氯化工艺自动化控制技术
孙晓敏1,丁献宾2
(1.惠生工程(中国)有限公司 ,河南 郑州 450006 ;2.郑州兰博尔科技有限公司 ,河南 郑州 450009)
【摘要】 以氯乙酸工艺为典型氯化工艺,从工艺、设备的特点及布置方式、反应机理等方面开展研究,逐点分析控
制系统设置的控制点、重大危险源的监控点,以及采取的控制
方案
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,最后与法律法规要求的控制点进行比较,论述
控制措施的完备性。
【关键词】 氯化工艺 ;氯乙酸生产装置 ;自动化控制
【中图分类号】 TQ056. 8 【文献标识码】 B 【文章编号】 1003 - 3467(2011)10 - 0025 - 03
氯乙酸工艺为氯化典型工艺,通过对工艺系统
分析,掌握氯化工艺的主要控制点,确定控制及联锁
方案,进行自动化控制系统研究,为氯化工艺的自动
化改造工艺提供技术支撑,并提供保证控制系统安
全的资料。
1 生产工艺
流程
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概述
本文研究的氯乙酸生产工艺[1 - 4]主要采用硫黄
催化醋酸氯化、氯化液结晶、离心分离母液得氯乙酸
成品的间断氯化生产工艺。
1. 1 氯化工序
该工序以液氯和醋酸为原料,醋酸来自于醋酸
储罐,泵入醋酸计量罐中,计量罐中的醋酸计量后利
用位差压入氯化反应釜。自液氯钢瓶来的液相液氯
经气化器 45 ℃热水气化后进入氯气缓冲罐(液氯
钢瓶下部设有计量磅称计量) ,再经流量计控制流
量进入氯化反应釜中,与反应釜中的醋酸在硫黄催
化剂催化作用下发生氯化反应,其主反应方程式为:
CH3COOH + Cl →2 CH2ClCOOH + HCl
氯气总管道上设有氯气压力检测报警仪及氯气
切断阀门,氯气压力控制在 0. 25 MPa以下。氯化反
应温度控制在 96 ℃ ± 2 ℃,压力控制在 20 kPa 以
下,氯化反应釜设有温度、压力检测报警仪,温度、压
力与氯气总管道上氯气快速切断阀门联锁,温度、压
力超标快速切断阀门动作切断氯气。氯化通氯流量
控制采用“小—大—小”的控制方式,可以实现手动
和自动切换。氯化液的相对密度检测达到 1. 35 后,
停止通氯,氯化液备用。
1. 2 结晶工序
将备用氯化液抽入结晶釜,在结晶釜内先升温
到 85 ~ 90 ℃,启动搅拌,用冷却水将料温降至 60 ℃
时,向釜内加入晶种约 10 kg,关闭冷却水,自然搅拌
降温,并根据釜内料液情况,再加母液 700 ~ 800 kg。
当料温降至 48 ℃时,开水冷却直至物料降至 25 ℃
时,即可被离心分离使用。
1. 3 离心分离工序
结晶后物料放入离心机内,在离心机离心作用
下,母液与结晶的氯乙酸分离,母液进入母液槽,可
以供氯化使用或销售;分离得到的晶状氯乙酸经计
量包装即为氯乙酸成品。
2 控制系统概述
控制系统[5]以西门子 S7 - 300 系列 PLC 可编
程控制器为核心,上位机亦采用西门子高性能的组
态软件,使用操作可靠,实用稳定的监控程序,具有
全中文界面,实时数据显示、压力盒温控曲线、报警
和操作记录,以及完整的生产
报表
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等管理功能,并嵌
入反应釜智能化自动化控制模块。该系统分四个层
次来完成对反应釜生产过程的综合控制。第一层
次:完成接收反应釜内温度压力参数,实时显示。
第二层次:根据反应釜内温度和压力以及各种
工艺条件,分析反应状态,进行温度调节,并优化主
要工艺参数的越界报警和处理功能。第三层次:根
据工艺模块所要求,反应釜升温曲线等不同的控制
收稿日期:2011 - 04 - 31
作者简介:孙晓敏(1981 -) ,女,从事化工设计工作,电话:15981833081。
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特性,通过 PLC 模块输出调节模块、动作反应釜氯
气电动调节阀,实现反应釜全过程智能化控制。且
预留 20%的余量,为企业日后的扩展做准备。第四
层次:配备 UPS 不间断电源和系统冗余设计,保证
系统检测的稳定性和生产的安全性。
3 工艺控制过程描述
①在工控机上按“开始”按钮,系统开始运行,
开始投料,通入硫黄粉和冰乙酸,将反应釜的温度控
制在 65 ℃,开始通入氯气,在工控机上点击“自动
运行”按钮,整个系统将按要求开始自动运行。
②根据生产工艺,要求反应釜在 65 ℃下通氯
气,通过工控机人机界面检测反应釜温度,反应釜温
度 65 ~ 70 ℃,反应相对密度为 1. 03 ~ 1. 10;反应釜
温度 70 ~ 75 ℃,反应相对密度为 1. 10 ~ 1. 2;反应
釜温度 75 ~ 80 ℃,反应相对密度为 1. 2 ~ 1. 25;反
应釜温度 80 ~ 85 ℃,反应相对密度为 1. 25 ~ 1. 3;
反应釜温度85 ~ 102℃,反应相对密度为1 . 30 ~
1. 353。以上就是不同时间段对应的反应相对密度,
通过系统显示的温度,知道反应进程,进行温度控
制,达到生成氯乙酸的反应条件。当反应终点相对
密度为 1. 35 时即为反应终点。保温反应 1 h 后加
入循环母液冷却结晶,在凝固点以上 1 ~ 2 ℃加入晶
种,缓慢冷却至 25 ℃左右,经抽滤或离心分离制得
产品。
③当反应温度超过 102 ℃时,即为非正常状态,
系统报警,并可设定联动阀门控制。
④反应釜压力监测,正常状况下压力为 39. 997
~ 46. 663 kPa,当压力超过 59. 995 kPa时,为非正常
状态,系统报警,并设定联动阀门控制。
4 控制系统设备
热电阻温度计、压力变送器、调节阀、可编程控
制器(PLC)、组态软件、工控机、UPS电源等。
①温度表、压力表:选用耐腐防爆型 PT100 热
电阻温度计(衬四氟)测量反应釜物料温度,选用耐
腐防爆型 EJX510 压力变送器。每个反应釜安装 1
个温度计,1 个压力表,均将信号输入 PLC。
②调节阀:采用 Q941F4 - 16C防爆型调节阀。
③可编程控制器(PLC) :采用性能稳定的西门
子 PLC。具体配置如下:电源模块 PS307(5A) ,CPU
是 315 - 2DP,DO 模块 SM321(32 点 2 个) ,AI 模块
(SM3318 点的 6 个) ,另外可以扩展通讯模块,如采
用工业以太网则可以用 315 - 2 pn /pd 取代 315 -
2DP,如采用串口通讯则需加 CP340 等,具体 20%的
IO点的余量,为日后扩充做好准备。实现整个温
度、压力自控系统的分段控制、时间控制及逻辑控
制,并以通讯的方式与工控机联机,实现其他功能。
PLC 采集由 PT100 送来的反应釜温度信号、由
EJX510 送来的反应釜压力信号,经过计算及处理
后,输出信号去控制电动调节阀的开度,从而使反应
釜物料温度达到工艺预先设定的程序要求,使反应
釜压力在正常安全状态下。控制系统具有冗余功能
保证一台 CPU发生故障另一台马上投入,时间相差
在毫秒级,实现控制不间断,生产正常运行。
④组态软件:采用西门子无限点组态软件。
⑤工控机:采用性能稳定的研华工控机,4U 高
支持 14 槽背板,配置 250 WATX PFC PS /2 电源,前
端可安装 3 个半高磁盘驱动器,一个 3. 5“FDD和一
个内置 3. 5”磁盘驱动器,前置 USB /PS2 接口,前置
系统状态监测模块,能抗冲击、振荡,并能在高温下
稳定工作,可支持 ATX母板和 400 W PFC电源。通
过人机界面,实时显示反应釜物料温度、压力,保存
并记录所需数据和曲线,以多种形式输出,如实时曲
线、历史曲线、日报表、月报表等,代替人工记录方
式。
⑥UPS备用电源:采用工业在线 UPS 电源提高
电源系统的可靠性、可用性,缩短维修、维护时间,使
企业产生更大的效益。UPS的基本功能是在断电的
情况下,能够实现不停电切换,为其他设备继续供
电,同时在电压不稳时,能够起到稳定电压的功能,
同时具有抑制电网的电压冲浪,保证计算机及网络
系统的正常工作与数据不受干扰。
⑦冗余设置:冗余的概念是一台 CPU 发生故
障,另一台马上投入,时间相差在毫秒级,两台 CPU
要求时间严格的同步;用 315 - 2DP 实现的备份实
际上是由软件实现的,两台 CPU中只有一台执行冗
余备份,另一台跳过该段程序以实现同步。可用在
切换时间要求不严格场合,实现软冗余功能。
⑧泄压装置:设计中安装泄压装置,保证生产特
殊时段的安全。泄压阀是一种在其工作介质侧静压
过大时开启,使介质流出直至恢复正常压力值的自
动泄压装置。该装置在工作介质达到一定的静压时
开启,防止介质压力增长到超过预先确定的最大安
全值。一旦系统压力下降至低于该阀的整定压力,
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恢复到正常情况时,该阀就会自动关闭,以防止介质
过量流失。整定压力(开启压力)和回座压力取决
于阀的类型和调整。它可以是安全阀、泄放阀、安全
泄放阀或先导操作安全泄放阀。
⑨琴式控制操作台:操作台系列产品采用全钢
结构,整板折弯成型,结构紧固,前面板可安装显示
器,台面上可安装键盘、鼠标、电话等设备,台面下部
适合放置主机和其他设备。
5 自动化完备度
对照《国家安全监管总局关于公布首批重点监
管的危险化工工艺目录的通知》,生产装置自动化
控制系统完备度如下所述。
5. 1 反应釜温度和压力的报警和联锁
控制情况:①氯化反应为气液接触放热反应,放
热主导因素为氯气进量,通过控制氯气流速可实现
控制反应釜温度。氯乙酸氯化反应釜温度采用
Pt100 一体化温度变送器,通过多回路自适应 PID
控制算法,控制液氯汇流排出口气动控制阀开闭,达
到控制反应釜温度的目的。当温度超过设定值时,
自动切断液氯汇流排出口阀门和氯气分配器进口管
道阀门,同时发出报警信号,通知工作人员关闭液氯
钢瓶阀门。②氯化反应釜压力信号采用 HR -
M1RP2 压力变送器,自适应 PID 控制算法控制压力
目标值,采用限位控制方式控制液氯汇流排出口气
动控制阀开闭和氯气分配器控制阀开闭。液氯汇流
排出口及氯气缓冲罐出口采用气动调节阀配 DKZ
系列执行器。当温度超过 1 次设定值时,发出报警
信号,通知工作人员调整氯气进口管线阀门开闭程
度,若工作人员未及时调整或调整未起到作用使釜
内压力继续升高达到 2 次设定值时,则给出 2 次报
警信号通知工作人员关闭液氯钢瓶阀门并自动切断
液氯汇流排出口阀门。③氯气缓冲罐顶设 HR -
M1RP2 压力变送器,自适应 PID 控制算法控制压力
目标值,采用限位控制方式控制液氯汇流排出口气
动控制阀开闭。液氯汇流排出口采用气动式控制
阀。完备度好。
5. 2 反应物料的比例控制和联锁
由于项目采用间接法生产氯乙酸,反应简单且
反应温度温和,釜内压力为微正压,因此不设置比例
控制,完备度好。
5. 3 搅拌的稳定控制
本项目氯化反应不涉及搅拌过程。
5. 4 进料缓冲器
气化器后设置缓冲罐(气液分离器)1 台。完备
度好。
5. 5 紧急进料切断系统
氯化反应釜压力信号采用 HR - M1RP2 压力变
送器,自适应 PID控制算法控制压力目标值,采用限
位控制方式控制液氯汇流排出口气动控制阀开闭及
氯气缓冲罐出口控制阀开闭。液氯汇流排出口及氯
气缓冲罐出口采用气动调节阀配 DKZ系列执行器。
完备度好。
5. 6 安全泄放系统
事故状态下氯气吸收中和系统;氯气缓冲罐设
置 A41Y - 160P 型安全阀,安全阀放散管线先引至
泄放缓冲罐再引至碱罐,事故状态下同时关闭液氯
汇流排出口管线阀门;缓冲罐底部设排污阀,排污至
事故处理池。完备度好。
5. 7 可燃和有毒气体检测报警装置
氯乙酸车间、液氯钢瓶罩棚设置 HL - 200 型氯
气检测报警器,控制器安装在车间控制室内,配
OLCT20 型固定式有毒气体监测探头,反应时间 <
30 s、防护等级 IP54,报警音量≥80 dB(A) ,事故情
况下自动开启换气扇轴流风机。完备度好。对照
《关于加强重大危险源监督管理工作的指导意见》,
重大危险源氯乙酸车间和液氯气化区均为视频监
控,现场安装摄像头,控制室监控,完备度好。
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总结
初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf
通过对氯化工艺自动化控制技术研究,可及时、
全面、准确地识别反应氯化工艺的各控制点的实时
信息,并进行反馈,降低由于人工控制带来的风险。
其分析过程和结果可为后续氯化工艺自动化控制改
造工作提供必要资料参考。
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