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4H发动机曲轴箱通风试验4H发动机曲轴箱通风试验 1. 方法 1.1 试验装置 ?在曲轴箱通风装置出口连接6米长的不锈钢管,不锈钢管内径不小于曲轴箱通风装置出口; ?不锈钢管出口为斜切口,呈一定角度向下倾斜放置,利于机油滴出。 ?在进行机油收集试验时,在不锈钢管出口罩以半开放式箱子,出口用瓶收集,如图1。 图1: 机油收集装置 1.2 试验方法 考虑到试验发动机运转初期的稳定性,不单独组装新发动机用于评定曲轴箱通风装置,所 有试验均穿插在正在进行的1000小时磨损试验中进行,该发动机迄今已累计运行超过1500小 时,状态...

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4H发动机曲轴箱通风试验 1. 方法 1.1 试验装置 ?在曲轴箱通风装置出口连接6米长的不锈钢管,不锈钢管内径不小于曲轴箱通风装置出口; ?不锈钢管出口为斜切口,呈一定角度向下倾斜放置,利于机油滴出。 ?在进行机油收集试验时,在不锈钢管出口罩以半开放式箱子,出口用瓶收集,如图1。 图1: 机油收集装置 1.2 试验方法 考虑到试验发动机运转初期的稳定性,不单独组装新发动机用于评定曲轴箱通风装置,所 有试验均穿插在正在进行的1000小时磨损试验中进行,该发动机迄今已累计运行超过1500小 时,状态稳定。 1.2.1 用于 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的初步筛选 ?更换新的方案(更换曲轴箱通风装置、或……),并在齿轮室U型槽内加满油。 ?试验发动机按照磨损试验工况运行至次日上午(确认已经有油有规律的滴出,否则这个时间 需加长,直至有机油有规律的滴出为止)。 ?机油液位:上限。 ?发动机切换到额定转速全负荷运转,运转30min后,开始目测管口机油滴下的机油,记录两 滴之间的间隔时间(精确到10s),记录时间持续1,2小时,然后计算平均间隔时间(为防 止视觉疲劳漏记,可在油滴落下方放一张纸,机油滴下后将纸换位置,等待下一滴)。 ?记录曲轴箱压力。 1.2.2 用于初选方案的精确评价 ?更换新的方案(更换曲轴箱通风装置、或……),并在齿轮室U型槽内加满油。 ?试验发动机按照磨损试验工况运行至次日上午(确认已经有油有规律的滴出,否则此时间啊 需延长)。 ?机油液位:上限。 ?将收集瓶称重后放好(见图1), 试验发动机继续按照磨损试验工况运行,100小时候称重。 ?全程记录曲轴箱压力。 ?100小时过程中,机油液位下限,上限,并在100小时后将机油加至上限,统计100小时内 的累计机油添加量。 1.2.3 用于最终确定方案的全面评价 ?1.2.1+1.2.2试验内容。 ?机油加至上限后,再加入1L机油,参照1.2.1试验内容进行。 2. 试验方案和步骤 2.1 初步筛选试验 初步筛选试验步骤及方案见 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 1,试验方法参照1.2.1。 表1: 试验步骤及方案 步试验方案/内容 备注 目的 骤 1 更换新后齿轮室(U型槽加深) 验证在生产线装机时 是否增加U型槽灌油超出液位上限的2 向通风口内灌机油1L 工序 机油需放出 3 齿轮室通风口处加接倍力呼吸器 齿轮室通风口处加新试制的油气分离器(张宏飞 对比两种油气分离器4 方案,两种尺寸) 的优劣,并了解齿轮室 油气分离结构与油气铣去后齿轮室油气分离结构,通风口处加接倍力 5 分离器联合使用与单呼吸器 独使用时的效果 铣去后齿轮室油气分离结构,通风口处加接新试 6 制的油气分离器 封住后齿轮室通风口,在气缸盖罩上加接新试制 验证油气分离器安装7 的油气分离器 位置对效果的影响
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