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高炉循环水水处疆技术的应用
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互墅蔓 7
【埔 要】 介绍了高炉炉体、热风稠冷却循环承系统承处理过程,出现的问题及解决方法.
【关键词】
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Application of W ater Treatment Technique of
Circulation W ater for Blast Furnaces
Ski Fenghua
[Ab~trac1] Water treatment procedure~of cooling circulation water system for
m ∞ body and hot wind valve of blast fum ces are presel1teIa.Problems occurred in the pro-
~odure~and the solving methods an described.
[Keywords] Circulation water。Cor~ ion,Wolframate
邯钢 1260m。高炉工艺中采用循环冷却
水系统,尤其在炉体及热风阀冷却采用了具
有 90年代国际先进水平的软环水闭路氮封
系统.在各个系统投运前,根据系统工艺及水
质情况进行了动态和静态模拟实验,确定了
水质稳定配方。在实际运行中,针对系统出现
的问题,采取了相应的措施。取得了较好的
效果 .
1 概况
邯钢 1260m’高炉于 l992年建成投产,
其冷却水共有三个系统:炉体及热风阀软环
水闭路系统。风13渣13净环水系统 高炉鼓风
机净环水系统.因软环水系统工艺先进,水质
稳定难度大,特做重点论述.
炉体及热风阎软环水系统概述如下;
系统容积 510m。,循环水量2620m。/h,系
统补水量为 0-5‰~1.0‰,要求循环水水质
补充水质见
表
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1。
表 1 循环水水质及讣水水质要求
系统材质:铜、碳钢、铸锕 铸铁.其中冷
却软环水的空冷器管直径为 20。壁厚为
2mm材质为碳锕.泵出口温度不大于 35℃,
回水温度小于 65℃。系统管道内挂有铜、碳
钢挂片。
2 试验内容及结果
按设计要求及系统工艺状况,经旋转挂
片试验和冷却水动态模拟试验(试验方法分
别按。中华人民共和国化工行业
标准
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HG/
T2159—9l和 HG/T2160--91 规定方法进
行),经过多次试验的分析比较,最终筛选出
钨酸盐复合配方,代号为 Nx一312,其主要
成分为钨酸盐。含磷聚丙,稳定剂及 pH调节
剂等,试验结果如表 2.
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1997年第5期 冶 金 动 力 ·29·
垢厚
0
表中所表示的腐蚀率为多次试验的最大
值与最小值。试验后取出的挂片,上面有一层
薄薄的膜,无锈无垢,说明‘Nx一312配方缓
蚀阻垢较好。
3 实际运行情况
3.1 水质稳定前的准备工作
为保证水质稳定效果,在高炉炉体及热
风阀循环水系统正式投运前,对循环水系统
的设备、管道进行了清洗、预膜,其具体步骤
如下:
3.1.1 首先将系统用清水清洗,清洗 3h后
逐渐用新水置换。特置换完毕后,投加Nx一
108清洗荆,维持含量 1OO0mg/L,此时控制
pH一3~4。当 pH>4时则投加硫酸进行调
节,清洗 2Oh后,经化验水中含铁量及浊度不
再升高,则中止清洗,同时放掉清洗水.
3.1.2 向系统补充新水,并慢慢投加NX一
312预膜维持含量 150Omg/L.每小时测一次
水质指标,控毒I sS<2Omg/L,TFe<3mg/L,
pH为 6~7,预膜在常温下进行 48h,当检查
挂片上有一层色晕,预摸完成,置换排放。
3.2 正常进行
预膜结束后,首先根据系统容积进行基
础投加,维持循环水中酸盐含量大于 50rag/
L,并在运行中及时分析化验水质指标。在投
运的最初几个月,各项水质指标基本上在控
制范围之内。但运行一段时问后,由于高炉产
量的提高,系统泄漏等原因,高炉炉体及热风
阀系统出现了轻微腐蚀现象,随后逐渐发展,
日趋严重,到了 1993年 8月,腐蚀已根严重,
当时水质分析数据如下:
硬度 150~mol/L pH 6.8
氯根 >8mg/L SOt一 1 68mg/L
80mg/L TFe 30mg/L
1 993年 8月份系统腐蚀情况见图 1
、:
妊
托
镀
日期/d
图 1 1993年 8月份铁离子随时间变化蓝线
通过上图可以看出,在 1993年 8月 24
日,系统含铁量最高达到了 30mg/L,挂片腐
蚀率为 O.28mm·a_。,超过国家规定的标准,
循环水已变为铁红色,浊度高达 8Omg/L,严
重威胁着高炉的正常运行。戟环水系统出现
的另一个问题是:循环水硬度有时超过规定
的标准,高达 500~mol/L,经分析出现问腰的
原因如下:
①由于安装质量问题 ,高炉循环水系统
出现了严重泄漏。为保证系统压力就需大量
补水,因为投有大量备用药剂,故不能及时大
量投药,造成循环水中药量降低,最低时系统
含药量只有 4Omg/L,原有膜脱落,系统出现
腐蚀。
②补充的软水 pH值低,最低为 6.1,加
大了腐蚀的趋向。
⑧因系统投有按设计要求在高炉循环水
系统高处的膨胀罐内充氮气,当系统压力低
到一定程度时,局部形成负压空气进入循环
水系统,循环水中溶解氧增加,溶解氧的去极
化作用促进了腐蚀l二氧化碳溶于水中产生
碳酸,加速腐蚀I另外。由于水中 HCOs-的分
解,产生COz气泡,造成局部浓差腐蚀。
④由于循环水冷却设遣不完善,循环水
热负荷大造成系统水温超过设计标准,回水
温度最高达到 70℃,给水温 度最高 在到
55℃,加速了系统的腐蚀。
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⑤由于 系统存在铁细菌及硫酸盐还原
苗,促进了系统的微生物腐蚀。
@炉体及热风阀软环水是完全密闭系
统,从理论上讲不存在泄漏问题,软环水系统
硬度高的主要原因有三点.a.软水补水硬度
高,有时达到 801,~ollL;b.药剂稀释用的是
生水,其硬度达 8000pmollLIc.投加的药剂对
水质分析有一定干扰。
根据存在的问题,采取了以下措施:
①认真检查系统泄漏点。对高炉冷却系
统的冷却壁管道连接处,热风阀系统管道活
节头处,采取了相应的堵漏措施,使系统的补
水量由原来的 l6t/h减少到 1.5t/h。
②针对补水 pH偏低的问题,我们开始
向补水中加氪,后考虑到氮对系统的铜有一
定的腐蚀性,改为向循环水中投加氢氧化钠,
将补水的 pH提高到 7.2以上.维持系统呈
碱性运行.
@针对系统贮水罐没有充氮气.系统压
力低时,溶解氧增多的情况,将系统压力由
0.45MPa提高到 0.55MPa,避免系统负压,防
止了空气的进入。
④为降低系统循环水的温度,对空冷器
底部进空气进行了检查封闭,增开了风机的
台数,增加了反洗的移c数,将送水温度拉制在
d5℃以内。
⑤为解决系统微生物的腐蚀,调整加药
配方,向系统投加杀菌灭藻NX一621,每周
投加一次,保持循环水瞬时含药量 l00mg/l。
@针对循环水硬度超标的问题,经研究
适当降低循环水硬度的标准,由 2001~nol/L
提高到 500pmol/L,虽对系统防腐有一定的
影响,但考虑到循环水硬度高,在冷却壁的高
温处容易产生垢层,为此,我们在循环水中投
加了分散剂Nx一407,维持系统含量 2mglL,
这样,既减少了系统的腐蚀,叉防止了系统的
结垢。当软环水硬度超过 500pmol/L时,则进
行排污,补充软水 ,同时,严格控制水质在要
求的范围内。
⑦为了保证系统的水质稳定效果,及时 .
掌握循环水变化规律,加强了监测分析,由原 4
来每天分析 2次改为每天分析4次,更新分
析仪器,提高分析数据的准确性. ’
⑧为了保证加药的均匀性、连续性、加强
了药剂的稀释配比,根据分析结果做到调整
药荆浓度、连续投加。
通过采取以上措施,循环水水质渐渐好
转,到 l993年 11月循环水水质抽查如下:
硬度:430pmol/L碱度:3.8mmol/L pH:8.2
SS:18mg/L a一:80mg/L TFe:6mg,L
其中:铁离子含量最高为8mg/L,最低为
4mg/L。试验挂片结果如表 3。
其腐蚀率和年污垢热阻均在回家规定的
标准内。为了进一步提高水质,我们将铁离子
含量标准由原来 1Omg/L改为 5mg/L,通过
各方面的共同努力,从 1993年 l2月至今.铁
离子含量均在 5mg/L以内,为延长设备的使
用寿命创造有利的条件。
3.1 关于风口渣口净环水系统.汽轮机循环
水系统出现的问题是硬度高、浊度高、苗藻繁
殖严重,针对这些问题 ,我们采取了多补软
水,加强旁滤,投加杀菌灭藻剂等措旖,使这
些问题基本得到僻决。
衰3 挂片结果
堕嚣圭 . 二 年/m污=垢.K热/W阻 垢厚 铜 碳钢 ⋯
‘ 结束语
邯锕集团有限公司高炉炉体及热风阀软
环水闭路系统,经过五年来实际运行证明,
NX一312钨酸盐复台配方具有良好的缓蚀
阻垢效果。通过对水处理的各项管理工作的
完善,采取一系列整改措施,使水处理技术工
作取得显著成绩,保证了高炉的正常运行和
稳定高产,年增效益约 912万元.
I997—05一I 9收稿
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