低压水电解制氢装置碱液循环泵气蚀现象
分析
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与防治
氢能发晨应用篇
低压水电解制氢装置碱液循环泵气
蚀现象分析与防治
张彩丽(邯钢动力厂)
l、前盲 水电解是制取氢气的一种较为方便的方法。我厂有三台DDQ一10,40型低压水电
解制氢装
置,氢气产量为40Nm3,h,额定操作压力0(98MPa。电解过程是在氢氧化钾水溶液中进行
的。
直流电通过氢氧化钾水溶液时(将水分解为氢气和氧气。电解后夹带氢气和氧气的碱液在氢、 氧分离器中。依靠重力作用分90与氢气和氧气分离。碱液通过氢、氧分离器底部的连通管。 经碱液过滤器去除机械杂质。再经碱液螺旋板换热器冷却后进人碱液循环泵。经泵加压
碱液又回到电解槽,与电解后产生的氧气、氧气一道(分别进入氢、氧分离器,形成了后(
液循环系统。 电解
2、问题的提出 碱液循环泵是制氢装置生产运行的关键部件。原设备所选用的碱液循环泵
为某型号磁力
泵,该泵性能不够稳定。适用性差。生产使用过程中,故障频繁,多次造成制氢设备被迫停 产(直接威胁到氩气的正常生产和供应,进而对公司的炼钢生产尤其是品种钢的产品质量产 生不良影响。如何延长碱液循环泵的运行周期,对于保证整套制氢装置的安全稳定运行具有 重大意义。
3、技术改进——碱液循环泵优化选型
为了扭转生产的被动局面,从1999年开始对碱液循环泵进行技术改造。经过反复对照比 较,决定选用HN21B—A2型屏蔽泵(并结合生产实际提出耐碱耐高温等技术要求。由于受
设备安装空间的限制,做了以下改进: 老
1)将屏蔽泵接线柱托右旋90度,以减少泵的总体高度;在此基础上再把接线端予旋转90 度。便于设备检修时电源线的拆、装。
2)把屏蔽泵自带的地角支架用气剖割开,截短50mm,再对接焊上,使泵体中心线与泵进 口法兰高度一致。由于新泵与旧泵进、出口对接法兰尺寸不一样,故将原法兰锯下,分别对 接焊上一段cI、,45及?8的不锈钢管。然后再焊上尺寸合适的不锈钢法兰。并用4mm厚的聚四 氟乙烯板制作了洼兰垫片。
3)在屏蔽泵出口管路上增设了一块Y1S100一2(5型全不锈钢压力表。压力表内部完全采 用氩孤焊,防止强碱腐蚀。通过观察屏蔽泵进、出口压差,可以判定泵的正转、反转及泵的 出力情况。
另外(该屏蔽泵尾端还配备了轴承监视器(便于人们了解泵内部轴承磨损情况。屏蔽泵 正常工作时,轴承监视器指针在白区。当岗位操作人员日常巡裣过程中,发现轴承监视器指
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氢能发展应用篇
针到红区时(提示屏蔽泵内部备件已经偏离最佳工作状态(但不会马上损坏,还可以继续坚 持运行一段时间。这就为保证生产的连续性提供了缓冲余地。我们根据实际生产情况,可以 有
计划
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地安排停机检修,从而有效地规范了生产秩序。避免了生产被动。
HN21B—A2型屏蔽泵运行条件及主要性能指
介质:30,氢氧化钾 标:
比重:1(281 流
量:5m3,h 扬程:
20m 工作温度:
80? 吸人压力:
0(9MPa 额定功
2(2KW 率:
4、屏蔽泵使用情况
1999年,我们利用制氢站停车检修的机会。先后将三台碱液循环泵全部更换为HN21B( A2型屏蔽泵。第一台泵累计运行2205小时出现故障;第二台泵累计运行4500小时
在对屏蔽泵拆开检修时。发现泵内部轴承、轴套、推力板等部件有烧灼痕迹。这出现故障。
在使用过程中有瞬间断液现象(即泵损坏是由于气蚀造成的。 说明屏蔽泵
5、屏蔽泵气蚀现象分析
5(1气蚀的产生及现象 液流在管道中或液罐中具有一个压力Pa,在泵内入口有一个最低
压力雎,二者之间形成
一个压力差,使液体流人泵体。若Pl【降低到极限值即液体在输送温度下的饱和蒸汽压力ha 时,液体将汽化。例如:在一个大气压下。100'E时水就开始汽化;若水温在20?时,压力降 低到0(024个大气压时。水也会汽化。
当压力降到饱和蒸汽值时还可能有溶解在液体内的气体析出,形成小气泡。当这些小气 泡随液体流到泵内高压区域时,气泡外液体压力高于气泡内的汽化压力(则小气泡在四周液 体的压力作用下。便会重新凝结、溃灭,这时周围的液体以极高的速度向空化点冲去,液体 质点相撞击形成局部水力冲击,使局部压力可选数百大气压。如这些气泡是在泵内金属表面 附近渍灭(则金属表面很快会因打击而疲劳、剥蚀,著所产生的气抱内还夹杂有某些活泼气 体(如氧气)。它们借助气泡凝结时放出的热量可使局部温度升到200一一300。C,对金属产生 电化学腐蚀,更加快了金属破坏速度。
5(2气蚀的危害 气蚀不但影响泵的性能(产生噪音和振动(而且使泵的过流部件遭到气
蚀破坏。当气蚀
发生到一定程度时,气泡大量产生,堵塞流道,破坏泵内液体流动的连续性(泵的流量和扬 程会明显下降,严重时使泵无法工作。
5(3气蚀余量
1)气蚀余量是指泵进口处(单位重量液体所具有超过饱和蒸汽压力的富裕能量。用米水 柱表示。
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2)对图中自灌式离心泵装置写出吸水罐液面和泵进口I一1断面的能量方程式: P(竹一PI,7=129+k—h( „式中:
PI一、E,r分别为暇水罐液面和I—断面处的压力能头l(以米水柱表示)
h(——自吸水管进口至1一I断面问的全部水夹损失(米) h一——吸水罐
液面与泵轴的高差(米)
v(2129一一泵进口l—l断面的速度水头(米)
3)发生气蚀的基本条件是泵内最低液流压力R《该温度下液体的汽化压力PfI。那么在泵 人口处液体具有的能量除了高于Pn外(还应有一定的富裕能量即气蚀余量一有效气蚀余量
和泵本身必须的气蚀余量NPSHR组成。 NPsHA
4)有效气蚀余量NPsHA(与泵本身无关(取决于泵安装外部条件),是吸水罐液面上的压 力能头Pl一在克服吸人管路中的全部水头损失K,并把液位降低到泵轴位h-后。所剩下的超 过汽化压力凡的能头。即NPSHAt P017一^一一h(+lI-。
5)泵本身必须的气蚀余量NPSHR,是液流从泵口到叶轮最低压力点K处的全部能头损
(由泵生产厂家提供)。 失
6)由此可见。NI葛HA越大越不易气蚀,而NPsHR越小越不易气蚀。当NPSHA>NPSHR, 则不发生气蚀;NPSHA=NPSHR时开始气蚀;NPSHA„NPSHR时严
重气蚀。
6、“保压停泵”操作法 为了避免碱液循环泵发生气蚀。必须保证有效气蚀余量NIPsHA大于
泵本身必须的气蚀余
量NFSHR。HN21B一^2型屏蔽泵样本中要求气蚀余量NPSHR为1(I米,实际使用中考虑
免气蚀的余裕量(o(3米水柱左右)。故泵前吸人液位不能低于1(4米;而现有的制氢装蓟避
艺要求氧、氧分离器液位又不能太高(低于1(I米)。为了解决二者之问的矛盾,基于以置工
于泵发生气蚀的讨论(只要适当提高吸水罐液面压力(在泵前吸人液位相对偏低的情况上关
也能保证有效气蚀余量NPSI-IA。在生产中经过不断的摸索实践。归纳
总结
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出了。保压停下(
泵。
操作法。步骤如下:
1)制氢装置开车过程中,碱液循环泵开启前,系统充氯气压力升至0(3 4Mpa 0。通过碱渡过滤器及泵出口排气阀,分别排气至完全有液体藏出,关闭排气周。
2)开启碱液循环泵。如果流量指示有波动(反复多次开、关泵出口排气阀,直至流量稳 定。
3)制氢装置停车泄压过程中,当系统压力由0(9Mpn降至0(3Mpa时,先停止碱液循环泵
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运行。然后系统再继续泻压至零。避免屏蔽泵发生气蚀。
7、“保压停泵。操作法使用效果 “保压停泵。操作法在制氢装置开、停车过程中反复使用,
效果良好。经过两年多的实际
检验,使用该操作法,有效避免了屏蔽泵发生气蚀。大大延长了碱液循环泵的运行周期。由原设备磁力泵平均每周检修一次延长为每半年检修一次。
8、增设配碱泵(实现三大功能 由于HN21B—A2型屏蔽泵对气蚀有严格要求,制氢装置
检修时会遇到一个难题。电解槽
大修时?需要把电解槽内的碱液经过地沟30米长的管道(DN32),抽到碱箱内;检修完毕后。 再把碱箱内的碱液送人到电解槽。如果用碱液循环泵抽碱、送碱(不可避免会出现抽空现象, 并且管道阻力较大,容易使屏蔽泵发生气蚀,大大缩短屏蔽泵内部轴承、轴套等备件的使用
寿命。
为了有效保护屏蔽泵。我们在碱箱旁边增设T--f目ZWBP32—5—20型配碱泵。并对碱
工艺流程进行了改进,适当增加了若干阀门加以控制诃整碱液走向。从而有效解决了制氢液
置检修时会遇到的难题,实现了自动抽碱、自动送碱及自动拌碱三大功能。 装
9、效益
我们对碱液循环泵的成功改造。以及“保压停泵”操作法的使用,有效避免了屏蔽泵发 生
运气蚀,彻底解决了长期困扰制氢设备不能长周期运转的难题。保证了制氢设备能够按计划
修行、按计划检修,有效地规范了生产秩序(延长了制氢设备运行周期,由原来平均每周检
用一次延长为每半年检修一次,大量节省了备件费用,消除了由于制氢装置频繁停机对后序户的一系列不良影响。
lO、今后发展方向
1)改进电解液循环工艺流程,减少碱液循环泵吸人阻力。
2)在碱液循环泵旁边另外并联安装一台屏蔽泵做备用。当一台碱液循环泵发生故障时。 可以切换使用另一台屏蔽泵(从而最大限度缩短整套制氢装置停机检修时间。
参考文献;略