1发展股份有限公司
#2机大修冷态验收汇报
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
汽机分场本体班
二00一年十一月二十七日
#2机组大修冷态验收审报材料
#2机组大修自2001年10月5日开工,至今日(11月27日)历时 53 天,经本班自检验收,已具备冷态验收条件。
现将大修基本情况汇报如下:
1、检修项目完成情况:
计划
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检修项目16项,其中
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
项目8项,非标准项目8项;
实际检修项目16项,其中标准项目8项,非标准项目8项。
削减项目及原因:
#2机#1推力支持轴承经检修后符合质量要求,因此删除了“#1推力支持轴承更换”分项目
2、本次大修共追加项目0项。
3、三级验收情况:(未完说明原因)
1〉厂级分段验收:
计划7项,完成7项,优秀率100%。
2〉分 段 验 收:
计划10项,完成10项,优秀率100%。
3〉零 星 验 收:
计划18项,完成18项。优秀率100%。
4、五项监督完成情况:
1〉金属监督项目:
计划3项,实际完成3项,合格率100%。
2〉化学监督项目:
计划2项,实际完成2项,合格率100%。。
3〉绝缘监督项目:
计划0项,实际完成1项,合格率100%。。
5、大修中发现设备缺陷及消除情况:
1〉消除一般设备缺陷3项,详见附页1;
2〉消除重大设备缺陷8项,详见附页2。
6、治理七漏情况:
本次小修中共消除七漏1项,详见附页3。
7、消除装置性违章0处。
8、质量监督计划完成情况:
1〉 H点计划47项,实际完成48项,增加了“前箱台板研磨”1项H点。
发生不符合项2项,办理了不符和项手续。
2〉 W点计划3项,完成3项。
9、大修后主要设备、另部件尚存在的问题:
高、低压转子跳动超标
10、所有检修设备及现场文明生产情况:
优
11、设备另部件测绘:
无
12、向运行检修交待情况:
(1)连通管更换后,在连通管上增加了2个电动碟阀60%的开度为全开,现在处于60%开度。(2)高压缸更换后,取消了法兰螺栓加热装置,割除了有关的管道和阀门,具体情况见异动
报告
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。(3)高压缸更换后增加了调节级后压力测量点,因此增加了压力
表
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一次门,位于调节级前压力表一次门上方。(4)高压缸更换后取消了调节级前疏水,因此调节级前疏水逆止门和截止门及其相关管道已割除。
13、大修安全情况:
无任何不安全事件发生
以上简要汇报了#2机组大修基本情况,后附#2机组大修技术资料及验收资料。
汽机分场本体班
2001年11月27日
附表一:
#2机组大修消除一般设备缺陷统计
序号
缺 陷 内 容
消 除 情 况
备 注
1
调节级疏水截止阀的阀头有一小坑
车削阀头
2
#2-#5轴瓦的垫铁接触点不均匀
研磨各轴瓦至合格
3
#1和#6轴瓦的球面接触点不均匀
研磨至合格
附表二:
#2机组大修消除重大设备缺陷统计
序号
缺 陷 内 容
消 除 情 况
备 注
1
高压缸特制螺栓M120有1条硬度不合格
新螺栓清理后金相组进行了硬度检查发现有1条特制螺栓M120的硬度不合格,更换1条新螺栓,硬度检查合格
2
低压缸中段单头螺栓3条M36*220硬度不合格
螺栓打磨清理后金相组进行了硬度检查发现有3条硬度不合格,更换3只新螺栓,硬度检查合格
3
导气管法兰螺栓42*280一条硬度不合格,
新螺栓清理后金相组进行了硬度检查发现有1条螺栓M42*280的硬度不合格,更换1条新螺栓,硬度检查合格
4
第17、22级隔板槽道锈蚀严重
隔板槽道打磨除锈后进行了喷镀处理
5
低压缸的隔板、隔板套的支撑筋自结合面向下(下缸)有8道裂纹,向上(上缸)有2道裂纹
采取了钻止裂孔的方法进行了处理,并用钢板加强裂纹处的强度
6
盘车解体检查,摆动轮三个铜套间隙超标
加工了新的摆动轮铜套,复装后测量各部间隙,符合质量要求
7
前箱与台板接触不匀,纵向键锈蚀严重
前箱与台板的接触面打磨除锈后进行了研磨处理;纵向键除锈后发现间隙超标,点焊后研磨处理
8
低压缸中部与排汽缸拐角处,有冲刷痕迹,低压缸结合面打磨除锈后检查严密性,发现有多处超标。
低压缸结合面严密性超标处采取了刷镀方法进行了处理,修后复测汽缸严密性,达到了质量要求
附表三:
#2机组大修消除设备七漏情况统计
序号
缺 陷 内 容
消 除 情 况
备 注
1
调节级疏水截止阀内漏
车削阀头