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仪表事故案例一、事故名称:甲醇厂空分压缩机跳车事故经过:2007年8月17日上午十时,空分工段提出恢复汽机排气压力(PI9015)过高联锁,在投联锁时,因为未复位导致空压机排气压力过高跳车。"停机复位"一般在空压机停机再次前复位,上次排气压力变送器出故障解除联锁后,排气压力达到联锁值,一直没有复位,导致了这次的跳车。事故原因:1.操作人员在投联锁时,疏忽大意,对相关联锁条件没有进行详细确认。2.操作人员没有按规定进行"联锁投运票"的填写,并且事先没有通知主管,并得到审批。防范措施:1.加强车间、班组级,不断增强车间员工的意识和...

仪表事故案例
一、事故名称:甲醇厂空分压缩机跳车事故经过:2007年8月17日上午十时,空分工段提出恢复汽机排气压力(PI9015)过高联锁,在投联锁时,因为未复位导致空压机排气压力过高跳车。"停机复位"一般在空压机停机再次前复位,上次排气压力变送器出故障解除联锁后,排气压力达到联锁值,一直没有复位,导致了这次的跳车。事故原因:1.操作人员在投联锁时,疏忽大意,对相关联锁条件没有进行详细确认。2.操作人员没有按规定进行"联锁投运票"的填写,并且事先没有通知主管,并得到审批。防范措施:1.加强车间、班组级,不断增强车间员工的意识和责任心。2.严格加强票证的,做到票证的完整性和 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 性。3.对投入、解除联锁一定要做到两人以上,要有操作人、监督人。二、事故名称:液位计冻住导致储罐液位抽空工段停车4小时事故原因:11月20日早,某储罐液位计显示50%左右,但操作工发现泵震动较大,下游无流量,以为泵有问题,倒副泵情况如上,导致整个工段停车后检查储罐里已经没有介质,实际液位为0,后检查发现远传液位计被冻,无法工作。事故后果:造成工段停车4小时防范措施:经常检查液位计显示情况,特别是DCS趋势为一直线长期无变化时,应立即通知仪表及现场巡检现场确认,冬季尤其如此。2.冬季做好仪表保温伴热工作,现场加强巡检。三、事故名称:制氢装置LINDEPSA变压吸附工段多个床层下线停车事故原因:仪表风中含水气量大,到天气突然变冷,易产生水气冷凝现象,导致电磁阀带水,进料调节阀关闭,造成停车。事故后果:造成工段停车24小时防范措施:PSA厂房里加伴热管,同时把进出口的房门加保温门帘,故障现象有所改善。四、事故名称:加氢反应器顶仪表伴热堵漏时,引发火灾事故原因:加氢反应器顶仪表伴热堵漏时,发生着火现象,因为仪表引压管漏H2,而且引压管与伴热管紧贴着,引压管(白钢管)被伴热管“腐蚀”形成砂眼,引起氢气泄漏。事故后果:加氢装置部分停车2小时。防范措施:腐蚀严重的更换新白钢管,没腐蚀的在引压管与伴热管之间加薄石棉板隔开。五、事故名称:制氧装置空冷塔液位计故障造成分子筛带水事故事故原因:空冷塔液位计采用差压变送器测量,变送器故障后输出一个值,这个值小于液位控制器设定值,使得液位调节阀一直往空冷塔里大开度的加水,造成空冷塔液位过高,使得空气带有大量的水进入了分子筛。事故后果:制氧装置停止产氧3天。防范措施:变送器出故障是很难在巡检中发现的,这种情况下在DCS趋势为直线长期无变化时,工艺应立即到现场去检查。六、事故名称:炼油厂催化反应器热电偶保护套管被催化剂磨穿,导致拆热偶丝的时候催化剂喷出事故原因:操作工反应催化反应器有一个热偶显示不对,仪表工去现场测量发现热偶坏,此热偶为非铠装带护管热偶,仪表工想抽出坏的热偶丝换新的,没想到护管已经被催化剂摩穿,在热偶丝拆出的一瞬间几百度的催化剂喷出,幸亏当时仪表工躲的快,没被喷出的催化剂烫伤,后来仪表工带着隔热手套把热偶的盖子给拧上才堵住。事故后果:在堵催化剂的时候仪表工的手被烫伤。防范措施:在做一些理论上没有危险的工作时,也要考虑其他引起危险的因素。七、事故名称:烧嘴冷却水流量计前后流量差大,导致气化炉停车。事故原因:12月20日中午,烧嘴冷却水流量计三选二故障联锁,导致气化炉停车,经过检查发现现场入口流量计被冻,流量计安装在气化炉两侧,本身气化炉辐射热量较高,但当天气温较低降温,大概在零下23度左右,并且保温箱的门没有关好,在停车前十分钟一个流量计超上限,但操作工未发现,导致三选二联锁停车。事故后果:造成工段停车6小时,气化炉重新开车一次。防范措施:1.冬季做好仪表保温伴热工作,现场加强巡检,对重要仪表即使在室内也必须做好保温。2.中控操作工加强巡检,对重要报警及时联系仪表人员处理,紧急情况先切除连锁。八、事故名称:入汽提塔高压蒸汽安全阀启跳事故原因:工艺反应该管线压力不准,仪表工到现场检查仪表,在检查仪表时导致仪表掉电归零,结果引起投用自动的调节阀全开,导致安全阀启跳。事故后果:后果不太大,影响不好。防范措施:在检修现场仪表时一定要看下是否投用自动或联锁,能停的一定要停下来再检修,因为不确定的因素太多。九、事故名称:呼吸阀安装失误,现场压力表指示偏差,导致罐体爆炸。事故原因:维修工安装呼吸阀时没有将挡尘盖板取下,在卸料过程中无法排压,现场压力指示仪表有偏差,没有能正确读值。导致压力升高,罐体爆裂。事故后果:罐体爆裂防范措施:1、现场安装应有监管人员进行监督,维修后应做好质量跟踪和确认。2、及时巡检现场仪表,定期校验。十、事故名称:加氢色谱分析仪载气,卡套连接部位泄漏,由于压力大通过泄漏点后,变成急速提高压力后突变常压,引起自燃。事故原因:加氢色谱分析仪载气是由制氢装置氢气提供,由于减压阀使用时间很久,卡套连接部位泄漏,氢气压力大约40kg左右,由于压力大通过泄漏点后,变成急速提高压力后突变常压,引起自燃。事故后果:色谱分析间着火,被及时控制扑灭。防范措施:卡套连接部位易泄漏,应经常检查。泄漏时不能急于处理泄漏点,首先要关闭一次取样阀,关阀时一定要缓慢,以防引起更大的火灾。火灾消除后,处理泄漏点要使用铜扳手,做好试漏避免事故再次发生。
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