[doc] MSBR工艺污泥膨胀的分析与对策
MSBR工艺污泥膨胀的分析与对策
第25卷第18期
2009年9月
中国给水排水
CHINAWATER&WASTEWATER
Vo1.25No.18
Sep.2009
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蕤运行与管理{罄%
MSBR工艺污泥膨胀的分析与对策
崔文亮,杜英豪,黎洪元,钟志蓉
(深圳市水务<集团>有限公司,广东深圳518031)
摘要:南方某城市污水厂采用MSBR工艺,对发生污泥膨胀的原因进行了分析,认为污泥
膨胀是由进水含有油类物质和曝气池DO低造成的.该厂通过工艺调整,投加助凝剂,灭菌剂,对
曝气池进行改造,使污泥膨胀得到有效治理.
关键词:MSBR;污泥膨胀;溶解氧;含油物质
中图分类号:X703文献标识码:C文章编号:1000—4602(2009)18—0093—03
AnalysisandCountermeasuresofSludgeBulkinginMSBRProcess
CUIWen—liang,DUYing—hao,LIHong—yuan,ZHONGZhi—rong
(ShenzhenWater<Group>Co.Ltd.,Shenzhen518031,China)
Abstract:TheMSBRprocessisusedinamunicipalwastewatertreatmentplantinSouthernChi-
na.ThecausesforsludgebulkinginMSBRprocessareanalyzed.Itisbelievedthatthesludgebulkingis
causedbyoilintheinfluentandlowerDOintheaerationtank.Thesludgebulkingproblemhaseffective—
lytreatedbyregulatingtheoperationparameters,addingcoagulantaidandsterilizingagentandreeon—
structingtheaerationtank.
Keywords:MSBR;sludgebulking;dissolvedoxygen(DO);oilymatter
MSBR工艺具有自动化程度高,占地面积小,投
资省,连续进出水,同步脱氮除磷等优点,其应用实
例逐渐增多.随着MSBR工艺实际使用年限的增
加,其在运行中的问题逐渐被发现.
南方某污水处理厂(以下简称A厂)采用MS.
BR工艺,预处理系统没有除油功能,淹没式出水方
式排油难,曝气池单一进气口不能满足溶解氧均衡
的要求,导致MSBR工艺暴发污泥膨胀.对此次污
泥膨胀产生的原因进行了分析,
总结
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出一些有效的
控制措施,为该工艺的稳定运行和处理类似情况提
供了参考.
1存在的问题
A厂自2001年12月通水运行以来,出水水质
良好,但自2003年11月末MSBR池出水单元池面
出现大量生物泡沫,污泥沉降性能开始变差,随后暴
发污泥膨胀,持续到2005年9月污泥性能才恢复正
常,根据SVI值的不同将污泥膨胀期间划分为三个
阶段.
各阶段的污泥沉降性能见
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
1.
表1各阶段污泥沉降性能
Tab.1Acfiv~edsludgesettleabilityineachstage
mL?g
阶段运行时段SVI值泥沉降性能
2002年12月—2003年11月<10O良好
2003年12月一20o4年5月10o,200污泥膨胀
2004年6月——2o04年10月200,500污泥膨胀
四2004年11月—2o05年8月100—200污泥膨胀
五2005年9月_2006年12月<10O良好
?
93?
在污泥膨胀过程中,发现污泥絮体较小,松散,
沉速下降.
各阶段的生物相见表2.
第25卷第18期中国给水排水
表2各阶段的生物相
Tab.2Biofaciesineachstage
阶段优势生长一止b较少总体评价
固着型游动型丝状菌c级,生物数量较多,
纤毛虫纤毛虫轮虫,吸管虫种类丰富
游动型丝状菌固着型纤毛生物数量减少,
纤毛虫d级虫,胞囊丝状菌增加
丝状菌固着型游动型纤毛虫,生物数量少,
e,f级纤毛虫胞囊生物种群不稳定
丝状菌
四e级,游动固着型纤鞭毛虫,变形生物数量较多,
毛虫,轮虫虫,吸管虫丝状菌菌丝长型纤毛虫
固着型游动型丝状菌C级,
五鞭毛虫,变生物数量多,
纤毛虫纤毛虫活性良好形虫
,吸管虫
由表2得知,污泥膨胀期间生物相有明显变化,
优势生长的菌群由固着型纤毛虫转为游动型纤毛虫
和丝状菌,丝状菌的丰度也由阶段一的C级升至阶
段三的f级,生物活性降低,数量减少.
2产生污泥膨胀的原因
由于A厂进水BOD:N:P=39:7.5:1,因此
排除进水中有机物太少和氮,磷营养物质缺乏的因
素;进水pH值>7,出水pH值为6.8左右,所以排
除pH过低不利于微生物生长的因素;曝气池混合
液的OUR为20,30mg/(L?h),活性污泥没有中
毒迹象;进水水量没有太大波动,不会对微生物造成
冲击.取MSBR池出水单元表层生物泡沫进行检
测,发现其中富含油类物质(油脂为324mg/L,矿物
油为124mg/L),说明有大量油类物质进入系统.
2.1油类物质降低了曝气效率
空气出水堰淹没式出水方式无法及时有效地排
出漂浮在池面的油类物质,导致油类物质不断聚积,
A厂2003年_2()(】4年泥饼中矿物油含量呈递增趋
势,而且从2004年2月开始明显高于同期同城的B
厂,C厂,D厂.根据双膜理论的氧转移影响因素,
油类物质会聚集在气液界面上,阻碍氧分子的扩散
转移,使氧总转移系数.值下降.
另外,A厂曝气池和SBR池均采用以橡胶(EP—
DM)为材质的曝气管膜,油类物质会加速曝气管膜
老化,降低曝气效率.
2.2曝气池单一进气口导致部分区域DO更低
MSBR系统的曝气池是长方形,有效容积为
8529m.,DN400的空气管道围绕池壁呈环形布置,
设有一个总进气口.经过多次三维溶解氧测试(在
曝气池表面选14个点,每个点测量3个不同深度的
DO值),发现远离进气口区域的DO值平均为0.3
mg/L,低于进气口区域的0.7mg/L,说明单一进气
口导致曝气池中的DO浓度不均衡.
2.3DO低是导致污泥膨胀的主因
在MSBR系统中,厌氧池,曝气池,SBR池形成
了相对高,中,低的负荷区,类似于推流式曝气池,被
认为能有效地抑制丝状菌的生长繁殖.根据累积/
再生理论,菌胶团的胞内储存能力比丝状菌强得多,
且主要储存产物为葡萄糖和PHB.在厌氧池相对
高的负荷区,菌胶团可以迅速吸附并储存大量有机
物,而丝状菌却无法储存大量物质.经过曝气池的
菌胶团好氧分解储存的有机物,使自身不断增殖.
进入SBR池后,菌胶团在较低的有机负荷下进一步
氧化分解储存的有机物,同时吸附储存能力得到恢
复再生,再通过污泥回流系统回流到厌氧池中,又重
新开始新的循环,在此过程中丝状菌缺乏营养,生长
受到抑制.
A厂MSBR系统曝气池和SBR池DO浓度低,
菌胶团好氧代谢受到抑制,吸附储存能力得不到恢
复再生,使厌氧池失去选择器的作用,大量COD泄
漏到曝气池,被丝状菌利用.另外,丝状菌的氧饱和
常数Kl1值低,对低浓度DO有很大的亲和力,所以
丝状菌更容易夺得有限的DO而得到增殖,最终暴
发污泥膨胀.
3处理措施及效果
3.1曝气器维护与管膜更换
由于曝气管膜出气量不均匀,曝气效率下降,所
以A厂采用水洗,酸洗,气冲等方法对曝气管膜进
行维护,增加出气量,但是效果不明显.经检查发
现,一半以上的曝气管膜已失去弹性,部分微孔撕
裂,无法正常出气.在2004年下半年更换了曝气池
曝气管膜,MSBR池DO值升高到1mg/L左右,污泥
膨胀由阶段三进入阶段四,SVI值明显下降.
3.2工艺调整
当大量油类物质进入系统时,采取控制进水量,
闷曝等措施,提高池中DO浓度;延长SBR池的曝气
时问和加大混合液回流量(使SBR池活性污泥直接
从上清液回流槽回流至曝气池),增加活性污泥的
好氧停留时间,实践表明以上方法可以有效延缓活
性污泥SVI值的增长速度.
将SBR池预沉时间增加10,20min,有利于污
?
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崔文亮,等:MSBR工艺污泥膨胀的分析与对策第25卷第18期
泥沉淀;适当增加排泥时间,降低出水单元泥位,防
止活性污泥被出水带走,同时可以淘汰世代期长的
丝状菌,也可以从系统中排出部分含有油类物质的
污泥,通过以上方法可确保ss的去除率>90%,将
污泥膨胀对出水的影响降到最低.
3.3投加助凝剂,灭菌剂
在持续遭受含油进水影响,以及工艺调整难以
取得更好效果时,A厂采取投药辅助措施.
?助沉法.用10%的碱铝溶液进行烧杯试
验,确定在4,6,8mg/L的投加浓度下,活性污泥混
合液会取得较好的凝聚,沉降效果.2004年8月在
污泥浓缩池的配水槽投加了4t碱铝溶液,取得了
一
定的效果:预缺氧池污泥浓度由1.6g/L升高到
2.5g/L,达到了回流量不变,增加厌氧池污泥量的
目的;系统SVI值由500mL/g以上降至300mL/g
左右,污泥絮体密实度增加,生物相有所好转,对氨
氮,COD,SS的去除率也略有提高.在投药过程中,
要注意观察系统pH值和控制加药量,加药过量会
对活性污泥造成不良影响,污泥浓度,SVI值等参
数的变化也比较缓慢,所以在加药后20d甚至一个
月都要继续观察加药效果.
?灭菌法.在2005年投加有效氯含量为
10%的漂白水45t(见表3),用于抑制丝状菌的生
长,降低系统SVI值.氯化灭菌一般需要持续3倍
泥龄长的时间,而且灭菌过程不能间断?J,所以实
施加药前要准备大量药剂;加氯量和系统内污泥量
成正比关系,因此加药前加大排泥,可以节约加药
量.灭菌效果和有效氯浓度有很大关系,漂白水的
有效成分(次氯酸)容易见光分解,所以加药期间要
不断测定药液有效氯含量,确保加药浓度准确.A
厂加药持续时间短,分别为8,5d,而加药期间污泥
龄为12,18d,所以氯化灭菌未取得理想效果.A
厂在加药期间出现加药设备故障,导致加药间断,灭
菌效果也受到了很大影响.此外,根据A厂经验,
加药过程中如果出现污染物去除率下降,出水混浊,
池面出现大量白色泡沫,微生物数量骤减,出现大量
胞囊等情况,预示加药浓度过高,应立即停止加药,
对出水水质要求严格的污水厂可以采用2gC1,/
kgMLSS的加药量持续运行,缓慢灭菌.
?
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表3氯化处理
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
Tab.3Planofchlorinationforcontrolofsludgebulking
2005年6月28日2005年7月
时间25日一一
7月5日7月30日
加药浓度/357105
(gC12?kgMLSS)
投加时间/d32215
加药量/(L?h)169.0281.7394.4563.5193.0
加药点有效氯浓度/7.
212.016.824.08.6(
mg?L)
杀伤频(次?d)1.61.61.61.61.9
3.4曝气池的改造
2005年6月A厂针对以上情况并综合曝气池
单一进气口不合理的设计问题,对曝气池进行加装
曝气器,增加进气口改造.改造后曝气池DO可以
保持在2mg/L以上,SVI值降到100mL/g以下,污
泥膨胀现象消失,生物相也有明显变化.
4结论
通过对A厂MSBR工艺污泥膨胀问题进行分
析,说明MSBR工艺能在曝气量充足的情况下抑制
丝状菌过度繁殖;在发生污泥膨胀时,MSBR工艺具
有更多的工艺调整方法,使SS去除率>90%,防止
污泥流失和影响出水水质.
能够引起污泥膨胀的原因较多,应从工艺运行
异常情况入手,进行工艺调整和改造,必要时可以考
虑加药改善污泥沉降性能,但是加药只能暂时缓解
污泥膨胀,不能根治,而且药剂费用较高,加药持续
时间较长,需要投药设备精确和运行稳定.
参考文献:
[1]王洪臣.城市污水处理厂运行控制与维护管理[M].
北京:科学出版社,1997.
[2]刘华,张延青.聚合氯化铝(PAC)和聚合氯化铁
(PFC)对活性污泥的影响[J].工业安全与环保,
2004,30(6):15—17.
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收稿日期:2009—01—23