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锅炉主蒸汽温度自动控制系统

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锅炉主蒸汽温度自动控制系统 49 科技资讯 科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 2008 NO.09 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION工 业 技 术 1 工程概况 河北华电石家庄热电有限公司 # 1 2 至 # 1 5锅炉为杭州锅炉厂制造的 N G - 220/100-M2型高温高压固态排渣煤粉 炉,始建于 1992年5月,其热工控制系统 采用 DDZ-Ⅱ型仪表。在实际运行过程 中,四台锅炉的主蒸汽温度自动控制系 统始终未能较好地投入自动运行,至使 # 1...

锅炉主蒸汽温度自动控制系统
49 科技资讯 科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 2008 NO.09 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION工 业 技 术 1 工程概况 河北华电石家庄热电有限公司 # 1 2 至 # 1 5锅炉为杭州锅炉厂制造的 N G - 220/100-M2型高温高压固态排渣煤粉 炉,始建于 1992年5月,其热工控制系统 采用 DDZ-Ⅱ型仪 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 。在实际运行过程 中,四台锅炉的主蒸汽温度自动控制系 统始终未能较好地投入自动运行,至使 # 1 2至 # 1 5机组热工自动控制系统的 自动投入率偏低,并且影响到 # 1 2至 #15锅炉安全经济运行。随着 PLC控制 系统的发展,特别是模拟量控制功能的 不断完善,使其在自动控制系统中的应 用成为可能,并能够方便、快捷地实现多 功能逻辑判断与运算。本着少花钱、多办 事的原则,最终确定“以 PLC系统来实 现 # 1 2至 # 1 5锅炉主蒸汽温度自动控 制”的改造 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ,并于2006年6月在#13 锅炉大修期间实施。 2 控制系统组成 # 1 3锅炉主蒸汽温度自动控制系统 由相关的外围设备和 P L C控制系统组 成 。 2.1外围设备 ( 1 )测量回路:主蒸汽温度( T )一 支,甲二级减温器出口温度(T1) 一支, 乙二级减温器出口温度(T2) 一支,补偿 导线80米。(2)操作器:主蒸汽温度给定 操作器一台,甲二级减温型操作器一台, 乙二级减温型操作器一台。(3)执行器: 甲二级减温调节门执行器一台,乙二级 减温调节门执行器一台。 2.2 PLC控制系统硬件配置 P L C控制系统采用 O M R O N上海公 司产品,包括 CPU控制器 1台,电源模 块1台,8槽底板1个,测温卡件1块,16 通道 DI卡件 1块,8通道 DO卡件 1块, 8通道AI卡件 1块,8通道 AO卡件1块。 2.3 PLC控制系统软件 P L C控制系统应用软件为 C X - Programmer version 3.2,是 OMRON PLC的 32位视窗软件支持工 具,是与 PLC进行编程、通讯和监视的 中介软件。该软件使用简单方便,其编程 过程相对简单易行,人机界面较为良好。 调试过程中可根据具体情况在线修改组 态、参数,大大提高调试的效率,并且使 日后的维护更为方便。 3 控制策略 对于主蒸汽温度这种存在较大惯性和 扰动因素的调节对象,单回路控制系统 不能适应汽温对象的滞后和惯性,无法达 到满意的调节效果,采用串级控制系统已 是成熟技术。串级控制系统的主回路为定 值控制系统,副回路为随动控制系统,副 回路的给定值为主调节器的输出,而且是 一个变化量。主调节器按照被控对象(主 蒸汽温度)的特性和扰动变化的情况,不 断的纠正副调节器的给定值,从而使系统 的时间常数缩短,迅速克服扰动,改善动 态特性,提高控制品质。控制原理框图如 图1。 图 1 主蒸汽温度制原理方框图 其中,T为主蒸汽温度,T1为甲二 级减温器出口温度,T2为乙二级减温器 出口温度,S P1为主蒸汽温度目标设定 值。甲二级减温主调节器的输出SP2作为 甲二级减温副调节器的给定值输入,乙 二级减温主调节器的输出 SP2'作为乙二 级减温副调节器的给定值输入。 采用串级调节系统,主蒸汽温度测量 值T作为主被调量信号,甲二级减温器出 口温度 T1和乙二级减温器出口温度 T2作 为副被调量信号。甲、乙二级减温主调节 器的输出作为甲、乙二级减温副调节器 的给定值输入,最终将调节指令分配到 甲、乙二级减温执行器。其中,甲二级减 温主调节器和乙二级减温主调节器均采 用 PI调节规律;甲二级减温副调节器和 乙二级减温副调节器则采用 P调节规律。 4 实施过程中难点的解决 (1)主蒸汽温度变化时甲、乙二级减温控 制回路执行器动作方向不一致。原控制系统 的甲、乙二级减温控制回路调节器是两台 KMM型调节器,其输出信号最终分别控制 甲、乙二级减温调节门。由于两台KMM调节 器的调节特性不一致(运行过程中试验结果),会造 成一侧调整门全开而另一侧调整门全关的情况发 生。 (2)温度测量卡件(K型TC卡)测量精度 低。K 型热偶地输出信号为电压信号 ( m V,D C ) ,该信号引入本次改造中采 用的 O M R O N公司的温度输入卡件,再 送入 P L C中进行逻辑运算。但是,由 于该种类型的卡件的精度低,且稳定性 差,显示的温度与实际的温度有较大的 偏差,在实际的应用中不能满足调节的 要求,易造成减温调整阀门的误动,影 响运行的安全。 就此情况,将现场来的温度信号接 入温度盘装显示表,该显示表将直流电 压的信号转化为直流的电流信号( 4~ 20mA),再通过与 PLC配套的 AI(模拟 量输入)卡件送入 P L C。实践证明,盘 装温度显示表的准确度远远高于 TC卡 件,能较真实地反映主汽温度的变化情 况,达到了较好的调节品质。并且在无 上位机的情况下,还提供了主蒸汽温度 的实时数值的显示,更加便于运行人员 的监视。 (3)调节过程出现过调现象。在调试 的初期,控制方案中甲、乙二级减温控 制回路的主、副调节器的调节规律均是 采用的比例积分(PI)的调节规律,以便 达到调节快速、消除静态误差的目的。在 实际的调试过程中,由于甲、乙二级减温 控制回路的副调节器的中的积分作用, 在主调节器的输出与二级减温出口温度 只要存在偏差, 副调节器就会有输出的 变化,引起甲、乙二级减温执行机构的动 作。因主蒸汽温度的延迟和惯性较大以 及调整执行机构相较于气动执行机构动 作较为缓慢,造成副调节器的输入总存 在偏差,使积分始终发挥作用使调整执 行机构,最终达到积分饱和,造成无法实 现调节功能。针对上述情况,在副调节器 中只采用比例P的调节规律,消除积分饱 和并达到快速调节的目的。 5 改造效果 此次 #13炉主蒸汽温度自动控制系 统改造工作,初到达到了预期改造目的, 成功地实现了 #13炉主蒸汽温度自动控 制系统投入自动运行。不仅提高了 #13 锅炉运行的安全性和经济性,还提高了 公司 # 1 2至 # 1 5机组热工自动控制系 统的自动投入率。 锅炉主蒸汽温度自动控制系统 李彦平 (河北华电石家庄热电有限公司热工车间 河北石家庄 050041) 摘 要:随着PLC控制系统的发展,特别是模拟量控制功能的不断完善,使其在自动控制系统中的应用成为可能,并能够方便、快 捷地实现多功能逻辑判断与运算。锅炉主汽温度控制系统中采用PLC作为控制器,程序的编制和调试简单、方便,控制精度高。 关键词:控制原理 主蒸汽 温度 自动控制 调节 中图分类号:TH17 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2008)03(c)-0049-01
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分类:建筑/施工
上传时间:2011-07-24
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