第36卷第7期
2003年7月
中国电力
ELEClHIC』叼W7ER
Ⅷ.36NO7
JⅢ.2003
墓于瞬棒盛广义,蘸测攘耐爵锅炉
塞蒸汽瀛麾控制素统
李俊1,刘亚敏z,张伟康2,吴刚1,弓岱伟1,陈涛2,于旭2
(1.中国科学技术大学自动化系.安徽台肥23()027;2平圩发电有限责任公司,安徽淮南232089)
摘要:引刘电J一锅炉主蒸汽温度难以投入自动控制的问题,在充分丁解系统特性,综合考虑各项扰动因
素后,有针对性地提山阶梯式J’‘义预测控制策略,该算法引入10个影响冈索,能解决大惯性、大时延及
多扰动系统拧制问题。算法眦用于平圩电厂的2008t,II锅炉,戚功解决了该厂主蒸汽温度难投自动的问题,
并使控制指标优于部颁
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
。应用实践证明该技术具有很高的市场推广价值。
关键词:F包厂锅炉;汽温捧制;阶梯式广义预测控制
中图分类号:TK2237+3 文献标识码:B 文章编号:1004—9649(2003)07—0039—05
O前言
电J‘锅炉的汽温摔制系统是机组安仝、经济运
行的重要控制网路之一。常用的控制方法为采用常
规PID控制器构成串级控制系统或采用导前微分补
偿信号构成双回路控制系统,由于被控对象具有大
时延和大惯性的特点,这些控制方法均不能获得满
意的拧制效果。实际腑用也表明.尽管很多电厂已完
成了分散控制系统(DCS)改造,但汽温控制品质不
理想,稳态叫能满足部颁标准=!姜求(设定值的+4℃
范围内)的只有少数几台锅炉,有些电厂甚至负荷仅
以2%M【:R(最大连续蒸发量)/min速率变化时,汽
温就偏离设定值8℃以},所以常常只能通过手动
操作柬控制主蒸汽温度,有经验的运行人员电只自
把汽温设定值降低到537‘℃,且稳态范围扩大到±6℃
左右后才能使锅炉止肯运行,降低了机组运行的经
济件,也增加了运行人员的劳动强度。
淮南平圩发电公刮的1号锅炉为哈尔滨锅炉厂
引进美国cE公司技术生产的2008“h电厂锅炉,
是国产第1台配套MCR达600Mw机组的锅炉。原
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
中只有1食喷水减温器,安装在前屏过热器进
口母管r,即图1中的一级减温器(剧1中的二级减
温器为厂方为解决左右两路末级过热器出口温度偏
差过人而引入的,调节品质同样不好)。由于丰蒸汽
温度控制叫路具有大惯比时间肯数、大时延的特
性,原设计的PID串级调节系统控制品质不好,厂
力‘曾按常规方法剐控制系统进行改进,效果小明
显,赳温现象仍很严重。所以白1989年投运以来。
主蒸汽温度一直处于于动控制状态,并将温度允许
变化范围扩大到(537±12)【℃左右,仍有超渝现象出
现。为提高土蒸汽温度的控制6^质,将其列为科技
攻关项日,征集解决
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
,外多次聘请々家到现场
进行讨论和调试,均未解决问题。
图1 喷水减温器分布位置
2002年3月,安徽省电力公司再次将乎圩电J
主蒸汽温度控制系统作为科技攻天项目正式立项,
并委托中国科学技术大学自动化系研究解决与案,
与平圩电厂合作实施。作者根据先进控制理沦,结合
控制系统设计方法和半富的现场调试运行绎骑1“,
提出新的慕于阶梯式广义预测榨制的丰蒸汽温度控
制系统。经多次升、降负荷和启、停制粉系统的试验,
将主蒸汽渝度设定值提高到539℃,稳态和小范围
负荷变动时,温度控制在故定值的±3屯之内,较大
负荷变动(曾试验过高于5%MC刚min)的情况下,
收稿日期:2002—11—18;修回日期:2003一∞_09
基金项目:中国科学技术大学青年基金资助项目(KBl026)
作者简介:李俊(1973一),男,安徽寿县人,博上,讲师,从事工、Ik过程先进控制与优化理论、计算机嘲络与信息安全的研究及
麻川。E删i1:Ljun@ustcedllcn
万方数据
■⋯■一。一 目
■翻葛骶二幽
■|蛋腧;厄Ej 2003年第7期 中国电力 第36卷
1原有控制方案
平圩电厂1号锅炉原没计·Jt丰蒸汽温度采用常
规PID串级方式,通过一级减温水流量来渊肖,该
方案·I吲入的温度影响因素较少,控制效果很不好+
基本上小能使川。在实际运行中,}蒸汽温度总是由
人T控制,时常有超温现象发牛。
从实际运行经验看,影u目主蒸汽温度的主要扰
动有:(1)蒸汽流量,而燕汽流量随外界负荷变化而
变化;(2)燃烧状况,包括总煤量、r层廓煤机出力、
喷燃器仰角、助燃风等,这些因素的改变,都直接导
致燃烧叫J心的改变,影响过热器吸热能力。影响控制
品质的冈索小仅包括r述各项扰动,还包括系统牟
身具有的夫时延和人惯性时间常数等特性。经验模
型和试验模型均表明,系统时延和惯性时问分别为
430s和520s(其比值大丁O.82),常规PID控制基
本不能处理这种情况。新的控制方式必须针对系统
特性,州时综合考虑各项扰动,才能从根本上解决主
蒸汽温度的自动.}孛制问题,提高控制品质。
2阶梯式广义预测控制推导
针对普通自校正控制器鲁棒件较差帕问题,英
国十津大学Dwclarkc等人将白校正控制与预测
控制思想相结合,提出广义预测控制o”(GI’c)。广
义预测控制通过长程预测,解决了变参数及纯滞后
和阶次同时变化的系统的稳定控制问题,有效地抑
制了阶跃下扰引起的稳态偏差。
2.1模型预测
广义预测控制采州受控白l旦I归积分滑动平均模
型(CARIMA)描述被控对象:
』4(口。)九=B(g_1)地.尚,△ (1)
其一I·咒和z‘为系统存f时刻的输出值、控制量;f,为
零均值、方差有界、不相关的随机噪声:d为系统的
最小时延时间;△=11。为差分算r;4(哼“)和B(q“)
分别为后移算于q。1的n。和‰次多项式。
按广义预测榨制的般理论”“,由模型和Dio—
p11azlhne方程,得到f时刻刘未米。岬时刻系统输出
的最优输出预测:
y(fo)=q△“(f甘一1)+移(z)+哆△u(£一1)(2)
表示成向量形式为l,=G△Ⅱ十n7+H△¨。实际输出则
为y=l,+E。其中G,、E和珥为I】i叩hantjne方程确
定的口。的多项式;G、F和口分别为G,、f和H,组
140,
成的矩阵。
2.2一般的广义预测控制方法
广义预测控制规律采用最优.|孛制的策略,即控
制的目标足檄小化下述一次型日标幽数:
Ⅳ
一
Ⅳu
止∑[y(£可)—工(z0)J2+A∑:△u(fo1)]2(3)
厂1 J=1
其一『-A为拧制量的权重;Ⅳ为最火预测叫域;川。为
控制时域;y,为柔化后的参考序列(灿为设定值):
,r(Io)=唧;(fo—1)+(1一d)h(4)
d为柔化蚓子,O≤“
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万方数据
基于阶梯式广义预测控制的锅炉主蒸汽温度控制系统
作者: 李俊, 刘亚敏, 张伟康, 吴刚, 弓岱伟, 陈涛, 于旭
作者单位: 李俊,吴刚,弓岱伟(中国科学技术大学,自动化系,安徽,合肥,230027), 刘亚敏,张伟康,陈
涛,于旭(平圩发电有限责任公司,安徽,淮南,232089)
刊名: 中国电力
英文刊名: ELECTRIC POWER
年,卷(期): 2003,36(7)
引用次数: 5次
参考文献(4条)
1.李俊.孙德敏.魏衡华.邱雪峰.薛美盛 PID自动整定和阶梯式GPC在大型电站锅炉中的应用[期刊论文]-电力系统自
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TPS(TotalPlantSolution)锅炉控制系统的设计和组态.论文第三章研究过热器汽温先进控制算法.首先分析过热器汽温对象在干扰影响下的动态特性,然
后详细分析了抑制烟气侧热量、减温水流量和蒸汽流量等干扰因素的方法.论文归纳了通过导前信号来预测汽温扰动值的计算函数,便于实应用.为了能较
好的抑制减温水流量的扰动,将其串级控制系统中的常规PID控制改为变参数PID控制,并提出一种新型PID参数整定法.论文第四章研究过热器汽温模糊控
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化算法;再次,在分析了PID控制的规律和PID控制器参数整定的准则,列举了几种常见的PID控制器参数整定方法的基础上,指出了这些方法存在的不足
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状态变量-预测控制技术的再热汽温控制方法,即先采用状态反馈来补偿汽温被控对象的滞后和惯性,然后通过预测控制来对补偿后的广义被控对象进行控
制,仿真试验及现场运行结果表明,该控制方法具有优良的控制品质,是一种对大滞后过程较为有效的控制策略.
9.学位论文 姜文佳 模糊控制在电厂锅炉汽温控制系统中的研究与应用 2006
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虑到锅炉汽温系统的被控对象特点,本文分别采用了常规PID控制器和模糊-PID控制器,对两种控制系统对比研究,同时进一步分析了一般模糊—PID控
制器的控制特点,在此基础之上给出了一种改进算法,通过在线调整参数,实现模糊-自调整比例常数PID控制。在此算法中,比例常数随着偏差大小而
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解对象不确定性界函数的情况下,调整2个系数因子β和γ,并求解此LMI问题,便可得到将观测误差控制在最优或次优范围以内的H∞性能观测器.基于此观
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上,优于常规的PID串级汽温控制系统,有较好的实际应用价值.
引证文献(5条)
1.王伟.薛美盛.张毅.刘云松 丙烯腈流化床反应器先进控制[期刊论文]-化工自动化及仪表 2008(03)
2.肖本贤.朱志国.刘一福 基于粒子群算法混合优化的广义预测控制器研究[期刊论文]-系统仿真学报 2007(04)
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5.李玲 非线性时延对象智能控制算法的研究[学位论文]硕士 2005
本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgdl200307011.aspx
下载时间:2010年4月9日