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氯化亚铜生产新工艺氯化亚铜生产新工艺 (^『J c技园I-. 摘要本文分析研究1现行氯化亚铜产品生产现状,通过试验提出1一套新的生产I 艺.并以化学反应动力学的方法进行了探讨,定性归纳出表示溶液弱氧化性或弱还 原性的 O]装置,成功,价廉,有效地应用于函数表达式.根据这个原理设计并应用j一种脱[新I 艺中,获得j较为理想的结果. 关键词:氯化亚铜反应动力学化I产品 一 ,前言J 化工产品氯化亚铜(CuCI)广泛地甩作有 机台成工业,染料工业的催化剂,肥皂油脂和油 类的凝聚剂,石油工业的脱硫剂,脱色剂,硝化 纤维的...

氯化亚铜生产新工艺
氯化亚铜生产新工艺 (^『J c技园I-. 摘要本文分析研究1现行氯化亚铜产品生产现状,通过试验提出1一套新的生产I 艺.并以化学反应动力学的方法进行了探讨,定性归纳出表示溶液弱氧化性或弱还 原性的 O]装置,成功,价廉,有效地应用于函数表达式.根据这个原理设计并应用j一种脱[新I 艺中,获得j较为理想的结果. 关键词:氯化亚铜反应动力学化I产品 一 ,前言J 化工产品氯化亚铜(CuCI)广泛地甩作有 机台成工业,染料工业的催化剂,肥皂油脂和油 类的凝聚剂,石油工业的脱硫剂,脱色剂,硝化 纤维的脱硝剂等"].由于氯化亚铜的铜含量高, 生产成本也比较高.一般市售价约2万元/吨左 右.尽管如此之高的销售价格,但生产厂家,却 并无较大的利润. 据有关资料报道"m],氯化亚铜通常的生 产方法是,以硫酸铜(CuSO.?5H:O)为原料,溶 于氯化钠(Naa)溶液中,加入还原剂如二氧化 硫(sO2)气体或亚硫酸钠(NazsOa)进行反应而 得.这种以较为昂贵的原料硫酸铜来生产氯化 亚铜的方法,因在工艺中引入二氧化硫(SOz) 气体或亚硫酸钠作为还原剂,不仅成本高,相应 的设备要求也高,而且对环境的污染也较大.另 外一种方法是以金属铜作为原料在一定浓度 的盐酸——食盐(HCI--NaCI)溶液中鼓入空气 进行氧化浸出,然后水解得到氯化亚铜沉淀.其 原理为:2Cu+2HCI+2NaC1—二L+2Na[CuC1z]+地0 Na[cuC1]~3uCl?+NaC1 这种方法虽然能够生产出CuCI,但铜的氧 化浸出速度相当缓慢,而且母液中Cu浓度较 高,造成生产效率低下,成为实际生产中较大 的制约因素.经我们实验证实,该方法生产氯化 亚铜产品,其主要症结为氧化浸出速度太慢,若 设法加快浸出速度,又将导致溶液中Cu浓度 升高,以致于严重地降低了生产效率. 综上所避,这两种生产氯化亚铜的方法,虽 然都在工业上得到一定程度的应用,也能够生 产出符合GB1619—79的氯化亚铜产品,但因 各自存在着一些不足之处,阻碍着这种产品获 得较高的利润.针对上述现状,寻求一种成本低 廉,过程简便,设备要求不高的氯化亚铜生产方 法,显然是有一定意义的.从上述工艺来看,若 仅对过程中的某些参数,条件予以改动难以奏 效.因此必须从根本上改变工艺思路.为此我 们查阅了有关资料,探讨了Cu离子能够生成 和稳定存在的条件后认为:选择适宜的溶液状 态和离子动力学行为特性是促使反应向生成氯 化亚铜的方向进行的关键因素.针对这种情况, 我们假设了离子动力学及过程,结合溶液的氧 化还原状态,进行了一系列的实验.已方便,价 廉地生产出氯化亚铜产品,其质量达到国家标 准.新工艺的基本工艺流程如下: 塞一 曩口 2盥 二,实验 1.配制l:l:0.1的NaCII1c卜一HNq ? ll? ?科技园? 溶液 2.比化学计量多40的紫杂铜 3.动力学脱[o3管一支(自制). 按上述拟定的工艺流程进行试验,首先将 配制好的溶液溶解金属铜加热温度在80.C左 右,待反应进行到一定状态时,加入自制的动力 学脱[o3管再继续反应.待反应结束后煮沸1.5 , 2.0小时,加入热水水解,趁热过滤.待溶液 降温后,溶液自动析出CuCI结晶粉末沉淀.过 滤,洗涤,烘干即得产品,水解过滤后的溶液经 浓缩,蒸发后返回浸出工序 上述实验试制的氯化亚铜产品符合 GB1619—79标准.水解后溶液中Cu的浓度 <3,4克/升.铜的直收率>95. 三,反应机理初探 在氧化性溶液中溶出金属铜,其反应过程 可描述为: cu+eCuE】一0.52伏……(1) Cu+e?CuE2—0.16伏……(2) 在这种反应体系中由于存在具有较强氧化 性的HNO,,其同时起氧化作用,也起一定催化 作用,从反应式(1),(2)的平衡电位E】,数据 比较可知,反应(2)以极快的形式生成Cu",从 宏观上,可以归结为: cu}++2e?CuE3—0.34伏……(3) 当反应进行到一定的程度,就形成了反应 (3)所示的状态,由于在本工艺中,溶液为一络 台体系,即Hcl—Nacl,其溶液中有大量游离的 氯离子,则在一定的条件下有如下平衡存在: cu"+Cu+4Cr2[CuCI2]一……(4) 其中Cu络合物的累积平衡常数的对数分 别为l.:一5.5,logp.一5.7,从反应(3)E一0. 34伏可知,在有氧化性极强的氧化剂HNO存 在时,Cu是稳定的,也就是说I-CuCI]1不可能 生成.同理,也就不可能导致反应(4)的进行.在 本工艺中,其体系为Nacl—Hcl,[-Cu抖]及[O] (注[O]是通常氧化性溶液中残存的活性氧的 ? l2- 活度,也可理解为某一物体被磁化去磁之后的 剩磁值的概念)在该体系中当硝酸反应完 后,由手存在微弱的,难以消除的[o3,因此就 有下述情形:当溶液中[o3足够大时,金属铜溶 解,形成二价铜离子.随着反应的进行,[o3逐 渐降低,宏观表现为铜不再溶解,但是残留的 [O]还能限制反应(4)的进行,溶液中铜均以 Cu"存在当有一种外界的因素使[o3降低至 能使反应(4)进行时,则溶液中的铜就能形成 [CuCI]一离子据此,只要能满足(3)所要求的 条件,就能使反应向生成氯化亚铜的方向进行 我们通过试验,自制了一种脱[o3的动力学管, 经使用 证明 住所证明下载场所使用证明下载诊断证明下载住所证明下载爱问住所证明下载爱问 ,此装置可满足(3)所述条件.生成 的[CuCI],再经水解,得到CuCI沉淀. 由于阐述化学动力学问题需要大量的实验 和计算繁杂的数据才能表达清楚,本文所述机 理只是定性的结论.[o3的概念及具体的函数 表达式,有待于进一步的实验工作,虽然实验已 被证实,理论上尚需进一步的探讨. 四,结论 1.通过改变化学反应动力学条件,并设计, 使用一种动力学脱[o3管进行CuCI的生产.工 效高,工艺设置简便,设备要求低,宜于大批量 生产. 2.生产成本可大幅度降低,若采用废紫杂 铜直接生产氯化亚铜,效益可观. 3.由于生产过程不另外添加还原;Ii,故消 除了由此产生的污染及毒害,便于操作,工况良 好. 4.工艺过程直收率>95,母液中cu"< 3,5克/升.母液只需浓缩不经其他处理即可 返回浸出工序,这是常规工艺所不具备的优点. 5.对生产工人的技能要求不高,特别适合 在乡镇企业推广. 6.生产过程只需化工通用设备,无须购置 专门的耐高温,耐压或气密封设施,设备投资较 小(责任编辑/翟十)
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分类:生活休闲
上传时间:2017-11-15
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