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“五小”成果自制创新设备液压拉马课件PPT模板

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“五小”成果自制创新设备液压拉马课件PPT模板(Excellenthandouttrainingtemplate)“五小”成果自制创新设备液压拉马目录研制背景结构原理适用领域操作规程主要创新点改造过程效果评估经济效益成果总结下一步改进创新成果报告研制背景:检修需求:焦化公司设备维护检修过程中,经常需要对捣固机联轴器、齿轮箱、行走减速机、电机等大型部件进行拆卸,因为没有专业拆卸设备,每次必须外委到机械厂进行检修。创新成果报告研制背景:传统拆卸方法:主要采取温差法、击卸法。利用拆卸工具,千斤顶和自制扒子,辅助气割、废油加热,大锤敲击等方法进行拆装轴承。在实际操作过...

“五小”成果自制创新设备液压拉马课件PPT模板
(Excellenthandouttrainingtemplate)“五小”成果自制创新设备液压拉马目录研制背景结构原理适用领域操作规程主要创新点改造过程效果评估经济效益成果总结下一步改进创新成果报告研制背景:检修需求:焦化公司设备维护检修过程中,经常需要对捣固机联轴器、齿轮箱、行走减速机、电机等大型部件进行拆卸,因为没有专业拆卸设备,每次必须外委到机械厂进行检修。创新成果报告研制背景:传统拆卸方法:主要采取温差法、击卸法。利用拆卸工具,千斤顶和自制扒子,辅助气割、废油加热,大锤敲击等方法进行拆装轴承。在实际操作过程中,会不可避免的造成对设备零部件的非工序损坏。创新成果报告研制背景:检修效率:在整个拆卸过程,一般需要维修人员5人,耗时6个小时。特殊部件联轴器拆卸,人工无法进行,需委托外委单位维修,用机床进行机械拆卸,维修时间一般需要1-2天。费时费力费工。创新成果报告自制液压拉马结构:由三部分组成一、液压站二、吊装装置三、夹紧装置创新成果报告一、液压站1、控制开关2、驱动元件3、阀台4、油缸5、油缸顶杠创新成果报告二、吊装装置1、固定横梁2、控制开关3、电动葫芦4、挂钩创新成果报告三、夹紧装置1.紧固螺栓2.压板3.连接杆4.支架5.底板创新成果报告适用领域:捣固机联轴器齿轮箱行走减速机电机创新成果报告操作规程启动电动葫芦将待修部件吊至合适位置。将自制液压拉马的压板安装在部件联轴器与主体轴之间空隙内,固定好待修部件的联轴器,插入连接杆连接自制液压拉马的底板,拧紧紧固螺栓,将压板与底板连接牢固。启动液压系统,打压、控制油缸顶杠对准待修部件的轴,平稳缓缓水平向外伸,利用油缸顶杠的顶力和同时液压拉马产生的拉力,将待修部件主体轴与联轴器分离开来,完成部件联轴器的拆卸操作。创新成果报告主要创新点采用拉卸法拆卸联轴器。联轴器的拆卸方法由过去拆卸大型部件联轴器所采用的温差法、击卸法改为现在的拉卸法。缩短了检修时间,降低了材料消耗,节省检修成本。采用液压为操作动力。拆卸操作由原先的机械改为液压做为动力。过去采用千斤顶,一般为机械顶,起重额定值小,动力不足,达不到检修要求,无法完成大型部件联轴器的拆卸操作。现在采用液压为动力,拆卸联轴器,动力十足、快捷轻松。采用机械吊装方式。部件主体位置调整用电动葫芦吊装待修部件,取代过去人工移动待修部件。减轻了维修人员的劳动强度,提高了检修的安全性。采用拆分形式。原先联轴器夹紧工具为整体式,拆卸联轴器需要由维修工4人配合,才能将联轴器夹紧。现在夹紧装置是可以拆分的,2名维修工就可以完成。即节省了人力,又提高检修的效率。创新成果报告改造过程自制液压拉马的主要部件全部来自设备替换下的废旧部件,经过对其功能、性能等进行技术项修。重新组合、合理利用,做到废物利用,物尽所能,充分发挥物的各种因素与作用,达到节耗增效得目的,取得一定的经济效益。创新成果报告改造过程一:液压站主体是由替换下的旧导烟车的除尘液压站组成。2013年焦化公司焦炉导烟车设备更新升级后,旧导烟车车体分解,闲置待处理区等待处理。通过对旧导烟车除尘液压站进行功能测试、损坏零部件的修复更换,恢复其运行能力。并进行相应的项修,改造成液压拉马的液压站。创新成果报告改造过程二:自制液压拉马的吊装装置吊装装置的主体电动葫芦是由焦炉捣固机吊装捣固机锤杆的替换下来的旧电动葫芦改装而成。创新成果报告改造过程三:自制液压拉马的工件夹紧装置由底板、压板、连接杆、支架等部件组成其中底板、压板所用的铁板是厚50mm的旧铁板拼焊而成。连接杆是有两根旧螺杆焊接而成。创新成果报告节能简便实用快速美观12345五大优点创新成果报告1、快速用自制液压拉马进行联轴器的拆卸操作,整个过程需要3名维修工配合,用时30分钟就可以联轴器的拆卸工作。相比原先用人工拆卸联轴器操作,维修人员减少2人,操作时间节省330分钟。创新成果报告2、节能原先用千斤顶来拆卸联轴器,千斤顶的机械动力无法直接将联轴器顶出,需要加热联轴器采用温差法拆卸方法,利用物体的热涨冷缩的物理性,对联轴器进行拆卸。联轴器加热工具,一般情况用气割进行加热,目前市场价,乙炔37.6元/瓶、氧气12元/瓶。拆卸一个部件联轴器至少需要一瓶乙炔和一瓶氧气的消耗,消耗费用合计49.6元左右。采用液压拉马进行联轴器拆卸,这笔费用直接可以省下来,达到节能降耗的目的。创新成果报告3、简便自制液压拉马拆卸联轴器操作过程。维修工其中1人,负责操控电动葫芦、液压站控制开关,吊移待修部件主体,调整联轴器到合适位置,进行拆卸操作。另外维修工2人,在一旁挂牢电动葫芦挂钩,协助指挥吊移待修部件主体后,插自制液压拉马的压板,穿连接杆连接压板和底板,拧紧紧固螺栓,将联轴器固定好。启动液压站开关,控制油缸顶杠将联轴器与部件主轴分离开来。整个操作过程简单,方便,大大提高联轴器的拆卸效率。创新成果报告4、实用焦化公司焦炉生产机车,由捣固机、装煤车、推焦车、拦焦车、导烟车、熄焦焦罐车等机车设备组成,各个机车的电机、行走减速机、齿轮箱等部件的联轴器拆卸,都可以用自制液压拉马进行拆卸,其在实际设备检修维护过程中实用性比较强。创新成果报告5、美观自制液压拉马在整体外观上看,就像一只机械手,任何的部件通过这只手,都能很好的按要求将联轴器与主体轴剥离开。整体结构,设计简俭、实用、美观,力求物尽所能,发挥最大效率。创新成果报告经济效益自制液压拉马项修技改费用在3000元左右。同类型液压拉马市场价大约在50000元左右。自制液压拉马的完成,可以直接节省47000元机器采购费用。外委单位拆卸一台联轴器的维修费,一般需要1020元。从2月到4月仅3个月时间,我们就修理联轴器18台,节省资金18360元。照这样下去,仅联轴器的维修费一年就可以节约7万左右。创新成果报告成果总结一、通过自制液压拉马研制成功,小组成员体会到技术创新带来的经济效益。二、大家深刻地感受到了技术创新和修旧利废在生产中的重要作用,而且还提高了大家解决实际问题的能力。三、维修人员分工协作,各展所长,充分发挥了各自的主观能动性,提高了维修人员协同作战的能力,凝聚了班组的向心力。创新成果报告下一步改进自制液压拉马投入使用后,对联轴器等轴承的拆卸工作已经比较成熟,操作比较简单,但是,在后续的安装上,现在还不完善,需要手工安装,我们正在进行分析、改造、实验,使液压拉马进一步完善,实现拆卸、安装都可进行的一体机。谢谢大家!PPT设计图标超级赔品,欢迎下载使用演讲结速,谢谢观赏!Thankyou.PPT常用编辑图使用方法1.取消组合2.填充颜色3.调整大小选择您要用到的图标单击右键选择“取消组合”右键单击您要使用的图标选择“填充”,选择任意颜色拖动控制框调整大小商务图标元素商务图标元素商务图标元素商务图标元素
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天霞
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