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null剪切机正在剪切极片:剪切机正在剪切极片:剪切机剪切过程:剪切机剪切过程:安装在剪切机上的切刀及刀架:安装在剪切机上的切刀及刀架:剪切参数的设定 : 剪切参数的设定 : 典型的毛刺照片:典型的毛刺照片:剪切过程中经常因各种不同原因造成停机:剪切过程中经常因各种不同原因造成停机:停/再开机状态毛刺试验检测结果:停/再开机状态毛刺试验检测结果:试验检测: 发现一条49 μm 纵向毛刺和一条纵向突出极片厚度43 μm, 总长超过200 μm 的可消除毛刺(金属屑)。停/再开机状态毛刺检测计划:停/再开机状态毛刺检测计划:粗略计划: 跟班检测:正常生产过程中,当停机发生后,再开机后,将“停/ 再开机”时的剪切点切下,用投影仪检测这一区域 的毛刺状况。 优点:投入少,只需检测人员跟班作业就能完成测试;测试结果可真实反映产品的状况,因为检测的就是我们的产品。 缺点:会出现更多质量问题的可疑点,导致产品质量问题。 2. 模拟检测:用已经存在的作废的电极做“停/再开机”专门摹拟试 验,检测“停/再开机”点的毛刺状况。 优点:不会出现更多质量问题的可疑点,导致更多的产品质量问题。还可以做变速剪切试验,一举两得。 缺点:测试结果可能反映不出产品的真实状况(当然这样测试的结果作参考是足够了)。检测、整理切刀“刀龄”与电极片剪切结果计划 :检测、整理切刀“刀龄”与电极片剪切结果计划 :转速(进给速度)与剪速(剪切刀尖的线速度)的关系 : 两个速度肯定不会完全相同。转速(进给速度)与剪速(剪切刀尖的线速度)的关系 : 两个速度肯定不会完全相同。理论上讲:在现实中不存在相等的速度 : 理论上讲:在现实中不存在相等的速度 : 转速(进给速度)与剪速(剪切刀的转速)的关系:转速(进给速度)与剪速(剪切刀的转速)的关系: 如果我们能尝试适当地调高剪切速度(据了解,以前没做 过),说调整剪切速度大于进给速度10% - 20%上下。 可能出现两种结果: 1. 毛刺更加严重:有人持这种看法。认为刀轮对切割后的极片有 压力作用,会增加毛刺的产生。 2. 毛刺减少很多:因为刀具在完成剪切后,由于与进给速度 与 剪切速度的差,在“剪刀”旋转的过程中,正巧对于剪切后 极 片的毛刺生成、存在方向进行了相对磨擦,等于在打磨毛 刺。 (据说,日本、韩国的剪切设备中,就有使用磨擦轮的例子)典型的剪切过程示意图: 剪切刀会对剪完的极片施加压力典型的剪切过程示意图: 剪切刀会对剪完的极片施加压力顺便说的事:顺便说的事: 从剪切的机理上讲,大角度切刀与小角度切刀的剪切过程没有区别。 从剪切的机理上讲,大角度切刀与小角度切刀的剪切过程没有区别。null1. 改造(modify)剪切机。使其用非常慢的转速(进给速度)代替停机; 2. 调整转速(进给速度)与剪速(剪切刀的转速)的关系。使剪速大于进给速度; 3. 改用大角度切刀,大幅度增加切到寿命,提高剪切质量。总之:有三点必须进行。null
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