过五年来实际运行证明, NX一312钨酸盐复台配方具有良好的缓蚀 阻垢效果。通过对水处理的各项管理工作的 完善,采取一系列整改措施,使水处理技术工 作取得显著成绩,保证了高炉的正常运行和 稳定高产,年增效益约 912万元. I997—05一I 9收稿 维普资讯 http://www.cqvip.com
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