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LHT—400/9型拉线机的几点技术改进

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LHT—400/9型拉线机的几点技术改进LHT—400/9型拉线机的几点技术改进 LHT—400,9型拉线机的几点技术改进 2000年第2期 No.22000 电线电缆 ElectrleWire&Cable R{J 2oe/年4月 Apr..200C’ , LHT一400/9型拉线机的几点技术改进 任灵芝-TMaO~z (江铜广信工贸怎舟司铜践厂,;kf-西责溪335424) 济 L}o0/1堡关键词:拉践机;设备改进;产品质量;益济教垒士IHr,L『q?中图分类号:TM205.2文献标识码:B,f Technica...

LHT—400/9型拉线机的几点技术改进
LHT—400/9型拉线机的几点技术改进 LHT—400,9型拉线机的几点技术改进 2000年第2期 No.22000 电线电缆 ElectrleWire&Cable R{J 2oe/年4月 Apr..200C’ , LHT一400/9型拉线机的几点技术改进 任灵芝-TMaO~z (江铜广信工贸怎舟司铜践厂,;kf-西责溪335424) 济 L}o0/1堡关键词:拉践机;设备改进;产品质量;益济教垒士IHr,L『q?中图分类号:TM205.2文献标识码:B,f TechnicalimprovementofLHT一400./19wiredrawingmachine 又使退火铜线的硬度加大,得不偿失.我们在 冷却水中加 ,2的乳浊液可避免退 火铜线氧化(有很薄一层保护膜),其表面光 洁明亮,无氧化,又提高了电导率.为使退火 铜线能保存较长时间不氧化,还采用了下列 措施;(1)适当调节压缩空气的流量,并随着 线径的变大而加大,尽可能吹干退火后冷却 铜线表面的水份(2)干燥段铜线温度不能 太低,适当调节冷却水流量,使铜线温度保持 在6O?,80?,以便使铜线上的水份能进一 步蒸发干燥. 5结束语 连续退火(交流)大拉机的电气性能不如 直流大拉机精度高,但经合理调整,其产品性 能还是能够稳定的.生产2.68mm以下规 格的铜线可用盘式收线,生产2.68mm及 以上大规格的铜线用圈式收线,其性能达到 国标的要求,表1列出了几种不同规格的退 火铜单线的性能数据,仅供参考. 表1退火铜线的性能 注:GB3953—83 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 :伸长率?2j,电阻率?0.017Z4i(n-ram/171) 2000年第2期 N0.22000 电线电缆 ElectricWire&Cable 2000年4月 Apr.,1999 我厂于1995年购进一台LHT一400/9型 拉线机,于同年年底安装调试完毕后投入使 用.该机采用9模拉线,拉线速度快,生产效 率高.但该设备在投产后也发现存在以下问 题设备故障频繁,拉制的无氧光滑裸铜线表 面不够光洁,铜粉铜屑粘附现象严重,本文对 该设备存在问题及产生原因进行了简要的分 析,并提出了几点改进措施. 1LHT一400/9型拉线机存在的问题 及产生的原因 IHT一90O/9型拉线机存在着以下几个 问题及产生的原因 (1)塔轮箱与齿轮箱之问的密封结构不 好(如图1)LHT一4O0/9型拉线机的四根拉 线轴在塔轮箱内有内外两端盖,外端盖上有 一 个骨架密封,内端盖上也有一个骨架密封. 且外端盖下方有一个8mill小圆通孔.内外 端盖间还有一挡油环. 图1 1一拉线轴2一心螺母3一塔轮4一挡{由环j一 骨架密封6一扑端盖上的小日孔7一外端盖8一 齿轮箱悻9一轴套lO齿轮1l一轴承314 l2一轴承231413一内蛸盖14一内六角螺杆 在拉线机工作时,乳液从外端盖下方孔 浸入两盖之问,当乳液液位高出骨架密封下 收稿日期:1999—09—10 作者筒介:任灵芝(197l一),女,江西铅山人,助 理工程师 唇时,乳液便会慢慢地渗入齿轮箱,导致在齿 轮箱内出现机械油与乳液相混台的现象,使 得齿轮及轴承得不到很好的润滑.且由于乳 液中有大量水分,导致齿轮及轴承生锈腐蚀, 大大加速了齿轮和轴承的磨损.同时乳液中 的其它杂质污物还会堵塞齿轮箱中的润滑油 管,腐蚀油泵,影响润滑. (2)乳液箱中乳液的循环慢.乳液排出 管的孔径太小,易被乳液带出的铜泥堵塞,致 使乳液系统循环不畅.不利于拉线机工作时 铜线冷却 (3)收线机导轮在位置配置不好,导致 铜线与收线机机身磨擦,影响铜线质量同时 各收线机导轮结构设计不够台理.在实际生 产中导轮中的轴承诅容易松动甚至碎裂,造 成收线机无法正常工作,降低了生产效率. 2LHT一400/9型拉线机的改进措施 我厂对LHT一400/9型拉线机进行以下 几点改进: (1)对拉线机轴密封装置进行改进(见 图2). \{ 4型 电机来取代.就可满足生产及质量要求,同时 降低能耗. (3)对收线机部分进行改进. 1)将各导轮位置进行重新配置,使其更 加合理,避免生产时铜线与机身摩擦. 2)将导轮不合理结构进行改进(如图3, 图4所示). 将图3a所示的导轮结构改为如图3b所 示,即将原来单一204轴承结构改为双204 轴承结构,并在轴承外端增加端盖及定位轴 套.将图4a所示的导轮结构改为如图4b所 示.即将原来装配的202轴承改为203轴承, 并在轴承外端增加端盖及定位轴承改进后 导轮结构有效地防止了轴承及导轮的轴向窜 动,同时也大大地提高了轴承的使用寿命. 经以上改进后,铜线质量得到明显改变, 表面光滑,线表面只有少量铜粉粘附,符合国 家电线电缆的有关标准 48 (b) 图3 (b) 图4 3结束语 利用LHT一400/9型拉线机设备大修的 机会,结合上述各项技改,我们确保了产品质 量和产量,提高了设备使用率,同时减少了维 修费用,降低了能耗(每月可节省用电1500 kw/h),降低了因设备故障而产生的废品 率,这样也就降低了产品的生产成本,提高了 经济效益.
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分类:哲学
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