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YCM--V85A转子槽楔~lU-r O,b故障诊断
哈尔滨电机厂有限责任公司 (黑龙江 150040) 张 贺 陈 刚
1.机床简介
哈尔滨电机厂有限责任公司YcM—v85A转子槽楔
加工中心为台湾永进公司产品,1999年安装投入生产,
专为火电汽轮发电机 (主作单机30万 kW级)加工转
子槽楔,槽楔用于制冷、排汽,材质为铝合金。由于近
几年生产任务繁重、紧迫,该机床工作班次每 日三班。
该机床的数控采用 FANUC系统,配24支刀库,主轴由
A.c.电动机驱动,刀库旋转定位由电动机驱动,机械
手换刀、下降由液压装置驱动 (如图 1、2)。
图 l
1.主轴 2.机械手 3.刀库轨道 4.刀库承座 5.刀库连结块
6.刀库旋转连结块 (含旋转螺栓) 7.刀库心轴 8.刀库
6 、
\
、 、
4、圈
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8
图 2
1.机械手 2.刀库 3.刀库承座 4.刀库心轴
5.刀库轨道 6.刀库旋转连结块 7.刀库连结块 8.主轴
2005年第9期 耙板l 冷加工
2.机床故障
该机床一刀杯轨道托块 (刀库旋转连结块)发生断
裂,旋转螺栓断裂 (如图3),且出现 1031号报警。经
查1031为刀库定位延时报警,先前也曾出过。该机床
一 旦报警,必然造成废品,原因是机床报警后,主轴虽
然旋转,但已停止程序走刀,为了继续程序走刀,必须
消报警,但一手动复位 (无论有无报警),夹具也同时
放松,定位基准和定位精度都没有了,俗称 “活跑了”。
它不同于同年安装的YCM800V手动夹紧、放松,报警
后,消报警不影响夹紧,可继续生产。
图 3
3.故障分析
我们发现:刀库每次旋转定位到轨道出入口时,轨
道下侧的刀库都发生振颤,定位的刀库振颤最大。机床
初运转时,刀库旋转定位不振颤,后逐渐小振颤,演变
至现在的大振颤。从刀库旋转定位时的振颤到托块、螺
栓断裂,我们推断刀库轨道受力不均,旋转螺栓受变应
力影响,刀库轨道下侧有大的阻尼,造成刀库定位延
时。经了解知:刀库轨道自投产以来,未作任何保养。
而工作刀库产生的切屑喷溅面很大,刀库轨道凹槽面向
工作刀库,位于封闭间内,很可能有切屑滞留在刀库轨
道凹槽内,充当阻尼。拆卸下刀库轨道,发现轨道边缘
及凹槽内各有一段油泥拌着屑沫 (如图4)。剃下油泥,
用洗油和棉纱擦干轨道凹槽,并去除了毛刺。发现轨道
凹槽下侧外圈研伤很重,呈波浪形,非常光亮;而轨道
凹槽上侧里圈,研伤较小,分布均匀。从研伤及刀库旋
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数控液压板料折弯机故障处理
汉川机床有限责任公司电控公司 (陕西汉中 723003) 杨沛湛
我公司的wE67K一63/2500型数控液压板料折弯机
为机、电、液一体化设备。数控系统为荷兰 Delem的
DA一24e折弯机专用数控系统;液压系统为德国博世
(Bosch)折弯机专用液压系统;后挡料 (X轴)由
MT3OM4—38直流伺服电动机驱动,带编码器,半闭环
控制;滑块 (y轴)由液压系统的液压缸带动,光栅尺
位置检测,数控系统控制的电液同步控制。该机床在使
用过程中多次发生故障,现以几次较为典型的故障为
例,与大家一起探讨。
1.机械故障
(1)故障现象 这台机床在安装调试好后不久,加
工时发现 x轴 (后挡料)在折弯定位时,定位不准确,
且在连续折弯时有误差不断累积的现象,如:连续折弯
转上看,研伤与刀库的重力有直接的关系:刀库旋转定
位到轨道出入口时,入口的刀库则是硬挤进去,出口的
刀库是连拉带撞;这时,刀库摩擦较大,便产生振颤,
带动位于轨道下侧的刀库一起振颤,较重的刀库更是如
此;久而久之,小振颤形成了波浪研伤,就造成了大振
颤,而油泥屑沫无疑加重了振颤,旋转螺栓和刀杯轨道
托块就是被波浪研伤和油泥屑沫的阻尼拉断的。
l
《
轨
\
断屑油泥
图 4
4次,工件尺寸误差超过 0.30ram。即相当于重复定位
4次,重复定位精度误差累积超过 0 30mm。还发现,
每次开机定位精度在 0.05~0.1Omm之间无规律的变
动。
(2)故障分析和排除 根据故障情况分析,按常规
问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
应出在:①后挡料 (x轴)传动链存在间隙或转
动。②最远点行程开关安装松动或老化,触点接触不
良。从而引起每次开机定位精度误差。检查电动机与丝
杠联轴器及用百分表检查丝杠轴向窜动,均正常;检查
行程开关,其安装牢固,无松动现象,将其更换为同型
号的新开关后,故障依然存在;用百分表检查丝杠螺母
反向问隙,其 4次重复定位误差累积也超过 0.30mm。
难道问题真出在丝杠螺母反向问隙上?
要想根本解决刀库定位延时,只有每三年更换一次
刀库轨道。为了一边订货一边生产,我们还试行了三套
方案,如增加定位数控限时、短接复位时的夹具放松电
路、自制一个刀库轨道或焊死刀库轨道凹槽,再车出凹
槽,以修复刀库轨道,但都没有成功。
4.结束语
经过几天生产,我们发现每隔 3、4个班 (8tV班),
报一次警。报警后,需检查刀库旋转连结块上的固定螺
栓是否松脱,重新 紧固 (松脱的螺栓可达 6、7扣之
多);若是不顾,必然造成刀杯轨道托块 (刀库旋转连
结块)发生断裂,旋转螺栓或固定螺栓断裂。虽然连结
块、螺栓可以重新制作,但刀杯上的螺孔已经增大、变
形,与刀杯不能很好配合。为此,我们已经使用了一个
备用刀杯。综上所述,为尽量避免机床带伤工作,造成
不必要的生产停顿,我们只有平时多备备件,本例是多
备几个刀杯和刀库轨道。l
(收稿 日期:20050404)
缸板l 冷加工 2005年第9期■置
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