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水煤浆气化事故汇编

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水煤浆气化事故汇编同类装置运行事故汇编 气 化 单元 序号 事故名称 现象 原因分析 对策或防范措施 1 未隔离情况下,校气化炉系统升压、泄压阀 仪表调校阀前,操作工泄压速度很快,超过1.0Mpa/min。 操作失误,未隔离出即让仪表工调校,对检修工作过程不了解。 1. 督促操作工认真学习操作法,严格工艺指标。 2. 交出检修、调校的设备、阀门,工艺必须确保条件具备。 3. 加强操作工责任心,必须了解基本的检修知识。 2 灰水换热器封头泄漏 封头漏 洗涤塔给水泵出口压力控制过高...

水煤浆气化事故汇编
同类装置运行事故汇编 气 化 单元 序号 事故名称 现象 原因分析 对策或防范措施 1 未隔离情况下,校气化炉系统升压、泄压阀 仪表调校阀前,操作工泄压速度很快,超过1.0Mpa/min。 操作失误,未隔离出即让仪表工调校,对检修工作过程不了解。 1. 督促操作工认真学习操作法,严格工艺指标。 2. 交出检修、调校的设备、阀门,工艺必须确保条件具备。 3. 加强操作工责任心,必须了解基本的检修知识。 2 灰水换热器封头泄漏 封头漏 洗涤塔给水泵出口压力控制过高,超过灰水加热器设计压力,从封头垫片处向外刺水。 1. 严格控制工艺指标。 2. 刺漏严重,重新换垫。 3. 修改指标,按泵出口压力控制。 3 炭黑洗涤塔给水泵非法启动。 泵自启动运行三小时,使泵运行状态恶化。 该泵未经外专设备人员许可使用。 1. 未正式交给工艺人员使用的设备不能使用。 2. 预试车期间,进口设备开/停操作须征得外专确认许可。 3. 不属于备用泵的,需做断电处理。 4 炭黑洗涤塔给水泵违章操作。 工艺人员将泵投“自启动”备用,1#泵自启动运行,现场振动大,泵严重损坏。 停车后,双泵停运,中控打自动1台,因泵出口压力低低而自启动;系统停车后,泵未断电,因停车进出阀全关,使泵空转数分钟,烧坏。 1. 严格执行停车处理步骤,不备用泵必须断电,并严格交接。 2. DCS人员要保护岗位,对有自启动功能的泵是否备用,必须交接清。 3. 非本岗位人员不得操作DCS。 4. 加强现场巡检。 5 工艺气带水拉垮变换炉。 变换触媒开车硫化中,因工艺气带水,拉垮床层温度,被迫退气,重新N2置换干燥升温。 工艺气带水,流程中无水分离装置。 1. 带水严重时退气。 2. 设法防止工艺气带水,对系统进行改造。 3. 导气中要认真操作,低点该排水的必须排水。 6 气化炉外壁发红。 外壁温度报警,导压管周围发红,530℃联锁停车。 砌砖有缝隙,窜气所致。 1. 加强中控和现场监测巡检。 2. 根据实际情况可吹氮或紧急停车。 7 氧气放空阀动作跳车 1#炉运行中联锁跳车 误信号开至40%,阀位异常 气化炉大联锁中的阀位联锁摘除。 8 出激冷室原料气温度高高 联锁跳车 操作工不顾激冷室液位而加大排放量,使液位持续偏低,工艺气未经液封窜出。 1. 加强操作责任心,严格执行工艺指标。 2. 局部服从系统。 3. 异常情况及时处理,及时汇报。 9 煤浆泵减速箱无油运转 煤浆泵试泵半小时跳车,减速箱温度较高。 1. 减速箱拆检安装完毕后,忘记加油。 2. 试泵前未认真确认。 1. 加强润滑管理。 2. 机泵试车,启动前要按确认表,彻底确认,不能有侥幸心理。 10 炭洗塔底部泵机封刺漏。 振动太大,机封刺漏严重,停气化炉。 SW管网压力低,使泵EW水进不去,机封坏,SW压力低,操作工未及时去调节。 1. 规定气化引用SW水时必须注意管网压力。 2. SW网异常必须汇报调度处。 11 炭黑洗涤塔给水泵故障 机封轴承温度高,冒烟,双炉停车。(备泵正修理) 运行时间太长,正常设备事故。 牵扯到系统运行的大机泵必须一开一备。 12 烧嘴冷却水进、出口程控阀打开太早。 气化炉换烧嘴时突然有水喷出,周围蒸汽腾腾,引起人员恐慌,有人轻伤。 现场烧嘴冷却水法兰未上好,因中间联系失误,提前打开XV18/XV19阀门,使水喷在热炉壁蒸发起雾。 1. 加强现场的确认工作,有 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、按步骤,做到心中有数。 2. 加强中控和现场的联系、通讯,要求清楚、准确、明了。 13 CO中毒 1#炉运行中,3#炉投料前倒工艺大盲板,前后三人晕倒,及时抢救送医院脱险。 1. 1#工艺气串出的CO使检修工中毒。 2. 在倒盲板时打开系统升/泄压阀,使气体倒流。 3. 明知CO泄漏后,操作工应戴防护用品。 1. 系统运行时进行倒盲板等操作,应事先确认工艺状况。 2. 在发生中毒后,至少后者应有防护用品。 3. 检修安全措施必须落实。 14 洗涤塔液位假指示。 大夜班两次出现激冷水量突降,而碳洗塔不变,后来使出激冷室原料气温度高高联锁跳车。 实质是炭洗塔假液位,炭洗塔底部泵抽空,造成激冷水量太小,工艺气温度超高。 1. 仪表冲洗要认真,彻底,不能影响操作。 2. 根据观察,找出各种原因,逐一消除,中控、现场要及时确认配合判断,提高综合诊断能力。 15 炭黑洗涤塔给水泵入口管线堵塞。 入口压力0.05MpaG,冲洗水压差低,不能将滤网较干净。 除氧器至泵入口管线堵塞严重,后停车清理。 1. 加强对分散剂泵和添加量的检查和控制。 2. 定期清理。 3. 严格控制高压闪蒸缶/低压闪蒸缶液位。 4. 严格控制除氧器液位和温度。 16 误投料 投料后不成功,很快停车,停车后检查炉内正常,未造成事故。 煤浆泵入口柱塞阀堵,煤浆下不来,用RW起动泵进行处理,中控不知现场情况投料。 1. 中控、现场通讯具备联络要及时、准确。 2. 投料前认真进行确认,要全部条件具备,方可投料。 17 气化炉下降管烧裂。 出激冷室原料气温度先后因高高跳车各一次。 因煤种原因,下降管局部或部分堵塞,高温气偏走,烧裂下降管,气走短路。 1. 激冷室出口原料气与燃烧室压差高过联锁值以后,应先减负荷操作,无法恢复正常应申请停车。 2. 系统正常运行中,该投联锁应及时投上。 18 气化炉投料失败。 晚上2#炉投料不成功,火炬白亮而焰短,很快紧急停车,未造成事故。 因煤浆入口管道堵塞,疏通后启动泵,很快投料,管道置换时间太短,入炉氧气过量。 1. 投料前启动泵,应用足够循环置换时间。(至少10分钟) 2. 投料工作不能太急切。 3. 投料后有异常应及时停车。 19 事故氮压机轴承烧坏。 轴承冒烟,齿轮烧坏。 1. 油位太低,未及时发现。 2. 麻痹大意,每次开机前不仔细检查。 1. 每次启动前严格按章检查。 2. 稳定运行中严防自以为是,麻痹大意。 20 气化炉耐火衬里被水浸泡。 水从气化炉激冷室漫到燃烧室,耐火砖被浸湿。 1. 工艺冷凝液泵前后阀门(付线)未关。 2. 向洗涤塔送水的前后两道阀未关。 3. 水从文丘里管线倒流入激冷室。 1. 要认真检查,按 操作规程 操作规程下载怎么下载操作规程眼科护理技术滚筒筛操作规程中医护理技术操作规程 办事。 2. 装置开车时,操作人员端正思想,不能麻痹,试泵时要由工艺负责或专人负责。 21 低压N2管网窜入渣油。 低温甲醇洗工序从导淋放出渣油,停车后发现气化工序、融硫工序、去火炬管线、甲醇洗工序、N2管网均进渣油,全部堵塞。 1. (灰水处理)萃取罐操作不当,油相带水量大。 2. 渣油罐含水量超标,产生蒸汽,压力超过N2管网压力,使渣油压入管网。 1. 操作工加强炭黑处理工序操作,从中吸取教训。 2. 注意渣油罐压力波动情况。 3. 在气化与甲醇洗工序加一渣油分离罐。 22 1#碳洗塔爆炸。 在洗涤塔内爆炸,现场听到沉闷的响声,后打开洗涤塔检查,发现四层筛板、除沫器等已全部损坏,掉下。 1. 氧油比高报,引起联锁停车。 2. 停车后,氧气切断阀泄漏严重。 3. 系统过氧。 1. 氧油比调节要多次少量,只可0.5%双箭和0.1%单箭调节。 2. 开车前对氧气阀门严格调试、检查。 3. 停车后,氧气切断阀立即有人切断。 23 渣油预热器管裂,渣油污染冷凝液系统。 1. 冷凝液系统被渣油污染。 2. U28单元活性炭过滤器被渣油污染。 1. 预热器管裂。 2. 换热器国产,管材不合格。 制造两台新换热器,作为备用。 24 高压灰水泵断轴,炭黑洗涤塔内件损坏。 1. 泵断轴。 2. 变换触媒被污染。 3. 洗涤塔内件损坏。 1. 泵断轴,备泵不能联锁开。 2. 激冷室无激冷水,工艺气夹带大量碳黑。 3. 炭黑洗涤塔顶部受阻,塔内压力增大,且气体波动致使内件受损。 4. 碳黑带到变换工序,污染变换触媒。 1. 泵要一开一备,联锁要挂上。 2. 更换炭黑洗涤塔内件及变换触煤。 3. 对氧阀定期检修,备有备件。 4. 操作工精心操作,不能大意,出现苗头,及时处理,避免事故扩大。 25 气化炉烧嘴爆炸。 烧嘴爆炸,气化炉激冷水穿过燃烧室外从炉口喷出,与烧嘴相连的部分、氧管、油管、蒸汽管线、仪表管线及所属阀门严重损坏。 气化炉因无高压蒸汽达1小时之久,造成烧嘴火焰黑区大大缩短,同时渣油雾化不好,部分氧化反应进行的不完全,烧嘴局部过氧,烧嘴部位温度升高,使烧嘴烧坏,氧油短路燃烧,发生爆炸。 1. 对全体操作员进行教育,严格工艺指标,严格按操作法操作。 2. 加强对轮班长及中控操作员的培训,提高其处理突发事件的能力。 3. 检修蒸汽流量调节阀,使其恢复调节功能,解除蒸汽流量LL强制及蒸汽与工艺气差压LL强制点,恢复其联锁功能。 26 T1204溢浆 制浆中煤浆进入T1204,由人孔溢出 去T1204临时盲板未加,原堵塞物被冲开 1. 操作工在开车前要认真确认管线,严格帛加盲板。 2. 操作工认真巡检,及时发现问题,及时处理、汇报。 27 煤浆串入原水管网 RW管网导淋排出煤浆,RW管网部分管道堵塞,被迫密切协作割管疏通 大夜班煤浆泵冲洗完后,忘关RW冲洗阀,使水和煤浆互串 1. 要求操作工要认真确认阀门,绝不许似是而非。 2. DCS人员要熟悉现场情况,该要求确认的绝不能马虎。 28 Q1401-1断链停车 Q1401-1链板断,不能及时修复,气化炉停车 V1411-1内环氧涂层部分剥落,统练Q1401使阻力加大 1. 转动设备应定期进行设备检查、维护。 2. 保护涂层应定期检查。 29 P1301-1减速箱无油运转 煤浆泵试泵半小时跳车,减速箱温度过高 1. 减速箱拆检安装完后,忘记加油。 2. 试泵前未认真确认。 1. 加强润滑管理。 2. 机泵试车,启动前要按确认表彻底确认,不能有侥幸心理。 30 P1201-2皮带着火 运行中皮带着火紧急扑救,更换皮带 运行一段时间后,皮带松,未及时调校,磨擦发热而起火 1. 设备要定期检查维护,皮带调校 2. 工艺加强巡检,巡检内容要落在实处。 31 P1301-2隔膜漏油 P1301-2系统进液报警,当班加油两桶 3#缸隔膜破裂漏油 1. 判断准确,停车处理 2. 定期更换隔膜 32 Q1403故障 Q1403故障后,系统长时间未排渣,P1304入口管被堵,疏不通,气化炉停车 系统负荷较高,两个多小时未排渣,造成堵塞 1. 就地排渣,接溜槽。 2. 对系统排渣状况一定要重视,严禁长时间不排渣。 3. 该减负荷要及时减负荷。 33 3号气化炉积渣 3#炉运行中,几小时未排下渣,黑水管线不畅,处理下渣后,排渣使Q1401-3链板断,气化炉被迫停车 1. Q1401-3链条、导轨等存在隐患 2. 系统积渣太多,超过Q1401-3能力 1. 认真监控排渣,发现早、处理早、隐患少 2. 排渣不畅时,及时处理,以防积渣太多,堵塞设备和管道,损坏Q1401 3. 积渣时间太长应请示停车,以便于处理 4. 开车前由设备确认Q1401 34 P1301-1推进液故障 推进液1#缸加注阀连续加注,推进液泵频繁开,间断不足10秒 打开柱塞箱盖,发现安全阀漏油量大 1. 第二天上午紧1#推进液安全阀,推进液泵间断至80秒 2. 停车后,对安全阀垫片进行更换 35 P1301-2吸入阀故障 运行中煤浆量由36到26M3/H,停车拆检中,发现3#缸入口阀处有钢丝卡住 钢丝卡住入口阀,使弹簧不到位,此缸打不出量,引起流量锰减 1. 及时发现,调整氧量,并安排停车处理,避免事故 2. 进行S1301调试、投用。 36
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