首页 【2017年整理】省级工法091310

【2017年整理】省级工法091310

举报
开通vip

【2017年整理】省级工法091310【2017年整理】省级工法091310 附: 2010年度第二批省级工法名单 地基基础 序完成单位 工法名称 主要完成者 号 宏润建设集团股份有限公司 盖挖逆作法工程中间立柱桩精确定位施工1 潘淡浓、潘永扬、刘学文、楼岱、王对山 华丰建设股份有限公司 工法 浙江隆图建设有限公司 软土地基静压先张法预应力混凝土空心方2 傅义峰、林原武、张幸祥、孙柯、张力平 浙江省二建建设集团有限公司 桩施工工法 温州浙南地质工程有限公司 穿越巨厚卵漂石层孔深超长钻孔桩施工工3 骆嘉成、卢立海、强小兵、叶锡国、邓定华 三箭...

【2017年整理】省级工法091310
【2017年整理】省级工法091310 附: 2010年度第二批省级工法名单 地基基础 序完成单位 工法名称 主要完成者 号 宏润建设集团股份有限公司 盖挖逆作法工程中间立柱桩精确定位施工1 潘淡浓、潘永扬、刘学文、楼岱、王对山 华丰建设股份有限公司 工法 浙江隆图建设有限公司 软土地基静压先张法预应力混凝土空心方2 傅义峰、林原武、张幸祥、孙柯、张力平 浙江省二建建设集团有限公司 桩施工工法 温州浙南地质工程有限公司 穿越巨厚卵漂石层孔深超长钻孔桩施工工3 骆嘉成、卢立海、强小兵、叶锡国、邓定华 三箭建设工程集团有限公司 法 温州浙南地质工程有限公司 对钻孔桩废弃泥浆进行固液分离的施工工4 骆嘉成、卢立海、强小兵、胡正华、郑笑芳 温州建设集团有限公司 法 浙江新盛建设集团有限公司 强力水泥搅拌土植入预制钢筋混凝土T5 严平、龚新晖、夏妙水、项林利、陈旭伟 杭州南联地基基础工程有限公司 (工)形桩施工工法 中富建设集团有限公司 正循环回转钻孔灌注桩碎石层成孔施工工6 鲁新建、蒋平、林志海、顾华锋、谢来富 中亚建设集团有限公司 法 浙江省地质矿产工程公司 7 格构柱桩反导向控制施工工法 朱连根、洪顺生、汪炎法、梁志鑫、楼明浩 浙江省山水建设有限公司 腾达建设集团股份有限公司 盾构外侧近距离钻孔灌注桩套管跟管钻进8 潘言盛、王玲才、黄今浩、王敏根 浙江万兴建设有限公司 施工工法 9 浙江省建工集团有限责任公司 预应力混凝土管桩静压施工工法(升级版) 金振、潘国华、钟将 华丰建设股份有限公司 基坑支护型后置横隔式预应力混凝土管桩10 华锦耀、程勤功、查支祥、潘伟峰、杨尊林 大荣建设集团有限公司 结构施工工法 温州华杰建设工程有限公司 11 高边坡预应力锚杆施工工法 朱奎、林杰华、唐保荣、叶长青、陈新海 浙江中实建设集团有限公司 1 扩大头预应力锚杆和插芯水泥搅拌桩组合12 温州华杰建设工程有限公司 林杰华、朱奎、唐保荣、叶长青 基坑支护施工工法 浙江昆仑建设集团股份有限公司 13 基坑临边围护工具式挡板施工工法 洪杰、赵进、方宏青、张光亮、楼海军 浙江振丰建设有限公司 14 阳光建设工程有限公司 SMW加劲墙斜撑式组合支护施工工法 王先明、桂志超、舒育新、王利明、吴启行 浙江大华建设集团有限公司 15 基坑玻璃钢锚杆支护施工工法 徐钢、敖海军、乔立平、陈东、傅文君 浙江振丰建设有限公司 博坤建设集团有限公司 16 深基坑轮辐式斜内支撑盆式明挖施工工法 余尧天、王利凤、张晓鹏 浙江山川有色勘察设计有限公司 17 浙江新东阳建设集团有限公司 粘贴式卷材止水带防水施工工法 俞桂良、郭伟坚、何红杰、卜鹏飞 浙江精工世纪建设工程有限公司 18 直铺式地下室塑料防水板施工工法 王华敏、沈官福、孙文进、马海江、徐江 浙江精工钢结构有限公司 浙江新盛建设集团有限公司 19 强力搅拌松动土应力释放深沟墙施工工法 夏妙水、章国胜、严平、何国梁、陈旭伟 杭州南联地基基础工程有限公司 温州市海城建筑工程有限公司 20 负压低能量夯击处理软土地基施工工法 朱奎、潘奔、叶长青、潘国普、陈耀松 浙江方泰建设有限公司 杭州萧宏建设集团有限公司 21 堤岸爆破挤淤软基处理施工工法 郑建新、吕慧萍、陈文俊、俞国军、段洪涛 杭州中南建设集团有限公司 温岭市市政环境工程公司 新型抗震生土住宅夯筑施工工法 22 林才元、包明江、林斌、徐英流 绍兴市水联建设工程有限责任公司 23 狭小空间小型钢制沉井施工工法 方舟、李绍明、吴剑、谢新良、丁良初 绍兴城建集团有限公司 24 浙江广川建设有限公司 混凝土防冲板桩冲沉施工 何伟锷、何学军、许雷阳、许铨、蒋巨辉 中铁十六局集团第三工程有限公司 潮汐大流速深水裸露基岩基础施工工法 25 王小飞、潘寿东、楼敏、周培峰、刘家前 天颂建设集团有限公司 高强无收缩灌浆料岩石锚杆基础施工工法 26 颜传国、陈永胜、连钰荣、张金荣、卢灵龙 浙江广聚建设有限公司 浙江大经建设集团股份有限公司 石方爆破开采降低大块率施工工法 27 梁才、冯金荣、叶志君、金敬元、金青松 浙江金汇建设有限公司 2 结构工程 序完成单位 工法名称 主要完成者 号 晟元集团有限公司 钢框架结构现浇楼板非落地式钢管模板28 厉明山、邱涛、王斌、蒋开先、包晔波 浙江金立建设有限公司 支架施工工法 浙江广川建设有限公司 29 简易穿行式拱模台车施工工法 何伟锷、许雷阳、何云奎、寿财良、许杭 浙江博元建设股份有限公司 30 浙江宏达建设工程有限公司 钢-砼叠合梁吊支架搭设施工工法 张小勇、楼轶、郭建明、杨志钢 广厦建设集团有限责任公司 高空叠合式四周悬挑钢桁架支模体系施31 林炎飞、任忠唐、尹友成、何林映、汤海斌 浙江宏达建设工程有限公司 工工法 台州建筑安装工程公司 32 支承式支模架组合梁施工工法 陈宇新、朱元华、王立、金崇正、阮冠华 方远建设集团股份有限公司 大荣建设集团有限公司 利用“步步紧”安装加腋或非加腋式吊模33 徐正荣、潘伟峰、汤青林、邵运舜、翁振华 浙江万华建设有限公司 板施工工法 浙江宝盛建设集团有限公司 钢筋混凝土筒库库壁连续变截面滑模施34 章泽铎、李德军、张焕根、徐玲玲 江新华建设有限公司 工工法 中天建设集团有限公司 高层建筑脚手架新型连墙件应用施工工35 羊成效、韦俊敏、金玉良、高洪祥、皮朝阳 浙江中安建设有限公司 法 展宇建设有限公司 36 装配式悬挑型钢卸料平台施工工法 梅成志、陈俊武、许永亮、张天山、李新求 浙江兴华建筑工程有限公司 37 宁波市建设集团股份有限公司 组合式卸料平台施工工法 罗海宝、洪波、柴晓林、周雷 浙江中南建设集团有限公司 38 架体高处搭设安全防护施工工法 段洪涛、姚金满、姜飞宇、袁斌、陈黎明 宁波建工股份有限公司 华丰建设股份有限公司 既有建筑采用阻尼器提高抗震设防烈度39 华锦耀、黄吉永、倪伟波、章建松、徐方利 浙江中南建设集团有限公司 的加固施工方法 3 中达建设集团股份有限公司 40 钢绞线网片-聚合物砂浆加固施工工法 李福清、史志远、苗培博、胡海林、葛一平 浙江建安实业集团股份有限公司 浙江伟丰建设有限公司 高强钢绞线体外预应力加固钢筋混凝土41 王立、裘金方、胡庆龙、屈建设、潘善锋 宁波华鼎建设有限公司 梁施工工法 既有建筑钢筋混凝土柱置换加固施工工42 台州建筑安装工程公司 朱元华、姜涛、陈宇新、王志敏、王敏芝 法 浙江省二建建设集团有限公司 超长无后浇带清水混凝土结构裂缝控制43 中国桂、娄忠辉、郑小平、王友庆、胡学斌 基业建设集团有限公司 施工工法 高压灌注亲水性发泡止水剂堵漏施工工44 天颂建设集团有限公司 林伟、贾桂莲、林传平、连钰荣、林道亿 法 浙江省建工集团有限责任公司 “水溶性聚氨酯堵漏剂”高压灌注堵漏施45 杜耀进、吕步逸、李凯、金探宇、朱伟族 浙江润业建设有限公司 工工法 浙江省二建建设集团有限公司 46 自升式塔式起重机装拆方法(升级版) 毛建光、林碧波、陈金祥 浙江省建设投资集团有限公司 47 宁波建工股份有限公司 塔吊梁式组合钢平台施工工法 陈雷、张荣旺、梁克权、徐伟、肖秀丽 温州中城建设集团有限公司 砌体填充墙构造柱顶端一次成型施工工48 王新华、陈林、蒋锋芒、陈晓娥、陈建东 温州市富诚建设工程有限公司 法 浙江精工世纪建设工程有限公司 49 超大面积混凝土结构跳仓浇筑施工工法 张有恩、王华敏、马海江、孙文进、沈林 浙江精工钢结构有限公司 浙江省交通工程建设集团有限公司 悬架式高频整平机现浇箱梁砼顶板施工50 杜豪磊、魏雪松、陈任官、叶青、颜可琴 华太建设集团有限公司 工法 正鹏建设工程有限公司 51 混凝土散水、明沟一次成型施工工法 邵燕芳、沈杨、赵雍、赵杨、汪宝全 浙江华明建设工程有限公司 中天建设集团有限公司 52 型钢混凝土劲性柱施工工法 李克江、张旭洪、金莙皓、叶雷杰、陈晓寅 中设建工集团有限公司 4 浙江中联建设集团有限公司 整体抗浮法自稳型CBM薄壁筒芯现浇空心53 陈国仕、陈玲芬、周光华、谢亚琴、章南彪 浙江诚达建设有限公司 楼板施工工法 华丰建设股份有限公司 冷轧螺旋槽钢筋陶粒混凝土结构施工工54 华锦耀、吴佳雄、张列军、陈国华、赵军 浙江欣捷建设有限公司 法 大型厂房超长沟槽盖板支架安装施工工55 浙江万华建设有限公司 邵运舜、翁振华、张龙棋、洪斌 法 浙江湖州市建工集团有限公司 56 清水混凝土装饰建筑立面施工工法 邵卫强、曹峰、潘小兵、李纬、费眀权 湖州市嘉业建设工程有限公司 杭州二建建设有限公司 结构安装采用预应力卸载箱卸载施工工57 张国庆、王莉瑛、段兵炼、方忠明 浙江中南建设集团有限公司 法 长业建设集团有限公司 58 跨越基坑管线贝雷架悬挂托换施工工法 唐振兴、徐觉民、康宝、王先校、桂志超 阳光建设工程有限公司 59 标力建设集团有限公司 现浇楼板无支撑架施工工法 乐文荣、邱为人、陈卫军、陈宝弟、卢盈 宇杰集团股份有限公司 多跨组合预应力箱梁先简支后连续施工60 陈伟、吴焕东、李强华、周小平 国强建设集团有限公司 工法 澄清池倒圆锥型池底旋转控制仪控制施61 浙江省三门建安工程有限公司 郑邦岩、郑士潮、柯尘 工工法 钢结构 序完成单位 工法名称 主要完成者 号 晟元集团有限公司 用几何法安装肋环型索穹顶结构施工62 王斌、胡德宝、厉明山、胡学斌、龚辉能 基业建设集团有限公司 工法 浙江省二建建设集团有限公司 63 大型梯形钢屋架施工工法 朱平、鲁林荣、中国桂、余尧天 博坤建设集团有限公司 浙江精工钢结构有限公司 64 异形倾斜结构安装精度控制工法 娄峰、范晓伟、胡向萍、刘长刚、任新辉 浙江精工世纪建设工程有限公司 5 浙江精工钢结构有限公司 65 管结构高精度、低应力组装对口工法 洪国松、邓铁、杜杰、董永强、项杰 浙江勤业建工集团有限公司 浙江精工钢结构有限公司 固步式液压顶推双向旋转滑移施工工66 娄峰、胡向萍、范晓伟、赵文雁、王留成 浙江精工世纪建设工程有限公司 法 浙江精工钢结构有限公司 重型大跨大悬挑结构砂箱卸载施工工67 洪国松、程书华、李正华、周文胜、董苏洲 浙江勤业建工集团有限公司 法 宝业集团浙江建设产业研究院有限公司 轻钢结构工业化住宅复合外墙体施工68 葛兴杰、余亚超、杨晓华、杨建行、韩剑明 浙江宝业建设集团有限公司 工法 节能、屋面 序完成单位 工法名称 主要完成者 号 广汇建设集团有限公司 69 城市墙面垂直绿化施工工法 刘学应、杨旭昌、楼卫晨、周当、章震 浙江盛达市政园林有限公司 砂加气砼砌块+底批土腻子+玻纤壁布70 恒德控股集团有限公司 沈国芳、文建设、陈煜、谭立明、郭晓波 保温墙体裂缝控制工法 中利建设集团有限公司 应用计算机深化设计的外墙保温装饰71 赵明权、张勇、钱利明、张纪才、邓新炜 浙江科达新型建材有限公司 一体化板施工工法 浙江振丰建设有限公司 72 石材饰面无机保温砂浆复合施工工法 陈光、吴叶波、傅文君、张广飞、徐钢 浙江大华建设集团有限公司 杭州二建建设有限公司 无机轻集料保温砂浆系统的楼地面施73 张国庆、王莉瑛、陈卫、申屠庆源、沈永淼 浙江中鹰建筑有限公司 工工法 浙江隆图建设有限公司 海岛地区DJ-WB聚合物水泥无机保温74 傅义峰、林原武、毛斌华、孙柯、张力平 浙江宝晟建设有限公司 砂浆饰面外墙外保温施工工法 国强建设集团有限公司 陶粒增强加气砌块自保温墙体施工工75 吉剑峰、张鹏、戴鲁毅、余杰、张伟波 宇杰集团股份有限公司 法 装配式保温隔热石膏板空心隔墙施工76 浙江宁慈建设工程有限公司 韩瑞国、王庆善、马志庆 工法 6 浙江中业建设集团有限公司 蒸压砂加气混凝土自保温外墙板施工77 夏张明、徐勇、刘亚辉、杨长春、项义龙 浙江国业建设集团有限公司 工法 浙江宝业建设集团有限公司 蒸压砂加气混凝土砌块填充墙薄层灰78 高纪明、俞廷标、周卫星、高宝钦、沈国祥 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 缝施工工法(升级版) 浙江大运建筑工程有限公司 79 多层居住建筑平改坡屋面施工工法 张宪法、孙富宝、李为群、蒋渭渔、刘明 浙江大同建设工程有限公司 国强建设集团有限公司 湿铺法双面自粘聚合物改性沥青聚酯80 贺国清、李力、蔡爱群、程鑫、吴建 宇杰集团股份有限公司 胎防水卷材施工工法 方远建设集团股份有限公司 太阳能户外冷(热)水管道保护施工81 蔡文剑、金崇正、方从兵、朱元华、陈宇新 台州建筑安装工程公司 工法(升级版) 浙江金立建设有限公司 全封闭型防火保温装饰一体化板干挂邱涛、张少翎、贾学南、吕晓明、程先荣、82 宁波金合兴节能科技有限公司 系统施工工法 丁一 安装工程 序完成单位 工法名称 主要完成者 号 宁波市鄞州建筑有限公司 地源热泵带隔热装置的U型地埋管换83 方智华、徐宏高、闫成文、郑荣跃 宁波大学建筑工程与环境学院 热系统施工工法 宁波建工股份有限公司 84 大圆弧管道弯管制作及安装工法 沈迪杰、程辛玉、宋云峰、葛民铎、胡庆报 宁波同三建设集团有限公司 高压输电线路碳纤维导线架设施工工85 浙江华业电力工程股份有限公司 徐志平、姜竹林、邵武通、方远良 法 86 浙江省工业设备安装集团有限公司 电缆输送机敷设大截面电缆施工方法 吴立伟、童吉磊、章华行、周士用 不锈钢薄板带陶瓷衬垫埋弧焊焊接工87 浙江省工业设备安装集团有限公司 胡国权、林炜 法 88 杭州市设备安装有限公司 薄板焊接钢罐底板分区焊接工法 明瑞云、李立人 7 链条炉排燃煤工业锅炉节能扩容改造89 杭州市设备安装有限公司 朱贵强、叶青、陈美玉、陈立水 工程 石膏板生产线大型封闭式干燥机设备90 中天建设集团浙江安装工程有限公司 李良军、卢丹凤、窦长玉 安装工法 91 杭州市设备安装有限公司 紧凑密排金属管道焊接工法 明瑞云、李立人 92 浙江东宸建设控股集团有限公司 气吹法微缆敷设施工工法 周瑜、阮连法、张凌、陈建波、唐培尧 室内PVC-U排水管道自上而下逐层灌93 浙江大华建设集团有限公司 吴丽胜、邱元湖、任邱骏 水试验工法 浙江金桥建设集团有限公司 94 声测管内刚外柔连接的施工工法 夏关宝、吴国栋、夏曙、郭盛亮、陈云飞 浙江裕众建设集团有限公司 浙江省工业设备安装集团有限公司 95 环压式薄壁不锈钢管道施工工法 余立成、梁华、徐玲玲 浙江新华建设有限公司 市政工程 序完成单位 工法名称 主要完成者 号 96 杭州市市政工程集团有限公司 检查井加固修复施工工法 陈军、周永福、周松国、王海锋、项家明 中天建设集团有限公司 97 土工布细石混凝土护坡施工工法 李克江、余建阳、杨慧峰、刘建平、楼旭华 浙江众和建设有限公司 浙江环宇建设集团有限公司 98 拱圈外包钢筋混凝土石拱桥施工工法 隋云刚、范家海、陈绍炳、童宏伟、陈里康 浙江鑫泰工程建设有限公司 浙江环宇建设集团有限公司 铁板砂土层玻璃钢夹砂管顶管施工工99 邓殿才、范家海、陈绍炳、张善良、叶康军 浙江恒昌建设有限公司 法 浙江湖州市建工集团有限公司 城市地下过街通道大截面矩形顶管施100 王卫东、陈有生、张锦方、何仁忠、徐连刚 上海隧道股份浦东有限公司 工工法 8 101 博大建设有限公司 小口径超长距离曲线顶管施工工法 陈宪庭、吕新明、陈国昌、吕伟国、董松燕 浙江盛达市政园林有限公司 102 边坡护坎植生植被施工工法 刘学应、杨旭昌、楼卫晨、刘野、黄超军 广汇建设集团有限公司 浙江华明建设工程有限公司 103 混凝土基透水路面砖路面施工工法 徐春富、汪宝全、余丁伟、张恒元、沈杨 正鹏建设工程有限公司 104 宁波市政工程建设集团股份有限公司 城市道路生态排水系统施工工法 娄晓东、周朝阳、丁建康、陈旭、任晗 沥青混凝土路面在水泥混凝土路面上105 浙江奔腾建设工程有限公司 江春威、陈岩、李为飞、陈远东、王慧娜 的改造施工工法 宁波汇绿园林建设有限公司 绿色环保自密实混凝土在桥梁薄壁箱106 张辉、郑世宏、包国良、胡勇 宁波园冶建设有限公司 梁的泵送施工工法 单墩同步整体顶升板式支座更换施工107 杭州市市政工程集团有限公司 杨血烽、陈军、周松国、王忠、张林波 工法 108 中交上航局航道建设有限公司 绞吸挖泥船冰冻海区施工工法 顾清、王柏欢、金浩强、乔玉宝、徐勇平 大跨度钢管混凝土拱桥系杆悬吊模板109 中达建设集团股份有限公司 王为凯、徐林真、史志远、苗培博、胡海林 施工工法 大跨度钢管混凝土拱桥拱肋整体吊装110 中达建设集团股份有限公司 徐林真、王为凯、杨继东、李福清、史志远 施工工法 浙江航鑫岩土工程有限公司 111 围海造地吹填软土快速固结施工工法 曾国海、李燕青、颜安良、陈辉、陈学育 温州泰昌电力建筑安装有限公司 “双子母锁”钢板桩围堰水中承台施112 浙江省交通工程建设集团有限公司 蒋红星、潘江波、周联英、叶以挺、张惠良 工工法 浙江宝晟建设有限公司 CIPP内衬管翻转法修复排水管道施工113 毛斌华、傅义峰、鲁尧、叶定华、孙柯 浙江隆图建设有限公司 工法 华锦建设集团股份有限公司 水下混凝土局部裂缝破损修补无水作114 赵剑泉、李正改、吕国玉、张喜成、樊敬涛 歌山建设集团有限公司 业施工工法 9 宇杰集团股份有限公司 115 桥梁浅水承台筑岛施工工法 王善波、周朝阳、王维琴、林迪锁、李强华 宁波市政工程建设集团股份有限公司 116 宁波市政工程建设集团股份有限公司 现浇箱梁暗埋泄水管施工工法 张海波、王善波、龚韬、王明达、谢含军 浙江万里建设工程有限公司 无推力钢管混凝土拱桥整体顶推施工黄伟群、申根荣、陈巧慧、陈里根、张斌、117 浙江鑫泰工程建设有限公司 工法 陈里康 宇杰集团股份有限公司 118 填埋场HDPE防渗膜施工工法 吴建、张伟波、李强华、王栋 国强建设集团有限公司 浙江大经建设集团股份有限公司 119 地下管道护管混凝土施工工法 梁才、冯金荣、金青松、金敬元、谢敏江 浙江金汇建设有限公司 腾达建设集团股份有限公司 盾构进出洞水泥系,水平冻结加固土120 卿凇、金秋、王玲才、王敏根 浙江万兴建设有限公司 体施工工法 腾达建设集团股份有限公司 121 U型梁架桥机架设施工工法 孙九春、王玲才、薛武强、茅志强 友力建设集团有限公司 腾达建设集团股份有限公司 桥梁支架与结构复合受力体系施工工122 孙九春、薛武强、王玲才、茅志强 友力建设集团有限公司 法 装饰装修工程 序完成单位 工法名称 主要完成者 号 宁波同三建设集团有限公司 123 “三合一”多功能外墙板施工工法 莫小荣、葛民铎、陈黎明、肖秀丽、徐伟 宁波建工股份有限公司 华丰建设股份有限公司 饰面砖混凝土挂板式幕墙制作安装施124 华锦耀、黄世永、王对山、潘伟峰、杨尊林 大荣建设集团有限公司 工工法 125 舟山市大沙建筑工程有限公司 仿建筑外墙面砖涂料涂饰施工工法 方良平、刘和通、沈海斌 温州东瓯建设集团有限公司 126 外墙欧式GRC装饰构件安装施工工法 何约微、朱露怡、何恩乐、林显萍、潘国普 温州市海城建筑工程有限公司 10 中利建设集团有限公司 采用数字图像裂缝分析技术的真石漆127 陈利峰、张雨峰、姚华、田鸿、周红 浙江绍兴白云建设有限公司 施工工法 128 浙江宝业建设集团有限公司 面砖注浆式勾缝施工工法 孙永明、赵菊梅、罗永海、唐柏泉、李鹏 129 浙江博大环境建设有限公司 室内外丙烯彩绘施工工法 杨良军、董泰隆、梁小龙、何火千、石亚辉 浙江禹建建设集团有限公司 石材干挂双切面后切式抗震型背栓施130 蔡阿关、刘军、张剑、朱国良 浙江天工建设集团有限公司 工工法 歌山建设集团有限公司 131 洁净室彩钢夹芯板施工工法 吕国玉、别金全、赵剑泉、李佳、徐仙元 华锦建设集团股份有限公司 宁波建工股份有限公司 楼地面工程原浆机械抹面一次成型无132 徐建军、杨向楚、刘用海、陈黎明、华长永 浙江长永建设有限公司 缝施工工法 水泥砂浆粉刷楼梯踏步阳角嵌铜条施133 华煜建设集团有限公司 沈黎兴、金水荣、叶培荣、童伟达、陈小红 工工法 浙江省建工集团有限责任公司 134 无震动止滑车道施工工法 鲍迪、王珂、邹奕平、钟将、胡德强 浙江信宇建设集团有限公司 浙江隆图建设有限公司 海岛地区房屋塑钢窗外框焊接防渗漏135 傅义峰、毛斌华、孙柯、张力平、邵盛杰 浙江宝晟建设有限公司 施工工法 浙江泰合建设有限公司 136 铝合金门窗后装法施工工法 温国平、赵涛、秦家强、徐国强、蒋海如 浙江华昌建设有限公司 风景旅游区现浇钢筋混凝土悬挑栈道137 曙光控股集团有限公司 张灵刚、朱招生、叶文思、应振武、王刚辉 施工工法 广厦建设集团有限责任公司 应用CAD技术的仿古石牌坊制作安装138 林炎飞、阮连法、马开宇、潘建波、邓韬 浙江中南建设集团有限公司 施工工法 标力建设集团有限公司 139 建筑GKP轻质装饰结构施工工法 陈宝弟、金崇正、倪志正、阮从军、方从兵 方远建设集团股份有限公司 11 电厂分散控制系统故障分析与处理 作者: 单位: 摘要:归纳、分析了电厂DCS系统出现的故障原因,对故障处理的过程及注意事项进行了说明。为提高分散控制系统可靠性,从管理角度提出了一些预防措施建议,供参考。 关键词:DCS 故障统计分析 预防措施 随着机组增多、容量增加和老机组自动化化改造的完成,分散控制系统以其系统和网络结构的先进性、控制软件功能的灵活性、人机接口系统的直观性、工程设计和维护的方便性以及通讯系统的开放性等特点,在电力生产过程中得到了广泛应用,其功能在DAS、MCS、BMS、SCS、DEH系统成功应用的基础上,正逐步向MEH、BPC、ETS和ECS方向扩展。但与此同时,分散控制系统对机组安全经济运行的影响也在逐渐增加;因此如何提高分散控制系统的可靠性和故障后迅速判断原因的能力,对机组的安全经济运行至关重要。本文通过对浙江电网机组分散控制系统运行中发生的几个比较典型故障案例的分析处理,归纳出提高分散系统的可靠性的几点建议,供同行参考。 1 考核故障统计 浙江省电力行业所属机组,目前在线运行的分散控制系统,有TELEPERM-ME、MOD300,INFI-90,NETWORK-6000, MACS?和MACS-?,XDPS-400,A/I。DEH有TOSAMAP-GS/C800, DEH-IIIA等系统。笔者根据各电厂安全简报记载,将近几年因分散控制系统异常而引起的机组故障次数及定性统计于表1 表1 热工考核故障定性统计 2 热工考核故障原因分析与处理 根据表1统计,结合笔者参加现场事故原因分析查找过程了解到的情况,下面将分散控制系统异常(浙江省电力行业范围内)而引起上述机组设备二类及以上故障中的典型案例分类浅析如下: 2.1 测量模件故障典型案例分析 12 测量模件“异常”引起的机组跳炉、跳机故障占故障比例较高,但相对来讲故障原因的分析查找和处理比较容易,根据故障现象、故障首出信号和SOE记录,通过分析判断和试验,通常能较快的查出“异常”模件。这种“异常”模件有硬性故障和软性故障二种,硬性故障只能通过更换有问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 模件,才能恢复该系统正常运行;而软性故障通过对模件复位或初始化,系统一般能恢复正常。比较典型的案例有三种: (1)未冗余配置的输入/输出信号模件异常引起机组故障。如有台130MW机组正常运行中突然跳机,故障首出信号为“轴向位移大?”,经现场检查,跳机前后有关参数均无异常,轴向位移实际运行中未达到报警值保护动作值,本特利装置也未发讯,但LPC模件却有报警且发出了跳机指令。因此分析判断跳机原因为DEH主保护中的LPC模件故障引起,更换LPC模件后没有再发生类似故障。另一台600MW机组,运行中汽机备用盘上“汽机轴承振动高”、“汽机跳闸”报警,同时汽机高、中压主汽门和调门关闭,发电机逆功率保护动作跳闸;随即高低压旁路快开,磨煤机B跳闸,锅炉因“汽包水位低低”MFT。经查原因系,1高压调门因阀位变送器和控制模件异常,使调门出现大幅度晃动直至故障全关,过程中引起,1轴承振动高高保护动作跳机。更换,1高压调门阀位控制卡和阀位变送器后,机组启动并网,恢复正常运行。 (2)冗余输入信号未分模件配置,当模件故障时引起机组跳闸:如有一台600MW机组运行中汽机跳闸,随即高低压旁路快开,磨煤机B和D相继跳闸,锅炉因“炉膛压力低低”MFT。当时因系统负荷紧张,根据SOE及DEH内部故障记录,初步判断的跳闸原因而强制汽机应力保护后恢复机组运行。二日后机组再次跳闸,全面查找分析后,确认2次机组跳闸原因均系DEH系统三路“安全油压力低”信号共用一模件,当该模件异常时导致汽轮机跳闸,更换故障模件后机组并网恢复运行。另一台200MW机组运行中,汽包水位高?值,?值相继报警后MFT保护动作停炉。查看CRT上汽包水位,2点显示300MM,另1点与电接点水位计显示都正常。进一步检查显示300MM 的2点汽包水位信号共用的模件故障,更换模件后系统恢复正常。针对此类故障,事后热工所采取的主要反事故措施,是在检修中有针对性地对冗余的输入信号的布置进行检查,尽可能地进行分模件处理。 (3)一块I/O模件损坏,引起其它I/O模件及对应的主模件故障:如有台机组 “CCS控制模件故障"及“一次风压高低”报警的同时, CRT上所有磨煤机出口温度、电流、给煤机煤量反馈显示和总煤量百分比、氧量反馈,燃料主控BTU输出消失,F磨跳闸(首出信号为“一次风量低”)。4分钟后 CRT上磨煤机其它相关参数也失去且状态变白色,运行人员手动MFT(当时负荷410MW)。经检查电子室制粉系统过程控制站(PCU01柜MOD4)的电源电压及处理模件底板正常,二块MFP模件死机且相关的一块CSI模件((模位1-5-3,有关F磨CCS参数)故障报警,拔出检查发现其5VDC逻辑电源输入回路、第4输出通道、连接MFP的I/O扩展总线电路有元件烧坏(由于输出通道至BCS(24VDC),因此不存在外电串入损坏元件的可能)。经复位二块死机的MFP模件,更换故障的CSI模件后系统恢复正常。根据软报警记录和检查分析,故障原因是CSI模件先故障,在该模件故障过程中引起电压波动或I/O扩展总线故障,导致其它I/O模件无法与主模件MFP03通讯而故障,信号保持原值,最终导致 13 主模件MFP03故障(所带A-F磨煤机CCS参数),CRT上相关的监视参数全部失去且呈白色。 2.2 主控制器故障案例分析 由于重要系统的主控制器冗余配置,大大减少了主控制器“异常”引发机组跳闸的次数。主控制器“异常”多数为软故障,通过复位或初始化能恢复其正常工作,但也有少数引起机组跳闸,多发生在双机切换不成功时,如: (1)有台机组运行人员发现电接点水位计显示下降,调整给泵转速无效,而CRT上汽包水位保持不变。当电接点水位计分别下降至甲-300mm,乙-250mm,并继续下降且汽包水位低信号未发,MFT未动作情况下,值长令手动停炉停机,此时CRT上调节给水调整门无效,就地关闭调整门;停运给泵无效,汽包水位急剧上升,开启事故放水门,甲、丙给泵开关室就地分闸,油泵不能投运。故障原因是给水操作站运行DPU死机,备用DPU不能自启动引起。事后热工对给泵、引风、送风进行了分站控制,并增设故障软手操。 (2)有台机组运行中空预器甲、乙挡板突然关闭,炉膛压力高MFT动作停炉;经查原因是风烟系统I/O站DPU发生异常,工作机向备份机自动切换不成功引起。事后电厂人员将空预器烟气挡板甲1、乙1和甲2、乙2两组控制指令分离,分别接至不同的控制站进行控制,防止类似故障再次发生。 2.3 DAS系统异常案例分析 DAS系统是构成自动和保护系统的基础,但由于受到自身及接地系统的可靠性、现场磁场干扰和安装调试质量的影响,DAS信号值瞬间较大幅度变化而导致保护系统误动,甚至机组误跳闸故障在我省也有多次发生,比较典型的这类故障有: (1)模拟量信号漂移:为了消除DCS系统抗无线电干扰能力差的缺陷,有的DCS厂家对所有的模拟量输入通道加装了隔离器,但由此带来部分热电偶和热电阻通道易电荷积累,引起信号无规律的漂移,当漂移越限时则导致保护系统误动作。我省曾有三台机组发生此类情况(二次引起送风机一侧马达线圈温度信号向上漂移跳闸送风机,联跳引风机对应侧),但往往只要松一下端子板接线(或拆下接线与地碰一下)再重新接上,信号就恢复了正常。开始热工人员认为是端子柜接地不好或者I/O屏蔽接线不好引起,但处理后问题依旧。厂家多次派专家到现场处理也未能解决问题。后在机组检修期间对系统的接地进行了彻底改造,拆除原来连接到电缆桥架的AC、DC接地电缆;柜内的所有备用电缆全部通过导线接地;UPS至DCS电源间增加1台20kVA的隔离变压器,专门用于系统供电,且隔离变压器的输出端N线与接地线相连,接地线直接连接机柜作为系统的接地。同时紧固每个端子的接线;更换部份模件并将模件的软件版本升级等。使漂移现象基本消除。 (2)DCS故障诊断功能设置不全或未设置。信号线接触不良、断线、受干扰,使信号值瞬间变化超过设定值或超量程的情况,现场难以避免,通过DCS模拟量信号变化速率保护功能的正确设置,可以避免或减少这类故障引起的保护系统误动。但实际应用中往往由于此功能未设置或设置不全,使此类故障屡次发生。如一次风机B跳闸引起机组RB动作,首出信号为轴承温度高。经查原因是由于测温热电阻引线是细的多股线,而信号电缆是较粗的 14 单股线,两线采用绞接方式,在震动或外力影响下连接处松动引起轴承温度中有点信号从正常值突变至无穷大引起(事后对连接处进行锡焊处理)。类似的故障有:民工打扫现场时造成送风机轴承温度热电阻接线松动引起送风机跳闸;轴承温度热电阻本身损坏引起一次风机跳闸;因现场干扰造成推力瓦温瞬间从99?突升至117?,1秒钟左右回到99?,由于相邻第八点已达85?,满足推力瓦温度任一点105?同时相邻点达85?跳机条件而导致机组跳闸等等。预防此类故障的办法,除机组检修时紧固电缆和电缆接线,并采用手松拉接线方式确认无接线松动外,是完善DCS的故障诊断功能,对参与保护连锁的模拟量信号,增加信号变化速率保护功能尤显重要(一当信号变化速率超过设定值,自动将该信号退出相应保护并报警。当信号低于设定值时,自动或手动恢复该信号的保护连锁功能)。 (3)DCS故障诊断功能设置错误:我省有台机组因为电气直流接地,保安1A段工作进线开关因跳闸,引起挂在该段上的汽泵A的工作油泵A连跳,油泵B连锁启动过程中由于油压下降而跳汽泵A,汽泵B升速的同时电泵连锁启动成功。但由于运行操作速度过度,电泵出口流量超过量程,超量程保护连锁开再循环门,使得电泵实际出水小,B泵转速上升到5760转时突然下降1000转左右(事后查明是抽汽逆止阀问题),最终导致汽包水位低低保护动作停炉。此次故障是信号超量程保护设置不合理引起。一般来说,DAS的模拟量信号超量程、变化速率大等保护动作后,应自动撤出相应保护,待信号正常后再自动或手动恢复保护投运。 2.4 软件故障案例分析 分散控制系统软件原因引起的故障,多数发生在投运不久的新软件上,运行的老系统发生的概率相对较少,但一当发生,此类故障原因的查找比较困难,需要对控制系统软件有较全面的了解和掌握,才能通过分析、试验,判断可能的故障原因,因此通常都需要厂家人员到现场一起进行。这类故障的典型案例有三种: (1)软件不成熟引起系统故障:此类故障多发生在新系统软件上,如有台机组80%额定负荷时,除DEH画面外所有DCS的CRT画面均死机(包括两台服务器),参数显示为零,无法操作,但投入的自动系统运行正常。当时采取的措施是:运行人员就地监视水位,保持负荷稳定运行,热工人员赶到现场进行系统重启等紧急处理,经过30分钟的处理系统恢复正常运行。故障原因经与厂家人员一起分析后,确认为DCS上层网络崩溃导致死机,其过程是服务器向操作员站发送数据时网络阻塞,引起服务器与各操作员站的连接中断,造成操作员站读不到数据而不停地超时等待,导致操作员站图形切换的速度十分缓慢(网络任务未死)。针对管理网络数据阻塞情况,厂家修改程序考机测试后进行了更换。另一台机组曾同时出现4台主控单元“白灯”现象,现场检查其中2台是因为A机备份网停止发送,1台是A机备份网不能接收,1台是A机备份网收、发数据变慢(比正常的站慢几倍)。这类故障的原因是主控工作机的网络发送出现中断丢失,导致工作机发往备份机的数据全部丢失,而双机的诊断是由工作机向备份机发诊断申请,由备份机响应诊断请求,工作机获得备份机的工作状态,上报给服务器。由于工作机的发送数据丢失,所以工作机发不出申请,也就收不到备份机的响应数据,认为备份机故障。临时的解决方法是 15 当长时间没有正确发送数据后,重新初始化硬件和软件,使硬件和软件从一个初始的状态开始运行,最终通过更新现场控制站网络诊断程序予以解决。 (2)通信阻塞引发故障:使用TELEPERM-ME系统的有台机组,负荷300MW时,运行人员发现煤量突减,汽机调门速关且CRT上所有火检、油枪、燃油系统均无信号显示。热工人员检查发现机组EHF系统一柜内的I/O BUS接口模件ZT报警灯红闪,操作员站与EHF系统失去偶合,当试着从工作站耦合机进入OS250PC软件包调用EHF系统时,提示不能访问该系统。通过查阅DCS手册以及与SIEMENS专家间的电话分析讨论,判断故障原因最大的可能是在三层CPU切换时,系统处理信息过多造成中央CPU与近程总线之间的通信阻塞引起。根据商量的处理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 于当晚11点多在线处理,分别按三层中央柜的同步模件的SYNC键,对三层CPU进行软件复位:先按CPU1的SYNC键,相应的红灯亮后再按CPU2的SYNC键。第二层的同步红灯亮后再按CPU3的同步模件的SYNC键,按3秒后所有的SYNC的同步红灯都熄灭,系统恢复正常。 (3)软件安装或操作不当引起:有两台30万机组均使用Conductor NT 5.0作为其操作员站,每套机组配置3个SERVER和3个CLIENT,三个CLIENT分别配置为大屏、值长站和操作员站,机组投运后大屏和操作员站多次死机。经对全部操作员站的SERVER和CLIENT进行全面诊断和多次分析后,发现死机的原因是:1)一台SERVER因趋势数据文件错误引起它和挂在它上的CLIENT在当调用趋势画面时画面响应特别缓慢(俗称死机)。在删除该趋势数据文件后恢复正常。2)一台SERVER因文件类型打印设备出错引起该SERVER的内存全部耗尽,引起它和挂在它上的CLIENT的任何操作均特别缓慢,这可通过任务管理器看到DEV.EXE进程消耗掉大量内存。该问题通过删除文件类型打印设备和重新组态后恢复正常。3)两台大屏和工程师室的CLIENT因声音程序没有正确安装,当有报警时会引起进程CHANGE.EXE调用后不能自动退出,大量的CHANGE.EXE堆积消耗直至耗尽内存,当内存耗尽后,其操作极其缓慢(俗称死机)。重新安装声音程序后恢复正常。此外操作员站在运行中出现的死机现象还有二种:一种是鼠标能正常工作,但控制指令发不出,全部或部分控制画面不会刷新或无法切换到另外的控制画面。这种现象往往是由于CRT上控制画面打开过多,操作过于频繁引起,处理方法为用鼠标打开VMS系统下拉式菜单,RESET应用程序,10分钟后系统一般就能恢复正常。另一种是全部控制画面都不会刷新,键盘和鼠标均不能正常工作。这种现象往往是由操作员站的VMS操作系统故障引起。此时关掉OIS电源,检查各部分连接情况后再重新上电。如果不能正常启动,则需要重装VMS操作系统;如果故障诊断为硬件故障,则需更换相应的硬件。 (4)总线通讯故障:有台机组的DEH系统在准备做安全通道试验时,发现通道选择按钮无法进入,且系统自动从“高级”切到“基本级”运行,热控人员检查发现GSE柜内的所有输入/输出卡(CSEA/CSEL)的故障灯亮, 经复归GSE柜的REG卡后,CSEA/CSEL的故障灯灭,但系统在重启“高级” 时,维护屏不能进入到正常的操作画面呈死机状态。根据报警信息分析,故障原因是系统存在总线通讯故障及节点故障引起。由于阿尔斯通DEH系统无冗余 16 配置,当时无法处理,后在机组调停时,通过对基本级上的REG卡复位,系统恢复了正常。 (5)软件组态错误引起:有台机组进行#1中压调门试验时,强制关闭中间变量IV1RCO信号,引起#1-#4中压调门关闭,负荷从198MW降到34MW,再热器压力从2.04MP升到4.0Mpa,再热器安全门动作。故障原因是厂家的DEH组态,未按运行方式进行,流量变量本应分别赋给IV1RCO-IV4RCO,实际组态是先赋给IV1RCO,再通过IV1RCO分别赋给IV2RCO-IV4RCO。因此当强制IV1RCO=0时,所有调门都关闭,修改组态文件后故障消除。 2.5 电源系统故障案例分析 DCS的电源系统,通常采用1:1冗余方式(一路由机组的大UPS供电,另一路由电厂的保安电源供电),任何一路电源的故障不会影响相应过程控制单元内模件及现场I/O模件的正常工作。但在实际运行中,子系统及过程控制单元柜内电源系统出现的故障仍为数不少,其典型主要有: (1)电源模件故障:电源模件有电源监视模件、系统电源模件和现场电源模件3种。现场电源模件通常在端子板上配有熔丝作为保护,因此故障率较低。而前二种模件的故障情况相对较多:1)系统电源模件主要提供各不同等级的直流系统电压和I/O模件电压。该模件因现场信号瞬间接地导致电源过流而引起损坏的因素较大。因此故障主要检查和处理相应现场I/O信号的接地问题,更换损坏模件。如有台机组负荷520MW正常运行时MFT,首出原因“汽机跳闸"。CRT画面显示二台循泵跳闸,备用盘上循泵出口阀,86?信号报警。5分钟后运行巡检人员就地告知循泵A、B实际在运行,开关室循泵电流指示大幅晃动且A大于B。进一步检查机组PLC诊断画面,发现控制循泵A、B的二路冗余通讯均显示“出错”。43分钟后巡检人员发现出口阀开度小就地紧急停运循泵A、B。事后查明A、B两路冗余通讯中断失去的原因,是为通讯卡提供电源支持的电源模件故障而使该系统失电,中断了与PLC主机的通讯,导致运行循泵A、B状态失去,凝汽器保护动作,机组MFT。更换电源模件后通讯恢复正常。事故后热工制定的主要反事故措施,是将两台循泵的电流信号由PLC改至DCS的CRT显示,消除通信失去时循泵运行状态无法判断的缺陷;增加运行泵跳闸关其出口阀硬逻辑(一台泵运行,一台泵跳闸且其出口阀开度,30度,延时15秒跳运行泵硬逻辑;一台泵运行,一台泵跳闸且其出口阀开度,0度,逆转速动作延时30秒跳运行泵硬逻辑);修改凝汽器保护实现方式。2)电源监视模件故障引起:电源监视模件插在冗余电源的中间,用于监视整个控制站电源系统的各种状态,当系统供电电压低于规定值时,它具有切断电源的功能,以免损坏模件。另外它还提供报警输出触点,用于接入硬报警系统。在实际使用中,电源监视模件因监视机箱温度的2个热敏电阻可靠性差和模件与机架之间接触不良等原因而故障率较高。此外其低电压切断电源的功能也会导致机组误跳闸, 17 如有台机组满负荷运行,BTG盘出现“CCS控制模件故障”报警,运行人员发现部分CCS操作框显示白色,部分参数失去,且对应过程控制站的所有模件显示白色,6s后机组MFT,首出原因为“引风机跳闸”。约2分钟后CRT画面显示恢复正常。当时检查系统未发现任何异常(模件无任何故障痕迹,过程控制站的通讯卡切换试验正常)。机组重新启动并网运行也未发现任何问题。事后与厂家技术人员一起专题分析讨论,并利用其它机组小修机会对控制系统模拟试验验证后,认为事件原因是由于该过程控制站的系统供电电压瞬间低于规定值时,其电源监视模件设置的低电压保护功能作用切断了电源,引起控制站的系统电源和24VDC、5VDC或15VDC的瞬间失去,导致该控制站的所有模件停止工作(现象与曾发生过的24VDC接地造成机组停机事件相似),使送、引风机调节机构的控制信号为0,送风机动叶关闭(气动执行机构),引风机的电动执行机构开度保持不变(保位功能),导致炉膛压力低,机组MFT。 (2)电源系统连接处接触不良:此类故障比较典型的有:1)电源系统底板上5VDC电压通常测量值在5.10,5.20VDC之间,但运行中测量各柜内进模件的电压很多在5V以下,少数跌至4.76VDC左右,引起部分I/O卡不能正常工作。经查原因是电源底板至电源母线间连接电缆的多芯铜线与线鼻子之间,表面上接触比较紧,实际上因铜线表面氧化接触电阻增加,引起电缆温度升高,压降增加。在机组检修中通过对所有5VDC电缆铜线与线鼻子之间的焊锡处理,问题得到解决。2)MACS-?DCS运行中曾在两个月的运行中发生2M801工作状态显示故障而更换了13台主控单元,但其中的多数离线上电测试时却能正常启动到工作状态,经查原因是原主控5V电源,因线损和插头耗损而导致电压偏低;通过更换主控间的冗余电缆为预制电缆;现场主控单元更换为2M801E-D01,提升主控工作电源单元电压至5.25V后基本恢复正常。3)有台机组负荷135MW时,给水调门和给水旁路门关小,汽包水位急速下降引发MFT。事后查明原因是给水调门、给水旁路门的端子板件电源插件因接触不良,指令回路的24V电源时断时续,导致给水调门及给水旁路门在短时内关下,汽包水位急速下降导致MFT。4)有台机组停炉前,运行将汽机控制从滑压切至定压后,发现DCS上汽机调门仍全开,主汽压力4260kpa,SIP上显示汽机压力下降为1800kpa,汽机主保护未动作,手动拍机。故障原因系汽机系统与DCS、汽机显示屏通讯卡件BOX1电源接触点虚焊、接触不好,引起通讯故障,使DCS与汽机显示屏重要数据显示不正常,运行因汽机重要参数失准手动拍机。经对BOX1电源接触点重新焊接后通讯恢复。5)循泵正常运行中曾发出#2UPS失电报警,20分钟后对应的#3、#4循泵跳闸。由于运行人员处理及时,未造成严重后果。热工人员对就地进行检查发现#2UPS输入电源插头松动,导致#2UPS失电报警。进行专门试验结果表明,循泵跳闸原因是UPS输入电源失去后又恢复的过程中,引起PLC输入信号抖动误发跳闸信号。 (3)UPS功能失效:有台机组呼叫系统的喇叭有杂音,通信班人员关掉该系统的主机电源查原因并处理。重新开 18 启该主机电源时,呼叫系统杂音消失,但集控室右侧CRT画面显示全部失去,同时MFT信号发出。经查原因是由于呼叫系统主机电源接至该机组主UPS,通讯人员在带载合开关后,给该机组主UPS电源造成一定扰动,使其电压瞬间低于195V,导致DCS各子系统后备UPS启动,但由于BCS系统、历史数据库等子系统的后备UPS失去带负荷能力(事故后试验确定),造成这些系统失电,所有制粉系统跳闸,机组由于“失燃料”而MFT 。 (4)电源开关质量引起:电源开关故障也曾引起机组多次MFT,如有台机组的发电机定冷水和给水系统离线,汽泵自行从“自动”跳到“手动”状态;在MEH上重新投入锅炉自动后,汽泵无法增加流量。1分钟后锅炉因汽包水位低MFT动作。故障原因经查是DCS 给水过程控制站二只电源开关均烧毁,造成该站失电,导致给水系统离线,无法正常向汽泵发控制信号,最终锅炉因汽包水位低MFT动作。 2.6 SOE信号准确性问题处理 一旦机组发生MFT或跳机时,运行人员首先凭着SOE信号发生的先后顺序来进行设备故障的判断。因此SOE记录信号的准确性,对快速分析查找出机组设备故障原因有着很重要的作用。这方面曾碰到过的问题有: (1)SOE信号失准:由于设计等原因,基建接受过来的机组,SOE信号往往存在着一些问题(如SOE系统的信号分辨力达不到指标要求却因无测试仪器测试而无法证实,信号源不是直接取自现场,描述与实际不符,有些信号未组态等等),导致SOE信号不能精确反映设备的实际动作情况。有台机组MFT时,光字牌报警“全炉膛灭火”,检查DCS中每层的3/4火检无火条件瞬间成立,但SOE却未捉捕到“全炉膛灭火”信号。另一台机组MFT故障,根据运行反映,首次故障信号显示“全炉膛灭火”,同时有“DCS电源故障”报警,但SOE中却未记录到DCS电源故障信号。这使得SOE系统在事故分析中的作用下降,增加了查明事故原因的难度。为此我省各电厂组织对SOE系统进行全面核对、整理和完善,尽量做到SOE信号都取自现场,消除SOE系统存在的问题。同时我们专门开发了SOE信号分辨力测试仪,经浙江省计量测试院测试合格后,对全省所属机组SOE系统分辨力进行全部测试,掌握了我省DCS的SOE系统分辨力指标不大于1ms的有四家,接近1ms的有二家,4ms的有一家。 (2)SOE报告内容凌乱:某电厂两台30万机组的INFI-90分散控制系统,每次机组跳闸时生成的多份SOE报告内容凌乱,启动前总是生成不必要的SOE报告。经过1)调整SEM执行块参数, 把触发事件后最大事件数及触发事件后时间周期均适当增大。2)调整DSOE Point 清单,把每个通道的Simple Trigger由原来的BOTH改为0TO1,Recordable Event。3)重新下装SEM组态后,问题得到了解决。 19 (3)SOE报表上出现多个点具有相同的时间标志:对于INFI-90分散控制系统,可能的原因与处理方法是:1)某个SET或SED模件被拔出后在插入或更换,导致该子模件上的所有点被重新扫描并且把所有状态为1的点(此时这些点均有相同的跳闸时间)上报给SEM。2)某个MFP主模件的SOE缓冲区设置太小产生溢出,这种情况下,MFP将会执行内部处理而复位SOE,导致其下属的所有SET或SED子模件中,所有状态为1的点(这些点均有相同跳闸时间)上报给了SEM模件。处理方法是调整缓冲区的大小(其值由FC241的S2决定,一般情况下调整为100)。3)SEM收到某个MFP的事件的时间与事件发生的时间之差大于设定的最大等待时间(由FC243的S5决定),则SEM将会发一个指令让对应的MFP执行SOE复位,MFP重新扫描其下属的所有SOE点,且将所有状态为1 的点(这些点均有相同的跳闸时间)上报给SEM,。在环路负荷比较重的情况下(比如两套机组通过中央环公用一套SEM模件),可适当加大S5值,但最好不要超过60秒。 2.7 控制系统接线原因 控制系统接线松动、错误而引起机组故障的案例较多,有时此类故障原因很难查明。此类故障虽与控制系统本身质量无关,但直接影响机组的安全运行,如: (1)接线松动引起:有台机组负荷125MW,汽包水位自动调节正常,突然给水泵转速下降,执行机构开度从64%关至5%左右,同时由于给水泵模拟量手站输出与给水泵液偶执行机构偏差大(大于10%自动跳出)给水自动调节跳至手动,最低转速至1780rpm,汽包水位低低MFT动作。原因经查是因为给水泵液偶执行机构与DCS的输出通道信号不匹配,在其之间加装的信号隔离器,因24VDC供电电源接线松动失电引起。紧固接线后系统恢复正常。事故后对信号隔离器进行了冗余供电。 (2)接线错误引起:某#2 机组出力300MW时,#2B汽泵跳闸(无跳闸原因首出、无大屏音响报警),机组RB动作,#2E磨联锁跳闸,电泵自启,机组被迫降负荷。由于仅有ETS出口继电器动作记录, 无#2B小机跳闸首出和事故报警,且故障后的检查试验系统都正常,当时原因未查明。后机组检修复役前再次发生误动时,全面检查小机现场紧急跳闸按钮前接的是电源地线,跳闸按钮后至PLC,而PLC后的电缆接的是220V电源火线,拆除跳闸按钮后至PLC的电缆,误动现象消除,由此查明故障原因是是跳闸按钮后至PLC的电缆发生接地,引起紧急跳闸系统误动跳小机。 (3)接头松动引起:一台机组备用盘硬报警窗处多次出现“主机EHC油泵2B跳闸”和“开式泵2A跳闸”等信号误报警,通过CRT画面检查发现PLC的 A路部分I/O柜通讯时好时坏,进一步检查发现机侧PLC的3A、4、5A和6的4个就地I/O柜二路通讯同时时好时坏,与此同时机组MFT动作,首出原因为汽机跳闸。原因是通讯母线B路在PLC4柜内接头和PLC5、PLC4柜本身的通讯分支接头有轻微松动,通过一系列的紧固后通讯恢复正常。 针对接线和接头松动原因引起的故障,我省在基建安装调试和机组检修过程中,通过将手松拉接线以以确认接线 20 是否可靠的方法,列入质量验收内容,提高了接线质量,减少了因接线质量引起的机组误动。同时有关电厂 制定了热工控设备通讯电缆随机组检修紧固制度,完善控制逻辑,提高了系统的可靠性。 2.8 控制系统可靠性与其它专业的关系 需要指出的是MFT和ETS保护误动作的次数,与有关部门的配合、运行人员对事故的处理能力密切相关,类似的故障有的转危为安,有的导致机组停机。一些异常工况出现或辅机保护动作,若运行操作得当,本可以避免MFT动作(如有台机组因为给煤机煤量反馈信号瞬时至零,30秒后逻辑联锁磨煤机热风隔离挡板关闭,引起一次风流量急降和出口风温持续下跌,热风调节挡板自动持续开至100%,冷风调节挡板由于前馈回路的作用而持续关小,使得一次风流量持续下降。但由于热风隔离挡板有卡涩,关到位信号未及时发出,使得一次风流量小至造成磨煤机中的煤粉积蓄,第5分钟时运行减少了约10%的煤量,约6分钟后热风隔离挡板突然关到位,引起一次风流量的再度急剧下降,之后按设计连锁逻辑,冷风隔离挡板至全开,使得一次风流量迅速增大,并将磨煤机C中的蓄煤喷向炉膛,造成锅炉燃烧产生局部小爆燃,引风机自动失控于这种异常情况,在三个波的扰动后(约1分钟),炉膛压力低低MFT。当时MFT前7分钟的异常工况运行过程中,只要停运该台磨煤机就可避免MFT故障的发生)。此外有关部门与热工良好的配合,可减少或加速一些误动隐患的消除;因此要减少机组停组次数,除热工需在提高设备可靠性和自身因素方面努力外,还需要热工和机务的协调配合和有效工作,达到对热工自动化设备的全方位管理。需要运行人员做好事故预想,完善相关事故操作指导,提高监盘和事故处理能力。 3 提高热工自动化系统可靠性的建议 随着热工系统覆盖机、电、炉运行的所有参数,监控功能和范围的不断扩大以及机组运行特点的改变和DCS技术的广泛应用,热控自动化设备已由原先的配角地位转变为决定机组安全经济运行的主导因素,其任一环节出现问题,都有导致热控装置部分功能失效或引发系统故障,机组跳闸、甚至损坏主设备的可能。因此如何通过科学的基础管理,确保所监控的参数准确、系统运行可靠是热工安全生产工作中的首要任务。在收集、总结、吸收同仁们自动化设备运行检修、管理经验和保护误动误动原因分析的基础上,结合热工监督工作实践,对提高热工保护系统可靠性提出以下建议,供参考: 3.1 完善热工自动化系统 (1)解决操作员站电源冗余问题:过程控制单元柜的电源系统均冗余配置,但所有操作员站的电源通常都接自本机组的大UPS,不提供冗余配置。如果大UPS电压波动,将可能引起所有操作员站死机而不得不紧急停运机组,但由于死机后所有信号都失去监视,停机也并非易事。为避免此类问题发生,建议将每台机组的部份操作员站与另一台机组的大UPS交叉供电,以保证当本机大UPS电压波动时,仍有2台OIS在正常运行。 (2)对硬件的冗余配置情况进行全面核查,重要保护信号尽可能采取三取二方式,消除同参数的多信号处理和互为备用设备的控制回路未分模件、分电缆或分电源(对互为备用的设备)现象,减少一模件故障引起保护系统误 21 动的隐患。 (3)做好软报警信号的整理:一台600MW机组有近万个软报警点,这些软报警点往往未分级处理,存在许多描述错误,报警值设置不符设计,导致操作画面上不断出现大量误报警,使运行人员疲倦于报警信号,从而无法及时发现设备异常情况,也无法通过软报警去发现、分析问题。为此组织对软报警点的核对清理,整理并修改数据库里软报警量程和上、下限报警值;通过数据库和在装软件逻辑的比较,矫正和修改错误描述,删除操作员站里重复和没有必要的软报警点,对所有软报警重新进行分组、分级,采用不同的颜色并开通操作员站声音报警,进行报警信号的综合应用研究,使软报警在运行人员监盘中发挥作用。 (4)合理设置进入保护联锁系统的模拟量定值信号故障诊断功能的处理,如信号变化速率诊断处理功能的利用,可减少因接线松动、干扰信号或设备故障引起的信号突变导致系统故障的发生,未设置的应增加设置。 (5)继续做好热工设备电源回路的可靠性检查工作,对重要的保护装置及DCS、DEH系统,定期做好电源切换试验工作,减少或避免由于电源系统问题引起机组跳机等情况发生。 (6)加强对测量设备现场安装位置和测量管路敷设的检查,消除不满足规程要求隐患,避免管路积水和附加的测量误差,导致机组运行异常工况的再次发生。 (7)加强对电缆防损、和敷设途径的防火、防高温情况检查,不符要求处要及时整改,尤其是燃机机组,要避免因烟道漏气烧焦电缆,导致跳机故障的发生。 (8)电缆绝缘下降、接线不 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 (松动、毛刺等)、通讯电缆接头松动、信号线拆除后未及时恢复等,引起热工系统异常情况的屡次发生,表明随着机组运行时间的延伸,电缆原先紧固的接头和接线,可能会因气候、氧化等因素而引起松动,电缆绝缘可能会因老化而下降。为避免此类故障的发生,各电厂应将热工重要系统电缆的绝缘测量、电缆接线和通讯电缆接头紧固、消除接线外露现象等,列入机组检修的热工常规检修项目中,并进行抽查验收,对所有接线用手松拉,确认接线紧固,消除接线松动而引发保护系统误动的隐患。 (9)开展热工保护、连锁信号取样点可靠性、保护逻辑条件及定值合理性的全面梳理评估工作,经过论证确认,进行必要的整改,(如给泵过量程信号设计为开再循环门的,可能会引起系统异常,应进行修改)。完善机组的硬软报警、报警分级处理及定值核对,确保其与经审核颁发的热工报警、保护定值表相符。保警信号综合利用 3.2 加强热控自动化系统的运行维护管理 (1)模件吹扫:有些DCS的模件对灰和静电比较敏感,如果模件上的积灰较多可能会造成该模件的部分通道不能正常工作甚至机组MFT,如我省曾有台机组,一个月内相继5次MFT,前四次MFT动作因GPS校时软件有问题,导致历史库、事故追忆、SOE记录时间不一致,事故原因未能查明。在GPS校时软件问题得到处理后发生第五次MFT时,根据记录查明MFT动作原因系DCS主控单元一内部模件未进行喷涂绝缘漆处理,表面积灰严重使内部模件板上元器件瞬间导通,导致控制单元误发网络信号引起。更换该控制单元模件和更改组态软件后,系统 22 恢复正常运行。因此要做好电子室的孔洞封堵,保持空气的清洁度,停机检修时及时进行模件的清扫。但要注意,有些机组的DCS模件吹扫、清灰后,往往发生故障率升高现象(有电厂曾发生过内部电容爆炸事件),其原因可能与拨插模件及吹扫时的防静电措施、压缩空气的干燥度、吹扫后模件及插槽的清洁度等有关,因此进行模件工作时,要确保防静电措施可靠,吹扫的压缩空气应有过滤措施(最好采用氮气吹扫),吹扫后模件及插槽内清洁。 (2)风扇故障、不满足要求的环境温湿度和灰尘等小问题,有可能对设备安全产生隐患,运行维护中加强重视。 (3)统计、分析发生的每一次保护系统误动作和控制系统故障原因(包括保护正确动作的次数统计),举一反三,消除多发性和重复性故障。 (4)对重要设备元件,严格按规程要求进行周期性测试。完善设备故障、运行维护和损坏更换登记等台帐。 (5)完善热工控制系统故障下的应急处理措施(控制系统故障、死机、重要控制系统冗余主控制器均发生故障)。 (6)根据系统和设备的实际运行要求,每二年修订保护定值清册一次,并把核对、校准保护系统的定值作为一项 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 项目列入机组大小修项目中。重要保护系统条件、定值的修改或取消,宜取得制造厂同意,并报上级主管部门批准、备案。 (7)通过与规定值、出厂测试数据值、历次测试数据值、同类设备的测试数据值比较,从中了解设备的变化趋势,做出正确的综合分析、判断,为设备的改造、调整、维护提供科学依据。 3.3 规范热工自动化系统试验 (1)完善保护、联锁系统专用试验操作卡(操作卡上对既有软逻辑又有硬逻辑的保护系统应有明确标志);检修、改造或改动后的控制系统,均应在机组起动前,严格按照修改审核后的试验操作卡逐步进行试验。 (2)各项试验信号应从源头端加入,并尽量通过物理量的实际变化产生。试验过程中如发现缺陷,应及时消除后重新试验(特殊试验项目除外)直至合格。 (3)规范保护信号的强制过程(包括强制过程可能出现的事故事前措施,信号、图纸的核对,审批人员的确认把关,强制过程的监护及监护人应对试验的具体操作进行核实和记录等),强调信号的强置或解除强置,必须及时准确地作好记录和注销工作。 (4)所有试验应有试验方案(或试验操作单)、试验结束后应规范的填写试验报告(包括试验时间、试验内容、试验步骤、验收结果及存在的问题),连同试验方案、试验曲线等一起归档保存。 3.4 继续做好基建机组、改造机组、检修机组的全过程热工监督工作 (1)对设备选型、采购、验收、安装、调试、竣工图移交等各个环节严把质量关,确保控制系统和设备指标满足要求。 (2)充分做好控制系统改造开工前的准备工作(包括设计、出厂验收、图纸消化等)。 (3)严格执行图纸 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ,加强检修、改造施工中的图纸修改流程管理,图纸修改应及时在计算机内进行,以 23 保证图纸随时符合实际;试验图纸应来自确认后的最新版本。 (4)计算机软件组态、保护的定值和逻辑需进行修改或改进时,应严格执行规定的修改程序;修改完毕应及时完成对保护定值清册和逻辑图纸的修改,组态文件进行拷贝,并与保护修改资料一起及时存档。 (5)机组检修时进行控制系统性能与功能的全面测试,确保检修后的控制系统可靠。 3.5 加强培训交流 (1)定期进行人员的安全教育和专业技术培训,不断提高人员的安全意识和专业水平,提高人员对突发事件的准确判断和迅速处理能力。减少检修维护和人为原因引起的热工自动化系统故障。 (2)加强电厂间交流,针对热工中存在的问题,组织专业讨论会,共同探讨解决问题办法。 (3)完善热工保护定值及逻辑修改制度;认真组织学习、严格执行热工保护连锁投撤制度;实行热工保护定值及逻辑修改、热工保护投撤、热工保护连锁信号强制与解除强制监护制。 24
本文档为【【2017年整理】省级工法091310】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_589748
暂无简介~
格式:doc
大小:76KB
软件:Word
页数:33
分类:工学
上传时间:2017-10-16
浏览量:183