对提高钢轨焊缝探伤效率的思考
对提高钢轨焊缝探伤效率的思考 西安铁路局略阳工务段姚永新王明安 略阳工务段管辖的阳安线现 有正线里程254公里,由于设备超 期服役,资金投入欠帐多,导致伤 损频发.为保证安全,探伤工区在 缩短探伤周期的同时,积极开展技 术革新活动,提高探伤效率.按照
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
化作业规定,采用老式方法每 检测一处焊缝按22分钟算,如果使 用C一22A仪器对阳安线所有焊 缝全断面探伤,不仅耗时耗力,也增 加了很多不必要的工作量,按现有 人员和仪器很难完成《维规》中对 线路焊缝全断面探伤每半年不少 于一次的规定.笔者经过近两年对 线路焊缝探伤的观察和总结,对原 有
工艺
钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程
进行了革新.在此,与大家 共同探讨.
1探伤效率低下的原因
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
和 采取的对策
1.1原因分析
在探测钢轨轨底角伤损时,由 于是利用超声波的声程进行测距, 探伤人员容易受到焊筋反射波(属 正常反射波)的影响,在判伤时需将
声程换算成水平距离进行测量判 定.原检测方式如下:
摘要:分析了钢轨焊缝探伤的效率低下的原因,利用1:1直
读法简化计算过程,改进工艺,提高探伤准确性;充分
利用钢轨探伤仪的特性,提高了钢轨焊缝探伤效率,
经实践证明,节省了大量的时间和费用. 关键词:钢轨焊缝探伤效率
从图中可知,检测和判定过程
中,需将反射声程换算成水平距离 进行观察判定,而计算过程是利用 声程通过三角函数计算实现的,每 出现一个反射波,就需计算判定一 次,确定一处焊缝是否有伤,需要 反复多次计算判定,费时,误工.通 过在实践中的探索,我做了以下设 想:
焊缝一反射面
程
探伤仪荧光屏时基线lmm代
表探头入射点到反射面lmm的水 平距离,直接得出入射点到入射 面的水平距离,再用尺量法查看 是否属焊筋反射波,从而提高检 测轨底角的速度.具体做法是: 利用三角函数计算出仪器k2.5斜 探头50mm及100ram声程所对应 损反射'波]
.卜反射波一结果-t4定筋反射波—-_J 1.2采取的对策的水平距离,如下图:
1.2.1利用l:l直读法简化计算过 92.7
单位:mm
[3/2008}O酉铁科技
IIW试块
即50mm声程对应的水平距离为 50mmxsin68.=46.4mm(k2.5探头的 实测入射角一般为68.),100mmx
sin68.=92.7mm,将斜探头k2.5置 于IIW试块上,使探头向50mm, 100mm圆弧面发射超声波,前后移 动探头,使两个圆弧面回波达到最 强,此时将反射波型分别调至仪器 荧光屏时基线46.4mm,92.7mm刻 度,整个仪器调整结束.此方法有 效地简化了工序,判定一处焊缝轨 底角有无伤损原用探测时间是14 分钟,探测轨头8分钟;采用1:1 水平距离直读法后,对焊缝全断面 探测时,原每班检查15个焊头,现 提高到每检查一处焊缝只需要1O 分钟,每班次检查32处焊头,提高 工作效率54%.
1.2.2改进工艺提高探伤准确性 在革新工艺的基础上,通过实 践又对1:1直读法加以改进,即在 焊缝探伤时,同时使用两种探头, k2.5探头,k1探头兼顾使用,用
k2.5探头对轨顶面与轨腰70mm 高伤损进行检测,同时还对轨头和 焊缝轨底角进行探伤检测.利用k1 探头折射角的特性和对伤损棱角 反射好的特点,检查轨头至轨底和 焊缝热影响区的垂直裂纹,斜裂纹 和轨底横向裂纹.通过对该项技术 改造,使焊缝全断面探伤的判伤准 确性大大提高,有效地克服了探伤 质量与探伤速度效率无法兼顾的 难
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
.
1.2.3充分利用钢轨探伤仪的特性, 再次提高探伤作业效率
为切实解决探伤速度慢的问 题,我们根据钢轨探伤仪原理,挖 掘现有设备潜力,充分利用钢轨探 伤仪多通道的特点,实现对普通线 路(有缝)和无缝线路同时进行探伤 (?区除外).为保证探伤速度和质 量二者兼顾,对探头种类,探头功 能,探伤区域及优缺点进行分析比 较,改进探头后的组合方式(见下 对提高钢轨焊缝探伤效率的思考 时发现和处理,有效保证了线路的 安全畅通.2004.1.1至2006.4.30共 检查出重伤焊缝270处,钢轨母材 重伤120根(处).其中k4+632至 表):k39+000区段属再用轨地段,线路 线别探头种类探测范围探头功能优点缺点
70?x2I区核伤,擦伤,轨头水平 对核伤及对焊缝中的标轨30 ?x2?区各象限裂纹
各象限裂灰斑,白斑线路
轨头水平裂纹,轨腰轨纹有效难以检测(o.
+30')×1?区底纵向裂
纹
70?x2I区核伤,擦伤对焊缝核 无缝伤及轨底对螺栓裂纹30 .x2?区焊缝伤损
线路横向裂纹难以检测
(o.+30')X1?区轨腰,轨底垂直纵向裂纹有效
改进后的钢轨探伤仪各通道探头组合方式:
通过对阳安线普通(有缝)和无 缝线路区段探伤实践发现,这种组 合方式不仅能有效检查出有缝和 无缝线路钢轨的种类伤损,解决长 短轨并存地段探伤时无法兼顾的 矛盾,充分发挥钢轨探伤仪的多通 道特性,同时也大大提高了钢轨探 伤效率,每检测一处焊缝又可缩短 2分钟.经过两次技术改进,归纳焊 缝全断面探伤方法为:
(1)1:1水平距离直读法
(CTS22A通用仪器).
(2)钢轨探伤仪探头结合法
(5DSS型钢轨探伤仪).
2效果论证
2.1大量伤损得以及时被检查发
现,保证了安全
两次探伤工艺改进后,探伤质 量,效率都大大提高,阳安线大量 的钢轨(包括焊缝)伤损都得到了及 西铁科技0[二圃
道
坡度大,曲线半径小,伤损发展快 而多,两年中共累计检查出重伤焊 缝81处,钢轨母材重伤6根,基本 杜绝了
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
性断轨事件的发生.两 年中,所有被判定有伤的每根钢轨 都经历了时间和解剖的检验,被判 定重伤的部分钢轨经切片解剖后, 伤损定位,定性和定量都与解剖后 的实际情况基本吻合,仅有极个别 伤损定量有少量误差.部分被临时 加固的焊缝在使用中,已有裂缝由 内而外发展至钢轨轨头表面. 2.2节省了大量的工时和费用 工艺改进后,在保证安全和质 量的前提下,检查一处焊缝总工时 由原来的22分钟减少为8分钟, 单处检测工时大大缩短.由于阳安 线多数地段探伤检查需要乘坐汽 车,随着检测工时的减少,各项费 用也随之大大降低,为单位降低生 产成本开支打下了坚实的基础.