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煤矿安全形势与事故案例分析

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煤矿安全形势与事故案例分析煤矿安全生产形势及事故案例分析 皖南监察分局高云魁安徽煤矿安全监察局主要内容***点击此处添加标题一、煤矿安全生产形势 (一)全国煤矿安全生产情况2016年1-4月份,全省煤炭产量共4331.11万吨(其中4月份产量为预计值),同比减少260.47万吨、减幅5.67%。(仅皖北煤电公司产量增长)淮北矿业集团产量(万吨)淮南矿业集团产量(万吨)17.11250.4234.03皖北煤电公司产量(万吨)国投新集公司产量(万吨)22.32(二)安徽煤矿安全生产情况1、产量情况 截至今年4月底,全省煤矿共发生生产安全事故3起...

煤矿安全形势与事故案例分析
煤矿安全生产形势及事故案例分析 皖南监察分局高云魁安徽煤矿安全监察局主要内容***点击此处添加标题一、煤矿安全生产形势 (一)全国煤矿安全生产情况2016年1-4月份,全省煤炭产量共4331.11万吨(其中4月份产量为预计值),同比减少260.47万吨、减幅5.67%。(仅皖北煤电公司产量增长)淮北矿业集团产量(万吨)淮南矿业集团产量(万吨)17.11250.4234.03皖北煤电公司产量(万吨)国投新集公司产量(万吨)22.32(二)安徽煤矿安全生产情况1、产量情况 截至今年4月底,全省煤矿共发生生产安全事故3起、死亡4人,百万吨死亡率为0.092(按预计产量核算)。事故起数、死亡人数、百万吨死亡率同比减少3起、8人和0.169,减幅分别为50%、66.67%和64.66%。未发生较大及以上事故,上年同期发生较大事故1起、死亡7人。1-4月份煤矿事故起数1-4月份煤矿死亡人数(二)安徽煤矿安全生产情况2、生产安全情况(二)安徽煤矿安全生产情况2、生产安全情况(二)安徽煤矿安全生产情况(二)安徽煤矿安全生产情况3、面临的形势一个增加三个减少(二)安徽煤矿安全生产情况3、面临的形势三项岗位人员减少受煤炭经济形势下滑影响,企业留人、用人、培养人的长效机制不完善,对专业人才的吸引力不足,部分煤矿“三项岗位”人员流失严重,导致部分煤矿管理人员违章指挥无证人员从事特种作业。一个增加三个减少隐患排查及处罚力度减小有的煤矿没有按照“无盲区、全覆盖、零容忍”的要求和省政府规定开展隐患排查治理;隐患整改不及时,煤矿企业隐患整改复查回函中,有打法规 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 “擦边球”现象,出现应处罚而未处罚等现象,导致隐患没有真正整改到位。点击此处添加标题二、事故案例分析某矿中毒事故教训某矿瓦斯超限较大涉险事故某矿运输事故教训某矿突水事故案例分析点击此处添加标题(一)某矿突水事故案例分析 2013年2月3日,某煤矿南三采区1035切眼掘进工作面发生突水事故,突水量为29000m3/h,事故造成全矿井被淹、1人死亡。1.事故地点概况。1035工作面位于南三采区南翼第三阶段,工作面上部为1031、1033工作面采空区,下至1035机巷,南至补10勘探线,北至南三采区上山煤柱;设计走向长1223m,倾斜宽177m,煤厚2.9m,煤层倾角平均20°;标高-398~-510.5m;储量75.4万吨,采煤工艺为综采。点击此处添加标题 工作面上覆的71煤层7131工作面已回采结束,正在开采7135工作面。1035工作面于2012年1月开始准备,风巷已施工780m;机巷与轨道巷已贯通并施工至切眼下口,全长1275m,后变方位施工切眼28m。切眼下口向外360m处设有一环形水仓,水仓容积594m3,与1035轨道巷相连,形成自流排水系统。工作面排水路线为1035切眼→1035机巷→1035环形水仓→1035轨道巷→1033轨道石门→南部大巷→井底水仓→副井→地面。具体见事故地点示意图。1、事故地点概况某矿1035工作面平面布置示意图某矿突水事故井下作业人员分布示意图某矿突水事故井下失踪人员分布示意图点击此处添加标题1035切眼掘进工作面由综掘二区三队施工。2月2日14时10分,综掘二区跟班副区长向矿调度所汇报1035切眼掘进工作面迎头底板出水,出水量10m3/h。调度所当即安排停止作业、撤人、疏通水路,并 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 地测科派人下井查明情况。地测科技术员下井观察水情并取水样,15时30分,技术员到达现场,发现迎头向后8~12m处底板底鼓,出水量30m3/h,并报告矿调度所;16时30分,报告出水量40m3/h;17时30分,报告出水量60m3/h;18时30分,报告出水量70m3/h。18时55分,出水量增大,目测出水量约150~200m3/h,矿调度员立即向相关领导汇报,同时向集团调度室报告。19时09分,南三采区作业人员全部撤至安全地点,注意观察水情,有异常情况随时汇报,无异常1小时汇报1次。20时05分,地测科副科长继续观测水情,并与中班带班矿领导采煤副矿长进到环形水仓向里约40m处,因水大、浮煤太多不能再向里。20时50分2人返回至环形水仓处继续观察水情,水量约200m3/h,水仓内容水近半。2、事故经过  集团总工程师接报告后,立即率有关人员赶赴现场,会同矿长召开水情分析会。经分析认为,水源是太灰水的可能性大,根据矿以往突水量预测突水量不会超过1000m3/h;会议要求地测科加强水情观测,施工单位疏通水路、安装水泵,综采一区在通往二水平巷道口用黄泥构筑拦水坝,保运一区加强一水平排水泵维护,3日夜班南三采区其他人员在井口待命;矿值班领导到1035轨道巷环形水仓指挥协调增设水泵。21时33分,张治向矿调度所报告出水量稳定在200m3/h左右;约22时,报告环形水仓容水已满,机巷开始积水。约23时,夜班带班矿领导安全副总工程师、通风区副区长等人抵达现场,继续观察水情。3日0时20分许,现场人员到环形水仓处观测水情时,听到巷道里面有“砰、砰”的声音,而且水雾很大,水量剧增,现场人员立即沿机巷向外撤离,0时20分在机巷外口向矿调度所报告0时21分,矿长命令井下人员全部撤离,各单位值班人员负责通知本单位人员撤离,安排一、二水平泵房跟班人员到岗,以最大排水能力保证人员撤退时间。当班井下作业人员共444人,接到撤离升井命令后分别从副井、新副井、北部混合井、西风井撤离。经过10个小时的紧急撤离和营救,从西风井升井71人、从副井升井114人、从新副井升井158人、从北部井升井99人、从主井升井1人,累计升井人员443人,通风区一水平炸药库管理员下落不明。4日20时24分,鉴于井下已不具备安全施救条件,突水抢险工作结束。点击此处添加标题(1)直接原因1035切眼掘进工作面煤层下方存在隐伏陷落柱,在采动应力和承压水作用下,造成该掘进工作面底板底鼓,承压水突破有限隔水带形成集中过水通道,奥陶系灰岩水从煤层底板突出。(2)间接原因一是对奥灰水危害认识不到位。《矿井水文地质类型划分报告》提出,矿井内发现有岩溶陷落柱存在,但其分布规律不清,存在隐伏陷落柱突水问题,在生产中应注意此类问题的探查。但集团公司及矿未引起高度重视,未采取探查和防范措施。1035切眼掘进工作面地质说明书、水文地质情况分析报告和防治水设计均未对可能存在的隐伏岩溶陷落柱进行分析,提出防范措施。发现突水征兆后,对1035切眼底板突水主观上按照太灰突水进行处置,也未对突水水源进行化学分析,导致对突水水源误判。3、事故原因点击此处添加标题二是防治水技术手段不到位。1035切眼位于煤层变薄区。三维地震显示有2个异常区,把火成岩侵入作为唯一解释。2004年普通三维地震资料精度低,难以作为水文地质条件复杂矿井唯一的物探依据。矿井未建立水害预警系统,地下水动态观测数据反馈时间间隔长,不能及时为水情分析提供技术支持。三是工作面设计管理不严格。1035机巷设计长1223m,实际施工已1275m。变更设计仅由矿技术科提出 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ,经掘进副总工程师签字同意,未按规定程序审批。四是水情报告不及时。2日14时10分,矿调度所接报告后,未按照《煤矿防治水规定》第120条规定及时向矿长报告。18时55分突水量增到150~200m3/h后,矿才向集团公司报告。五是水源分析不及时,水量观测不准确。2日14时10分,1035掘进工作面迎头出水后,未同时进行井上下地下水动态观测,仅安排1人取水样并观察水情;对出水量观测仅为目测。当班23时事故地点机巷涌水已达到巷道棚梁处,突水量远已大于150~200m3/h,现场观测人员仍凭经验判断为于150~200m3/h;23时40分奥灰长观孔水位开始下降,水量观测不准确导致误判。3、事故原因点击此处添加标题3、事故原因涌水量曲线图点击此处添加标题3、事故原因奥灰98观1孔水位曲线点击此处添加标题六是现场处置不果断。在突水量持续增大的情况下,未果断撤出井下所有受水患威胁区域作业人员,中班、夜班仍安排二水平等作业地点正常生产。七是通知撤人不彻底。突水事故发生后,通风区值班人员及通风区调度员接到全矿撤人命令后,通知并落实失踪人员撤离不及时。八是应急救援管理不到位。《矿井安全生产事故应急预案及现场处置方案》内容不全面、针对性不强,无矿井出现重大突水险情时通知撤人的方式、路线等内容,也未按规定组织应急演练,矿调度所工作人员、通风区调度人员对水害应急救援预案内容不熟悉。3、事故原因点击此处添加标题一是经验代替“以防万一”的技术原则。二是对事故征兆不重视。三是应急处置失误。发现险情未采取断然措施。立即下达停产撤人命令。4.事故主要教训点击此处添加标题(二)某矿中毒事故案例分析 2011年6月10日,某煤矿7118综采工作面风巷发生一起中毒事故,造成1人死亡。1.事故地点概况。7118工作面风巷内共施工8个高位钻场,采用锚网支护。高位钻场间隔70~80米,每个钻场设计9个钻孔。5#钻场长5米,宽3米,高2.5米,钻场底板距7煤顶板6.6米,钻场联巷斜长14米,坡度35°,采用2.6米×2.6米工字钢棚支护。工作面回采期间过高位钻场4个,1~2#钻场采用架设木垛与局扇通风处理瓦斯,3~4#钻场采用徐州天阳公司生产的MKA煤矿充填剂进行充填,5#钻场充填材料为徐州天阳公司生产的高分子充填封堵剂。点击此处添加标题2011年5月26日,通风区向矿提出 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 采购5吨MKA煤矿充填剂准备对7118工作面5#钻场进行充填,经矿总工程师及矿长同意后,通风区材料员自行联系进货。5月30日下午,徐州天阳公司将5吨(共200桶)高分子充填封堵剂送到矿通风区,材料员仅核实了产品合格证及数量后即安排将材料送到区钻机队库房,区管理人员及材料员均未对所进材料是否为申购材料进行检验。6月2日,矿宣布成立防突区及瓦斯办,至事故发生时,防突区尚未正式组建。6月9日晚,区值班在班前会上安排对7118工作面5#钻场进行充填。钻机队队长带领四名工人于2011年6月10日0时开始对7118工作面5#钻场注高分子材料充填,6月10日凌晨4时,注高分子材料结束。累计注入高分子材料2025kg。6月10日早班,综采三区当班出勤58人,区值班安排李、史、袁三人在7118工作面风巷5#钻场处抹帽,当班任务3棚。14时左右,三人当班任务完成,史、袁二人收拾好施工工具准备送到工作面机巷内的工具房,李在5#钻场附近清理杂物。14时30分许,史、袁二人见李没有跟来,就返回风巷。二人到5#钻场时发现钻场内有黄色烟雾冒出,李倒在钻场外口下侧。二人立即将李救出,并向跟班副区长康汇报,康向矿调度所汇报后立即组织人员将李沿工作面机巷方向抬出。升井后李被送到淮北第四人民医院治疗,后经抢救无效于6月13日7时26分死亡。2、事故经过某矿中毒事故现场图点击此处添加标题(1)直接原因。5#钻场内注入的高分子充填封堵剂为非煤矿井下使用产品,化学反应后产生高温,在封闭空间内热量积聚引燃生成物释放出有毒气体,导致工作面回风侧作业人员中毒。新《煤矿安全规程》第二百五十九条规定:矿井防灭火使用的凝胶、阻化剂及进行充填、堵漏、加固用的高分子材料,应当对其安全性和环保性进行评估,并制定安全监测制度和防范措施。(2)间接原因一是井下高分子充填材料采购随意。使用单位未按集团公司规定和矿领导批示、没有经过相关业务部门按正常渠道采购,而是自行联系进货,自行验收。二是充填材料验收、使用人员失职。通风区材料验收人员仅核对了物品数量、查看了产品合格证,未对厂家送达的材料是否为经矿领导批示的申购材料进行查验;下料及充填施工前,也未对材料是否为安全技术措施中规定的材料进行查验。3、事故原因点击此处添加标题三是安全教育培训不到位,现场职工对使用高分子充填材料所导致的危害因素缺乏辨识能力。尽管现场使用的高分子充填封堵剂自身就具有刺激性气味加大了危害因素的辨识难度,但瓦斯检查员在第三次巡查时已发现5#钻场内有烟雾却没有汇报,导致现场安全隐患未能得到及时消除。四是安全生产责任制落实不到位。6月2日,矿机构调整,防突区刚成立但没有正常运作,工作仍由通风区安排;通风区工作安排混乱,未向相关领导汇报就自行安排封堵钻场,5#钻场封堵过程中既无监督,也无验收。五是安全技术措施落实监督不到位。矿2011年6月5日审批的7118工作面高位钻场充填施工安全技术措施中明确要求:7118工作面高位钻场采用注罗克休充填,而现场使用的充填材料为非煤矿用高分子充填封堵剂。3、事故原因点击此处添加标题一是制度不完善,材料未按程序采购。二是对职工安全教育培训不重视。三是安全生产责任制落实不到位。机构调整后人员和职责未同步到位。四是安全技术措施贯彻、监督不到位。4.事故主要教训点击此处添加标题(三)某矿瓦斯超限较大涉险事故 2013年2月20日4时45分,某煤矿Ⅱ32主石门掘进工作面发生一起瓦斯高值超限事故,甲烷传感器T1显示最大瓦斯浓度为31%、T2显示最大瓦斯浓度为14.9%。涌出瓦斯量为520m3。1.事故地点概况。Ⅱ32采区主石门从Ⅱ102采区四区段石门与Ⅱ102四区段轨道巷贯通点处开窝,以3‰上坡施工,底板标高为-694.56m,设计长度为1449.87m,巷道设计净宽×净高=4.4×3.8m(拱形断面),巷道断面14.6m2,放炮掘进,采用U29型钢棚支护。矸石由液压侧装机运至耙矸机处,由耙矸机装入1吨矿车。局部通风采用1台2×15KW局部通风机供风,风筒直径600mm,供风量203m3/min。点击此处添加标题 巷道设计(从煤层底板)先后穿过9煤、8煤、7煤、4煤和局部发育煤线。根据地质探查结果,巷道揭煤位置8煤层厚1.4~3.4m,平均1.6m,平均倾角13°,9煤层厚1.1~7.0m,平均煤厚3.5m,9煤和8煤层间距7m,之间岩性为泥岩。巷道于2010年4月由掘进二区负责施工,已揭开9煤层,截止2013年2月20日进尺446m,目前迎头距8煤法距2.3m。1、事故地点概况巷道剖面图点击此处添加标题揭9煤前测定8煤、9煤综合瓦斯压力为2.8MPa;8煤、9煤瓦斯放散初速度△P分别为19、14.7,坚固性系数f分别为0.15、0.2,原始瓦斯含量分别为12.17m3/t、13.35m3/t。矿于2010年7月编制了《Ⅱ32采区主石门专项防突设计》,设计揭9煤、8煤需施工区域防突措施钻孔221个,钻孔穿9煤、8煤,终孔间距3m,穿过8煤顶板0.5m,保护巷道两帮轮廓线外16m、垂直方向保护巷道轮廓线距9煤法距5m内的区域。集团公司于2010年9月予以批复,批复要求“巷道掘进中,巷帮钻孔必须连续抽放”、“加强揭煤段巷道支护。应架设两排金属骨架,骨架孔间距应小于0.2m”。点击此处添加标题揭9煤前,施工区域措施钻孔221,补孔51个。区域防突钻孔于2011年5月上旬开始施工,至2012年4月上旬(近11个月)全部施工结束。每个钻孔施工完毕后采用水力冲孔措施对8煤层、9煤层进行冲孔,累计冲出煤量775.5吨。每个钻孔施工完毕后均进行封孔抽采。至2012年4月30日揭9煤之前,累计抽采瓦斯235000m3,风排瓦斯量21605m3。在安全揭开9煤后,2012年11月中旬至12月中旬矿井在巷道迎头距8煤底板法距7m位置对8煤补充施工了69个钻孔进行水力冲孔并封孔抽采,水力冲孔冲出煤量共计95吨。2012年5月5日,在揭9煤前实测最大残余瓦斯含量8煤为5.23m3/t,9煤为5.13m3/t。9煤揭开后,2012年12月19日至22日共施工5个区域防突措施效果检验钻孔对8煤进行防突措施效果检验,实测得最大残余瓦斯含量为2.85m3/t。点击此处添加标题通过2012年11月7~9日施工的地质探查孔分析,8煤层厚1.4~3.4m,平均1.6m,8煤层在该区段出现分叉现象,分叉煤层(以下称8煤煤线)厚0~0.5m,平均0.2m。揭8煤前,每班使用锚杆钻机在迎头顶板及右肩窝各施工一个探眼进行层位控制,探得8煤下方有一层煤线,煤线厚度0.2~0.5m;2月19日进行工作面突出危险性预测时,钻孔穿8煤煤线长度0.2~0.3m,迎头右帮距8煤法距2.3m。巷道掘进至距8煤底板5m至3m法距期间,采用钻屑指标法先后进行了3次工作面突出危险性预测,每次施工3个预测钻孔,预测指标△h2最大值80Pa,K1最大值0.1;其中2月19日工作面突出危险性预测指标△h2、K1分别为80Pa、0。点击此处添加标题2013年2月20日3时15分,Ⅱ32采区主石门进行放炮作业,当班共施工44个炮眼,装药13Kg,炮后风流瓦斯0.12%,约30分钟后人员进入巷道迎头验炮,安全确认后进行架棚、过顶作业。现场作业人员搭好脚手架,前探梁到位后,先架好U型棚梁,开始铺设背帮网,在迎头右帮铺设第3块背帮网时,作业人员发现右肩窝掉渣,持续约3~4分钟,现场人员即从脚手架下来观望,随后迎头右肩窝出现漏顶,随即瓦斯传感器T1开始报警,区现场跟班干部立即组织人员从迎头撤离。地面监控中心站值班人员于4时45分发现Ⅱ32主石门T1瞬间达到2.18%,随后立即汇报矿安全生产信息中心及通风区调度,4时47分甲烷传感器T1显示瓦斯浓度达到最大值31%,4时58分甲烷传感器T2显示瓦斯浓度达到最大值14.9%。5时39分甲烷传感器T2显示瓦斯浓度降到3%,5时55分T2甲烷传感器显示瓦斯浓度恢复至正常值;6时25分甲烷传感器T1显示瓦斯浓度0.34%。2、事故经过点击此处添加标题(1)直接原因。水力冲孔钻孔分布不均匀,8煤局部卸压抽采不充分,掘进工作面顶板破碎,顶板超前支护不到位,放炮后迎头掉顶,瓦斯异常涌出造成瓦斯高值超限的较大涉险事故。(2)间接原因一是工作面地质探查孔及2月19日突出危险预测钻孔探得8煤煤线后,矿未制定有针对性的过煤线措施进行加强支护;揭煤期间未按集团公司对《Ⅱ32采区主石门揭煤专项防突设计》批复的要求在揭煤期间架设金属骨架。二是《Ⅱ32采区主石门掘进作业规程》规定进行石门揭煤工作面突出危险预测时,应向煤层施工5个预测钻孔,分别位于石门的四周和中部,控制巷道轮廓线外4m范围。实际仅施工3个钻孔,未控制至巷道轮廓线4m范围。石门揭煤突出危险性指标测定瓦斯解析指标K1值和△h2,K1值为0,指标不敏感。3、事故原因点击此处添加标题三是Ⅱ32主石门掘进工作面揭9煤、8煤抽采钻孔施工台账中记录所施工钻孔方位角、倾角与设计的方位角、倾角完全一致,钻孔通过视频验收,仅能验收深度,不能验收倾角、方位等参数;长距离钻孔未进行测斜,不能反映抽采钻孔实际终孔位置是否符合设计规定。四是Ⅱ32主石门掘进工作面揭9煤、8煤区域防突措施抽采达标 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 报告2012年5月5日直接测定9煤、8煤残余瓦斯含量,未直接测定残余瓦斯压力参数。3、事故原因点击此处添加标题一是瓦斯抽采过程控制不到位,未实现连续抽采。二是以经验代替技术原则,突出危险性大的9煤层安全揭开后,对突出危险性小的8煤层降低了技术标准。4.事故主要教训点击此处添加标题(四)某矿运输事故案例分析 2016年4月25日0时25分,某煤矿Ⅱ669机巷与Ⅱ6611下降风巷交岔处发生一起运输事故,事故造成1人死亡。1.事故地点概况。事故地点位于Ⅱ669采煤工作面机巷与Ⅱ6611下降风巷交岔处,事故地点巷宽5.2m,巷高3.4m-3.5m,巷道下山长度90m、下山倾角16度,支护方式为锚梁网索支护。此处为Ⅱ669采煤工作面机巷的变坡点,巷道右帮是单轨吊,单轨吊轨道距巷道底板2.8m。在支架转运过程中,变坡点处的单轨吊轨道接口受冲击多次损坏,为降低单轨吊进入变坡点时对轨道接口的冲击,避免再次损坏轨道,矿决定在距离变坡点90m的Ⅱ669机巷上部安装一台JH-14回柱绞车,用于配合单轨吊转运支架。绞车安装的安全技术措施于4月24日(星期天)编写完毕,尚未经审批。事故发生时,绞车已安装,信号装置、警示标识等尚未安设。点击此处添加标题4月25日夜班,预备区出勤28人,班前会安排夜班工作是:Ⅱ669采煤工作面撤除2架,转运2架,Ⅱ666采煤工作面安装2架。副队长刘某带领朱某、李某、马某、许某负责Ⅱ669机巷起吊点至Ⅱ666风联巷转运支架。班前会强调Ⅱ669机巷的JH-14绞车刚安装,未经矿验收,班中不能使用。4月24日22时20分到达工作地点后刘某安排许某、马某挂架、巡道,李某维护电气设备,朱某驾驶单轨吊机车。25日0时20分,单轨吊机车吊起第32架支架向Ⅱ669机巷外口转运,单轨吊运行至机巷JH-14绞车向外15米左右时,刘某喊朱某停车,之后刘某用3吨手拉葫芦链条将绞车钩头和液压支架连接,并启动绞车,然后安排李某操作绞车,并让其听从指挥随时停车,然后安排朱某开动单轨吊,绞车和单轨吊同时运行后,刘某跟着支架向下走。0时25分,支架运至Ⅱ6611下降风巷三岔门处,正在此处巡道的许某听到异常响声,并看到支架一抖,然后发现刘某受伤倒地,绞车钩头在刘某身边,绞车钩头和液压支架连接的链条已断开,许尚喊“碰人了”,并立即前往Ⅱ669工作面喊人救援,之后刘某经抢救无效死亡。附事故现场示意图2、事故经过某矿运输事故现场图点击此处添加标题(1)直接原因。配合单轨吊转运支架的JH-14绞车钩头与支架连接的链条强度不够,在单轨吊吊运液压支架向下运行过程中崩断;刘某违规跟车且站位不当,被瞬间回弹的绞车钩头击中腹部致死。(2)间接原因一是违章指挥、违章作业。刘某擅自指挥使用未经验收的绞车,违章指挥无绞车操作证的李某操作绞车。刘某违规使用不符合要求的链条连接绞车钩头与支架。二是技术管理不到位。该JH-14绞车安装未编制施工技术措施,未履行审批手续。三是现场安全管理不到位。未按规定配备两名单轨吊司机;单轨吊转运支架过程中违规跟车;区队跟班人员未到事故地点进行安全检查,未能及时发现并制止刘某的违章指挥和违章作业行为。3、事故原因点击此处添加标题四是隐患排查不到位。Ⅱ669采煤工作面机巷与Ⅱ6611下降风巷交岔处是单轨吊运输的重点,轨道接口多次损坏,影响单轨吊的运行,矿未及时采取针对性的保障措施;Ⅱ669采煤工作面机巷新安装的JH-14型绞车安全设施不全但能运行,矿未及时发现并消除该安全隐患。五是职工培训教育不到位。①职工安全意识淡薄,联保互保意识不强。现场作业人员李某,未拒绝违章指挥,违章操作绞车,且未及时制止刘某进入绞车运行绳道内的违章行为。②相关安全管理制度及安全技术措施贯彻落实不到位。矿安全生产管理人员,对公司关于单轨吊运行的相关管理制度不清楚、不知道;职工未按相关技术措施的要求由两名单轨吊司机共同操作单轨吊。③职工业务素质不能满足要求。预备区首次从事撤除安装综采支架工作,首次使用单轨吊转运综采支架,经验和能力不能满足现场需要。3、事故原因点击此处添加标题一是违章作业无人发现、无人制止。二是设备管理、使用不规范。三是职工教育培训流于形式。四是采用新工艺、使用新设备前未对职工进行专项培训4.事故主要教训安全生产警钟长鸣***
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百里登峰
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软件:PowerPoint
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分类:工学
上传时间:2020-07-20
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