制备了羟基磷灰石 + 氧化锆 (70 HA230ZrO2 ,质量分
数 , %)复合涂层。将复合涂层置于模拟体液中分别
浸泡了 3 ,7 ,14 ,28 d 并观察
表
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面磷灰石的生长情况
以评价涂层生物活性。采用扫描电镜 ( SEM) 和 X 射
线衍射 (XRD)分析技术对涂层浸泡前后的表面形貌
和相组成进行了研究。结果表明 ,涂层中 ZrO2 主要
以立方相存在 ;喷涂过程中羟基磷灰石 ( HA) 出现了
一定的分解 ,产生大量的α2Ca3 ( PO4 ) 2 杂质相。HA
涂层熔化效果很好 ,但涂层中有未熔化的 ZrO2 颗粒。
涂层在模拟体液中浸泡 28 d 后表面可以形成磷灰石 ,
说明涂层具有很好的生物活性。图 5 表 1 参 9
20086116 超音速颗粒轰击处理对 MCrAlY 涂层
TGO 生长的影响/ 王志平 ⋯/ / 焊接学报 .22008 , 29
(6) :25~28
采用超音速火焰喷涂方法在镍基高温合金
( GH99)上制备了 MCrAl Y涂层 ,并进行超音速颗粒
轰击处理 ,研究了超音速颗粒轰击工艺对 MCrAl Y
涂层显微结构和热生长氧化物 ( T GO) 的影响。结果
表明 ,通过表面轰击处理 ,增加了涂层中 Al 元素的扩
散通道 ;高温氧化过程中 MCrAl Y 涂层表面很快形
成连续致密的 Al2 O3 膜 ,保护了 Ni ,Cr 等元素避免被
氧化 ,从而避免了 Ni (Cr ,Al) 2 O4 ,NiO 等大颗粒氧化
物的生成 ;这样减少了涂层中的裂纹产生和扩展的可
能性 ,从而提高涂层抗高温氧化性能。图 6 参 9
堆 焊
20086117 含钒耐磨堆焊合金的组织与性能/ 蒋
⋯/ / 中国机械工程.22008 ,19 (13) :1621~1625
通过在 Fe2Cr2C 自保护金属芯堆焊焊丝中加入
不同含量的钒 (钒的质量分数分别为 0. 73 % ,2. 3 % ,
3. 1 % ,4. 1 %) ,研究了钒对 Fe2Cr2C 堆焊合金微观组
织、硬度及耐磨性的影响。试验结果表明 ,随钒含量
的增加 ,堆焊合金组织的基体由奥氏体向奥氏体 + 马
氏体转变 ,当钒的质量分数超过 4 %时 ,基体组织全
部转变为马氏体 ;随钒含量的增加 ,堆焊合金组织中
的初生碳化物由长条状、粗大直边六角状转变为球状
或不规则形状 ,基体中析出大量弥散分布的二次碳化
物 ;随钒含量的增加 ,堆焊合金的硬度和耐磨性亦相
应提高。图 8 表 1 参 3
20086118 石油钻机盘式刹车盘表面堆焊材料的磨
损机理研究/ 王新华 ⋯/ / 中国表面工程.22008 , 21
(3) :44~49
为提高石油钻机盘式刹车盘的耐磨及抗热疲劳
性能 ,研制开发了一种性能优良的石油钻机刹车盘表
面堆焊材料 ,并在变温摩擦磨损性能试验的基础上 ,
利用扫描电子显微镜 ( SEM) 、X 射线能谱仪 ( EDAX)
和 X射线衍射仪 ( XRD) 等分析技术 ,对热平衡温度
在 150 ℃和 300 ℃时刹车盘磨损表面的形貌、成分及
相结构进行了分析 ,揭示了表面堆焊材料的摩擦学行
为和磨损机理。XRD 分析表明 ,堆焊材料中的α2Fe
和 Cr 的铁基固溶体具有很好的止裂作用 ,并在摩擦
热作用下发生了α2Fe 向γ2Fe 的转变 ,生成了摩擦奥
氏体相γ2( Fe ,Ni) +α2Fe + 碳化物 ,增强了磨损表面
材料塑性变形的能力 ,提高了刹车盘的抗热疲劳性
能 ;碳化物 Fe3 C、Fe5 C2 、SiC 及金属间化合物 NbNi、
NbNi5 相弥散于α2Fe 和 Cr 的固溶体中 ,硬度较高 ,
增强了刹车盘的耐磨性能。SEM 和 EDAX 分析表
明 ,表面堆焊材料的磨损过程是表面膜的生成、长大、
破裂 (撕裂) 、剥落和再生的动态过程 ,刹车盘的磨损
机理是摩擦过程中磨粒磨损、氧化磨损和粘着磨损综
合作用的结果。图 7 参 7
20086119 核电站稳压器封头带极埋弧堆焊工艺技
术/ 廖国平/ / 压力容器.22008 ,25 (5) :21~25
采用带极埋弧堆焊对核电站稳压器半球形封头
进行大面积超低碳奥氏体不锈钢耐蚀层堆焊 ,设计制
造了专用装配胎具和辅助曲面垫板 ,配合 100 t 焊接
变位器 ,采用 ESAB 焊机完成封头内壁整个曲面的堆
焊。讨论了电流、电压、焊接速度、焊道搭接量和工件
放置水平度对堆焊质量的影响。确定了合适的焊接
参数 ,最终完成了两台稳压器 4 个封头内壁堆焊。图
6 表 10 参 1
修 复
20086120 奥氏体不锈钢铅液池裂纹修复/ 曲金光
⋯/ / 压力容器.22008 ,25 (5) :26~29
纯奥氏体不锈钢焊接难度较大。奥氏体不锈钢
铅液池进行国产化制作 ,要求焊接后进行固溶处理 ,
固溶处理后经探伤发现焊缝上有大量的裂纹。通过
对材料、固溶处理工艺、焊接工艺研究分析 ,找出了产
生焊接裂纹缺陷的原因 ,采用适于奥氏体不锈钢焊接
修复的焊接材料 ,并采用适当的焊接工艺 ,成功地进
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