Documentnumber【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】外观不良富士康8D报告1D:团队分析团队:团队长:总监成员:审核团队:团队长:成员:批准人员:供应商领导:2D:问题描述产品型号:发生时间:检验数:产品类型:PCM异常类别:外观不良不良数:现象:2015年9月9日贵司试产HB366481的来料不良图片,其中脏污不良0.99%,定位孔不良104PCS,异物、压伤不良48PCS,不良率1.98%,此板为打样试产板,目前我司仓库已无该板库存,在线有小批量试产板6.5K在钻孔工序,将不良信息反馈给产线,重点管控以上不良3D:原因分析脏污产生原因:从不良图片分析,此不良为异物反粘板面造成脏污,查询产线生产工具,产线装板使用吸塑盒部分存在胶状物质,容易返粘板面造成脏污孔内毛刺、油墨入孔产生原因:此板为无卤素材料,材料脆性较大,钻孔后孔内位置毛刺无法避免,因毛刺未及时处理,阻焊之后孔内油墨不易显影完全,存在油墨残留现象黑油物产生原因:从不良图片分析,此不良为黑油印刷前,清洁不足导致,近期无尘车间改造,造成外来杂物增加,生产过程中清洁不到位容易导致杂物残留不良流出原因:此板为试产样品,检查人员检板过程中,为尽量满足多交货,针对部分外观缺陷问题板未做报废,导致不良流程4D:应急措施此板为试产板,贵司已无该板库存我司仓库已无该板库存在线6.5K二次打样板,在钻孔工序,项目组重点跟进以上异常5D:已进行的纠正行动验证:针对所有吸塑盘进行检查,有脏污、异物的统一挑出清洁,避免异物反粘板面目前产线施工改造已经完成,无尘室车间无尘含量达标,黑油每次印刷前,按要求清洁台面网版,防止杂物残留6D:永久纠正行动:钻孔后针对毛刺突出不良,安排刮毛刺处理(要求,孔径必须合格),钻孔后增加除胶渣流程,减少孔壁粗糙度入检验
标准
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对员工进行培训;7D:防止问题再发生的措施针对所有新项目样品研发阶段必须严格执行
合同
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评审制度,针对特殊工艺或软硬结合产品要求研发部门必须组织工程、生产、工艺、品质共同评估工艺及操作可行性,确定相关检验标准和验证
方案
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并形成有效
记录
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和控制
计划
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来指导一线生产;所有新产品转批量之前必须出具样品品质记录、客诉记录及过程重要工艺问题点记录经品质经理和技术总监审核、副总批准后方能正式投料生产;8D:解决问题小组工作的认可分析团队对2D意见/时间、审核团队对2D意见/时间(2D出来2小时内应经审核团队长确认);客诉现象和客户反馈一致/王成谷/2015/9/11审核团队对3D意见/时间;原因分析属实确认OK//2015/9/11审核团队对4D意见/时间;临时应急措施得当//2015/9/11审核团队对5D意见/时间;纠正措施有效已实施/2015/9/11审核团队对6D意见/时间;流程卡已按新工艺制作、相关检验标准已下发检验工序/(代)/2015/9/11审核团队对7D意见/时间;预防措施合理/李伟正(代)/2015/9/11批准:审核:拟制: