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苯酐装置酸水池冒沫增大原因的分析探讨

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苯酐装置酸水池冒沫增大原因的分析探讨苯酐装置酸水池冒沫增大原因的分析探讨 250 广东化工 www.gdchem.com 2009年第8期 第36卷总第196期 苯酐装置酸水池冒沫增大原因的分析探讨 王继强,田青云,郑秀清 (山东齐鲁增塑剂股份有限公司,山东淄博255411) [j裔要】苯酐装置牧率降低一直是困扰技术人员的难题,高负荷,高质量,高收率是 验证催化剂效果,检验一个苯酐装置最优化的关键因素, 从苯酐装置酸水池冒沫现象剖析原因进行分析探讨,是苯酐工艺的一步技术性工 作.文章从影响苯酐生产的决定因素入手,探讨了苯酐收率提 ...

苯酐装置酸水池冒沫增大原因的分析探讨
苯酐装置酸水池冒沫增大原因的分析探讨 250 广东化工 www.gdchem.com 2009年第8期 第36卷总第196期 苯酐装置酸水池冒沫增大原因的分析探讨 王继强,田青云,郑秀清 (山东齐鲁增塑剂股份有限公司,山东淄博255411) [j裔要】苯酐装置牧率降低一直是困扰技术人员的难 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ,高负荷,高质量,高收率是 验证催化剂效果,检验一个苯酐装置最优化的关键因素, 从苯酐装置酸水池冒沫现象剖析原因进行分析探讨,是苯酐工艺的一步技术性工 作.文章从影响苯酐生产的决定因素入手,探讨了苯酐收率提 高约几方面难题,力图对实际生产中科学操作,更好的提高产量提出建议. 【关键词1苯酐;酸水池冒沫;原医分析;改进建议;有效措施 【中圈分类号】TH【文献标识码lA【文章I'~']1007—1865(2009)08—0250一Ol AnalysisoftheReasonsbehindIncreasesofPhthalicAnhydrideAcidPlantRun SudsPool WangJiqiang,TianQingyun,ZhengXiuqing (PlasticizersCo.,Ltd.ShandongQilu,Zibo255411,China) Abstract:Theyieldofphthalicanhydrideplantreducehasbeentroubledbytechnicalproblemsandhighload,high-quality,highyieldwasthecatalysttoverify theeffect,atestofphthalicanhydrideplanttooptimizethekeyfactorsfromtheriskpoolacidan hydrideunitanalysisofthereasonsforthephenomenonofMo Analysistoexplore,phthalicanhydridewasastepintheprocessoftechnicalwork.Thepaperfr omtheimpactofthedeterminantsofphthalicanhydrideproduction tostartexploringtheyieldofphthalicanhydridetoimproveseveralaspectsoftheproblemoftr yingtoproducetheactualoperationinscience,thebettertomake recommendationstoincreaseoutput. Keywords:phthalicanhydride;acidpooltotakeMo;analysis;recommendationsforimprove ment;effectivemeasures 苯酐的生产工艺很简单,使用的是空气氧化催化法.邻苯 二甲酸酐(PA)的生产,一般采用以邻苯为原料利用催化剂催化 的生产工艺,它具有活性高,反应温度高,高负荷,高收率, 高质量等特点,但也具有催化剂诱导不好,盐温难以控制,热 点变化异常,选择性和活性不匹配,有氧化系统不利因素,气 体冷却系统不利因素,切换冷凝系统系列不利因素,热处理功 能不到位,精馏系统"肥分"跑向水洗,热熔时间过长等众多 因素交织作用,导致酸水池泡沫增大,收率下降,影响经济效 益.一系列副反应等致命弱点,直接诱因在工艺控制不好,产 品在各道工序中会出现酸值增大的现象,严重时会导致产品的 不合格.根据苯酐的合成机理,通过试验和数据分析,表明合 成反应副产物增多是导致酸水中泡沫增大的原因. 1原因与分析 以上只是粗略分析,根据近十年来的苯酐生产数据与经验 交流,详细考证酸水池冒沫原因如下: 1.1切换系统造成的直接因素 这类因素包括:(1),四台切换冷凝器的热气阀或尾气阀 KV152A/D,KVI53A/D泄露.(2),冷油温度高.(3),TIC105 设定值高,目前设置为54?比较合理. 1.2热处理系统的原因 一 是热处理罐如R202液位高,苯酐多,蒸发量大.液位 越高,热处理系统的气体喷射泵抽向水洗塔的气体就多.这是 近日来酸水池冒沫采取的应急措施果断处理,最直接的就是降 低热处理液位,虽非长效,但短期效果显着. 二是从切换下来的进入V106粗苯酐罐的产品液位高.采 取的措施就是严格降低液位,但要保证热处理有序运行为原 则.那就是通过调节P106即粗苯酐罐V106的出I1阀门来实 现. 1.3精馏系统出现问题 E201,E202两个塔的冷凝效果不好,苯酐气过多的被该 系统的气体喷射泵抽走,造成产品损失,酸水池雾沫夹带增大. 这可以通过分析塔的各项指标,如塔的功能,温度,压力,采 出的轻重组份含量来推测.当然沫多,也可以从酸水池的取样 上来粗略分析. 来自于原料邻苯的纯度是影响收率的第一个必须考虑的 因素,纯度不高,事必影响苯酐各工序的生产.第二个必须考 虑的是空气中杂质颗粒的多寡.空气过滤器的作用大小,空气 预热器的温度TI108要严格控制在165,185?.以不低于 170?为好,这表明雾化器的效果是否达标.实践中这三项指 标决定着进入反应器中的物料的效果好坏. 物料进入反应器后,收率大小就与风量,盐温,热点,催 化剂的活性,选择性,热点温度和位置有着至关重要的关系. 这与催化剂的装填,催化剂的平稳诱导及活性的延展有关系. 八年来,公司已经在生产中使用和成功更换过四类国际先进的 催化剂,BASF04—28型催化剂,BASFHYHL—IV催化剂, BASF04.66型催化剂,2008年5月12日该装置更换了目前最 新类型的PHTHALIMAX.H4四段床催化剂,无论是三段还是 四段,优缺点不同,出现了目前最新的催化剂四段热点 T109C23异常现象,盐阀开关频繁,幅度加大,从气体冷却器 放出的物料看,焦油状的杂质粘稠,正常情况本该是气体,出 现了液体这是极不寻常的. 一 个明显的情况是为防止杂质的增多,对气体冷却器的损 害,保住收率.热点的控制以不能高于465?.这出现了一个 矛盾激化的难题,热点过高,过氧化,热点低,催化剂达不到 效果,氧化不完全,杂质多,质量受影响.通过稳定热点操作, 靠邻苯量的调节来关注热点的变化.目前合适的指标是风量维 持40000NM3/H,盐温354~354.5?.另一个无奈之举是设定气 体冷却器的温度17l?,保证进入切换冷凝器的气体温度不至 于过低. 以上几个方面只是说了酸水池泡沫增大的局部原因,说了 原料进料系统,氧化反应系统,气体冷却系统的关注因素,接 下来剖析也是关键性的切换冷凝系统.这个系统很复杂,冒泡 沫的最直接的因素有冷热油的温度,无论是热油两个关键指标 TI122一l70~210?.TI104—165,200?.这将直接影响切 (下转第264页) 【收稿日期]2009-02-04 【作者简介】王继强(1970一),男,山东淄博人,本科, 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 师,主要研究方向为苯酐 化学工艺及催化剂应用. 264 广东化工 WWV#.gdchem.corn 2009年第8期 第36卷总第196期 (上接第250页) 换冷凝的热融效果,再就是冷油的温度TI105,正常值是 45,65?,为什么要设定53.5?或54?,这是从生产工艺说 明 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 及八年多积累的经验得出的数据.冷油温度过高与过低, 都将直接影响冷却的效果.冷油高与低的后遗症众所周知,就 不详细说明了.毫无疑问,酸水池冒泡沫,肯定有冷热油温度 控制不好的原因. 除了设备原因外,切换冷凝系统的第二个关键是热气阀与 尾气阀的开关是否到位.停车检修时校正阀门也是个好措施, 比如说倘若尾气阀关不严,热融时"肥分"跑到尾气线再到水 洗,那水洗系统的酸水池泡沫增大就明了了.这可以通过室内 外协作,验证一下开关是否到位,是否灵敏,可以维修保养. 有人建议取消热处理系统,这是可笑的.为了节省能源, 我公司停用了热处理的导热油加热.无奈只能提高前系统的物 料温度到240?以上,否则热处理的去除化学结合水的作用就 大打折扣.由喷射泵跑向水洗的苯酐气会增多,至于两个塔的 操作是否稳定导致的"肥份"损失,将在以后专门探讨. 苯酐生产实践证明,出现酸水池冒沫虽然是正常现象,但 要具体问题具体分析,对症下药,采取措施来治理.即使不能 消除,也要减轻产品损失程度.具体采取了如下有效措施:一 是将切换冷凝器系统的热熔时间由2880S改为2760S.为什么 要缩短切换热熔阶段的时问呢?理由在于:(1)负荷高,比如 目前的装置负荷高达9lg,进料时间长,捕集率低,这是显而 易见的因素;(2)生产苯酐的原料邻苯纯度低,杂质多,低沸 物通过切换的尾气线流向水洗,那酸水槽的起沫就不可避免 了;(3)精馏的抽子J201,J202,J203抽走苯酐气,前面已提 过,就不重复了.二是要想方设法提高邻苯的纯度,纯度高, 自然就好.近日来,切换了邻苯原料罐,两罐原料切换后,酸 水沫减轻,说明原料的不纯,也是造成这个疑难问题的重要原 因.这虽然比以上热融时问不合理等影响因素要轻,但也是干 扰因素之一,那就是把好原料进料关.三是尽可能的降低热处 理的液位.具体作用前面已经详细分析,不再重复. 2结语 以上是笔者在八年的生产实践中总结的酸水池冒泡沫的 可能原因分析,实质上这只不过是一个粗略的分析.这虽然分 析了导致这一现象的几乎全面因素,但与综合起来的原因比, 应该对症下药,属于哪个系统的问题,就及时处理哪个系统. 出问题比较多的无非是热点的控制不好,催化剂活性和热点下 移,气体冷却的效果不好,切换冷凝的效果不好,这是必须首 先要考虑的问题.至于原料的粗精,热处理系统的有效操作, 精馏塔的稳定操作,只是导致这一现象的次要因素.主次分明, 分析与处理问题千万不要本末倒置,还是从大原则立场上找切 入点. (本文文献格式:王继强,田青云,郑秀清.苯酐装置酸水池 冒沫增大原因的分析探讨[J1.广东化工,2009,36(81I:250) (上接第256页) …..:?_-.….一00… m4lIl_:{flIlllflIll.0.1?咖..III?6口'0. T『11;【I11HW『{11I『l1lflI1I}]l : . :.-?T..….:….:….... 图5电机软启动电流曲线 Fig.5Curveofthesoftstartcircuitoftheelectricmachines 5现场应用情况 目前已有一台软启动器于2008年年初在大庆油田某采油 厂上井.先后5次上井进行实地运行检测,运行参数见表1. 机组参数:额定电压900V,额定电流37A,额定功率 37kW. 铭牌排量:200m3/d,扬程:900m 软启动器额定电压1500V,额定电流120A,见表1. 表1运行参数 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 Tab.1Recordoftheoperationparameters 通过一年的运行,表明以DSP--TMS320为核心的电机软 起动控制器,处理信息的速度快,控制晶闸管的触发角,从而 控制电动机的启动电压,这是其他传统启动方法无法相比的. 它既能保证在负载要求的启动特性下平滑启动,降低电网的冲 击,又能保证电动机的可靠启动,具有过流,缺相,相序判断 等保护.软启动平稳,提高了电网供电质量,取得了良好的经 济效益. 参考文献 [1]高越农.电动机软起动学科fJ].电气传动自动化,200511]:8-10? 【2】王良旺,杨佃福.TMS320LF240xDsP控制器的应用实践【J].单片机与 嵌入式系统应用,2005[3]:38—41 (本文文献格式:姜彦,于洪英.韩继强,等.基于DSP平台 的软启动控制器 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 [J].广东化工,2009.36(8):254一-256)
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