·54· 郑土英等 ADC发泡剂生产的清洁技术改进 安全与环保
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ADC发泡剂生产的清洁技术改进
郑土英 , 陈 丽进 。
(1.浙江工业大学化学工程与材料学院,杭州 310014;
2.浙江巨化股份有限公司电化厂,浙江 衢0,11 324004)
摘要 介 绍了 ADC发泡剂生产工艺以及 污染的主要来源 .提 出了从 源头削减 污染物排放
的技术 改进措施 ,主要有提 高水合肼合成 自动控 制水平 ,氯化 钙法除粗肼 中的碳 酸钠 ,采
用新型 离心机 洗涤联二脲和 ADC,实现母液和 洗涤液分 开处理和综合 利用 ,采用 自动反
冲洗过滤器回收废 水中的联二脲和 ADC。技 术改进后水合肼的质量浓度提 高 5 L;缩合
母液硫 酸钠含 量降低 ,降低 了废 水处理难度 ;ADC氧化废水 实现 全部 回用。
关键词 ADC发泡剂;污染物来源;清洁生产:改进
中图分类号 TQ225.26 8 文献标识码 A D0I 10.3969/j.issn.1006—6829.201 1.03.0lb
ADC发泡剂化学名为偶氮二甲酰胺.外观呈淡
黄色的结晶粉末,分解温度在 195~220℃,发气量
210~230 mug。由于其在分解过程中释放气体无毒,
对发泡制品无污染 ,泡孔均匀,因此广泛用于多种合
成材料加工领域⋯
目前国内ADC生产企业均是氯碱企业,采用的
生产方法是尿素法。生产过程中各工序产生的高含
量的氨氮、含盐废水,废水量大、成分复杂,使用单一
的方法不能达到处理的目的,需要多种措施相结合。
在缩合釜内加入硫酸,加热缩合生成联二脲。经洗
涤 、过滤后 ,得到含杂质盐 比较少的联二脲 。反应方
程式如下 :
N2H4·H20+H2SO4+2H2NC0NH2一一}
H2NCONHHNCONH2+(NH4)2SO4十H20。
水合肼中含有碳酸钠、氢氧化钠,需要用硫酸中
和处理.产生硫酸钠 :
2NaOH+H2S04 NazSO4+2H2O,
Na;CO3+H2SO4—.+Na2SO4+H20+CO2 T。
1 工艺过程及废水来源 ’·3 ADC合成
尿素法生产ADC发泡剂的主要工序有水合肼
合成、联二脲合成、ADC合成等 3道工序。
1.1 水合肼合成
在质量分数 26%的烧碱溶液 中通人氯气 ,控制
反应温度在 40℃以下,合成质量分数 10% 11%的
次氯酸钠溶液。3%~4%的尿素溶液和次氯酸钠溶液
按照 1:4的体积比通人管道反应器。合成质量分数
3%~4%的粗水合肼溶液嘲。生成的粗水合肼溶液经
冷冻降温,其中碳酸钠以十水碳酸钠形态析出,经离
心机分离出十水碳酸钠。得到质量分数 4%~5%的精
制水合肼。反应方程式如下:
2NaOH+NaCIO+H2NCONH2—}
N2H4·H2O+NaCI+Na2CO3。
1.2 联二脲合成
在精制水合肼中加入固体尿素充分搅拌溶解 ,
收稿Et期:2011-02—15:修回日期:2011-04—04
联二脲和水按照一定 的配 比送入氧化釜内.通
入氯气,在溴化钠催化剂作用下氧化生成 ADC 经
洗涤 、离心 、干燥后得到产品 ADC。反应方程式为 :
H2NCONHHNCONH2+CI2— H2NC0NNC0NH2+2HCl。
1.4 废水主要来源
ADC生产过程各工序均有废水产生.同时在联
二脲洗涤和 ADC洗涤、离心过程中有较多的物料流
失。
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
1为生产规模 10 kffa装置各_丁序废水产生量
水合肼合成反应温度控制在 120℃.反应尾气
中含有水合肼、氨气和水蒸汽,尾气经吸收塔吸收后
放空 ,吸收水变成含氨氮废水。
质量分数 4%~5%的水合肼溶液中含有 NaOH、
Na2CO。,硫酸先中和反应,生成 Na:SO 。缩合反应生
成(NH&SO ,缩合母液中含有 Na O 、(NH41 O 成分,
同时含有水合肼、尿素等残留反应物。缩合母液和洗
201 1年第 18卷第 3期 化工生产与技术 Chemical Production and Technology ·55·
表 1 ADC生产废水排放量
Tab 1 Discharge of industrial wastewater in ADC production
涤液中的污水成分复杂,且各种污染物含量高,是治
理难度最大的一股污水。
ADC合成过程是氧化反应,反应产生氯化氢气
体部分溶解于氧化母液中生成盐酸,部分从水相析
出进人尾气系统.尾气中夹带氯气进入次氯酸钠系
统吸收。氧化母液盐酸的质量分数达 14%~16%.同
时含有ADC物料和盐。洗涤液呈酸性,也含有 ADC
物料和盐 。
2 清洁生产技术改进
2.1 水合肼合成工序
1)提高粗肼转化率。原生产过程中,高位槽中的
次氯酸钠溶液和尿素溶液依靠位差经转子流量计计
量后进人反应器,在蒸汽的推动和加热下快速反应
合成水合肼。因计量方法落后,反应物配比不准,过
量的次氯酸钠会氧化水合肼,造成水合肼含量的降
低『3】。反应方程式如下 :
N2H4·H2O+NaC10—'NaCI+N2 t+H2O。
改进后,尿素溶液(尿素含量 375 g/L)和次氯酸
钠溶液(氯碱比 1:1.162)按配比(质量比 1:1.189)用
泵输送并计量后进入反应器,可以提高尿素转化率,
提高粗肼的含量 。
2)尾气冷凝回收氨氮。水合肼生产尾气中的主
要成分是水和少量的氨氮。将吸收塔改为冷凝器,冷
凝水收集作为化尿素水 ,回收其中的氨氮。
3)粗肼除碳酸钠。原冷冻法除碳酸钠只能除去
其中的60%,其余部分在缩合釜内加硫酸中和生成
硫酸钠,不但多消耗硫酸,同时造成缩合母液硫酸钠
含量高,处理难度大[51。
根据粗肼中碳酸钠的含量。在粗肼中加人适量
的氯化钙,氯化钙和碳酸钠反应生成沉淀物碳酸钙。
离心分离。碳酸钙可以作为固体废物处理。此项改进
可节约粗肼降温结晶析出十水碳酸钠需要的大量冷
量,同时高温的粗肼进入缩合釜可以节约蒸汽。
2.2 联二脲和 ADC合成工序
1)采用离心机洗涤联二脲和 ADC。原工艺联二
脲和 ADC洗涤采用真空吸滤器洗涤,耗水量大。目
前有些厂家采用真空带式洗涤过滤机,耗水量有所
减少,但是设备是敞口形式,现场环境差。
采用离心机完成联二脲 、ADC的过滤、洗涤工
序,不仅可以大幅度降低水耗,而且母液和洗涤水可
分类回收利用
2)ADC母液、洗涤水的综合利用。采用离心机洗
涤 ADC所产生的离心母液中盐酸的质量分数可以
达到 14%~l5%.经处理后可用于吸收氯化氢生产副
产盐酸出售。每吨ADC产生的洗涤水用量为 4~5 t,
ADC洗涤水中含盐酸质量分数平均为 2%~3%。可
用于配制联二脲一定的固液比.投入氧化釜通氯氧
化生产 ADC。离心机脱水后的联二脲水的质量分数
为 8%一11%,需要加水配制一定 的固液 比。每吨联二
脲配制用水量为4~5 t,洗涤水可以全部回用于联二
脲加水 配制 .没有#b~llE ADC洗涤水。
31废水中回收联二脲和ADC。联二脲洗涤水和
ADC洗涤水中含有物料,一般用沉淀法进行回收.
因物料粒径小,沉降缓慢 ,回收率低,物料流失到废
水中增加了废水的处理难度。
采用自动反冲洗过滤器,可以有效回收废水中
的联二脲和ADC,降低污水处理的难度。
3 取得的效果
水合肼生产 自动化改进后,反应配比稳定,消除
了水合肼被次氯酸钠氧化分解的情况,产品收率提
高,粗肼中水合肼含量提高。根据粗肼中碳酸钠含量
加氯化钙和碳酸钠反应,生成的碳酸钙沉淀分层明
显,离心分离完全。改进后,精肼的质量浓度提高到
56.9 g/L,比原来提高了5 g/L:碳酸钠的质量浓度降
低到 O.32 g,L,比原来降低了 56.5 L;氯化钠的质
量浓度提高到252.6 g/L,比原来提高了52 g/L。
精肼中碳酸钠含量减少.缩合废水中硫酸钠含
量明显降低,缩合母液经过回收联二脲处理后,主要
成分是硫铵,可以作为硫铵母液综合回用生产复合
肥,污水得到综合利用。缩合母液含硫酸钠的质量分
数降低到 1.11%,比原来降低了 2.3个百分点;硫酸
铵的的质量分数达到 13.52%,比原来提高了 8.51
个百分点。联二脲和ADC洗涤采用脱水洗涤一体机
完成,每吨 ADC可以节约工业水 12~13 t,降低污水
处理总量。 (下转第61页)
201 1年第 18卷第 3期 化工生产与技术 Chemical Production and Technology ·61·
这里选择 OMIU硫酸盐进样量为 40 g,一氯乙酸
进样量为 15 g。
2.6 测定结果及精密度试验
对同批试样进行了7次重复测定,结果见表 1。
本方法的允许差=2.83S=0.5%.相对标准偏差为
0.10%.结果较满意。
表 1 精密度试 验结果
Tab 1 The accuracy test result
2_7 加标回收试验
将 OMIU硫酸盐标准品加入到试样 中(OMIU
硫酸盐质量分数为 98.68%)测定回收率 ,结果见表
2。回收率在 99.8%~100.8%,平均为 100.1%,相对标
准偏差0.38%,结果令人满意。
3 结论
使用HPLC能实现 OMIU硫酸盐与杂质的有效
分 离 。OMIU硫酸 盐线性范 围在 20—160 g (R。=
0.998 1),一氯乙酸在 3.75-30 Ixg(R =0.999 9),加
标平 均 回收率达到 100.1%,相对标 准偏差 为
表 2 0MIU加标回收试 验结果
Tab 2 The recycling test result of marked OUIU
0.38%,均能满足分析样品的要求,且数据的稳定性
和重现性较好。该方法简单、快速,具有较高的灵敏
度。可作为 OMIU硫酸盐产品的分析方法。
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(上接第55页)每吨ADC产生4~5 t氯化氢质量分
数 14%~15%的离心母液.用 自动反冲洗系统回收
ADC后用于生产副产酸。
4 结束语
对原有ADC生产工艺进行技术改进。可以提高
反应转化率、降低物料消耗,从源头削减污染源。同
时从废水中回收物料,降低生产成本,废水可以减排
或不排,实现绿色循环经济。
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