同类装置运行事故汇编
气 化 单元
序号
事故名称
现象
原因分析
对策或防范措施
1
未隔离情况下,校气化炉系统升压、泄压阀
仪表调校阀前,操作工泄压速度很快,超过1.0Mpa/min。
操作失误,未隔离出即让仪表工调校,对检修工作过程不了解。
1. 督促操作工认真学习操作法,严格工艺指标。
2. 交出检修、调校的设备、阀门,工艺必须确保条件具备。
3. 加强操作工责任心,必须了解基本的检修知识。
2
灰水换热器封头泄漏
封头漏
洗涤塔给水泵出口压力控制过高,超过灰水加热器设计压力,从封头垫片处向外刺水。
1. 严格控制工艺指标。
2. 刺漏严重,重新换垫。
3. 修改指标,按泵出口压力控制。
3
炭黑洗涤塔给水泵非法启动。
泵自启动运行三小时,使泵运行状态恶化。
该泵未经外专设备人员许可使用。
1. 未正式交给工艺人员使用的设备不能使用。
2. 预试车期间,进口设备开/停操作须征得外专确认许可。
3. 不属于备用泵的,需做断电处理。
4
炭黑洗涤塔给水泵违章操作。
工艺人员将泵投“自启动”备用,1#泵自启动运行,现场振动大,泵严重损坏。
停车后,双泵停运,中控打自动1台,因泵出口压力低低而自启动;系统停车后,泵未断电,因停车进出阀全关,使泵空转数分钟,烧坏。
1. 严格执行停车处理步骤,不备用泵必须断电,并严格交接。
2. DCS人员要保护岗位,对有自启动功能的泵是否备用,必须交接清。
3. 非本岗位人员不得操作DCS。
4. 加强现场巡检。
5
工艺气带水拉垮变换炉。
变换触媒开车硫化中,因工艺气带水,拉垮床层温度,被迫退气,重新N2置换干燥升温。
工艺气带水,流程中无水分离装置。
1. 带水严重时退气。
2. 设法防止工艺气带水,对系统进行改造。
3. 导气中要认真操作,低点该排水的必须排水。
6
气化炉外壁发红。
外壁温度报警,导压管周围发红,530℃联锁停车。
砌砖有缝隙,窜气所致。
1. 加强中控和现场监测巡检。
2. 根据实际情况可吹氮或紧急停车。
7
氧气放空阀动作跳车
1#炉运行中联锁跳车
误信号开至40%,阀位异常
气化炉大联锁中的阀位联锁摘除。
8
出激冷室原料气温度高高
联锁跳车
操作工不顾激冷室液位而加大排放量,使液位持续偏低,工艺气未经液封窜出。
1. 加强操作责任心,严格执行工艺指标。
2. 局部服从系统。
3. 异常情况及时处理,及时汇报。
9
煤浆泵减速箱无油运转
煤浆泵试泵半小时跳车,减速箱温度较高。
1. 减速箱拆检安装完毕后,忘记加油。
2. 试泵前未认真确认。
1. 加强润滑管理。
2. 机泵试车,启动前要按确认表,彻底确认,不能有侥幸心理。
10
炭洗塔底部泵机封刺漏。
振动太大,机封刺漏严重,停气化炉。
SW管网压力低,使泵EW水进不去,机封坏,SW压力低,操作工未及时去调节。
1. 规定气化引用SW水时必须注意管网压力。
2. SW网异常必须汇报调度处。
11
炭黑洗涤塔给水泵故障
机封轴承温度高,冒烟,双炉停车。(备泵正修理)
运行时间太长,正常设备事故。
牵扯到系统运行的大机泵必须一开一备。
12
烧嘴冷却水进、出口程控阀打开太早。
气化炉换烧嘴时突然有水喷出,周围蒸汽腾腾,引起人员恐慌,有人轻伤。
现场烧嘴冷却水法兰未上好,因中间联系失误,提前打开XV18/XV19阀门,使水喷在热炉壁蒸发起雾。
1. 加强现场的确认工作,有
计划
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、按步骤,做到心中有数。
2. 加强中控和现场的联系、通讯,要求清楚、准确、明了。
13
CO中毒
1#炉运行中,3#炉投料前倒工艺大盲板,前后三人晕倒,及时抢救送医院脱险。
1. 1#工艺气串出的CO使检修工中毒。
2. 在倒盲板时打开系统升/泄压阀,使气体倒流。
3. 明知CO泄漏后,操作工应戴防护用品。
1. 系统运行时进行倒盲板等操作,应事先确认工艺状况。
2. 在发生中毒后,至少后者应有防护用品。
3. 检修安全措施必须落实。
14
洗涤塔液位假指示。
大夜班两次出现激冷水量突降,而碳洗塔不变,后来使出激冷室原料气温度高高联锁跳车。
实质是炭洗塔假液位,炭洗塔底部泵抽空,造成激冷水量太小,工艺气温度超高。
1. 仪表冲洗要认真,彻底,不能影响操作。
2. 根据观察,找出各种原因,逐一消除,中控、现场要及时确认配合判断,提高综合诊断能力。
15
炭黑洗涤塔给水泵入口管线堵塞。
入口压力0.05MpaG,冲洗水压差低,不能将滤网较干净。
除氧器至泵入口管线堵塞严重,后停车清理。
1. 加强对分散剂泵和添加量的检查和控制。
2. 定期清理。
3. 严格控制高压闪蒸缶/低压闪蒸缶液位。
4. 严格控制除氧器液位和温度。
16
误投料
投料后不成功,很快停车,停车后检查炉内正常,未造成事故。
煤浆泵入口柱塞阀堵,煤浆下不来,用RW起动泵进行处理,中控不知现场情况投料。
1. 中控、现场通讯具备联络要及时、准确。
2. 投料前认真进行确认,要全部条件具备,方可投料。
17
气化炉下降管烧裂。
出激冷室原料气温度先后因高高跳车各一次。
因煤种原因,下降管局部或部分堵塞,高温气偏走,烧裂下降管,气走短路。
1. 激冷室出口原料气与燃烧室压差高过联锁值以后,应先减负荷操作,无法恢复正常应申请停车。
2. 系统正常运行中,该投联锁应及时投上。
18
气化炉投料失败。
晚上2#炉投料不成功,火炬白亮而焰短,很快紧急停车,未造成事故。
因煤浆入口管道堵塞,疏通后启动泵,很快投料,管道置换时间太短,入炉氧气过量。
1. 投料前启动泵,应用足够循环置换时间。(至少10分钟)
2. 投料工作不能太急切。
3. 投料后有异常应及时停车。
19
事故氮压机轴承烧坏。
轴承冒烟,齿轮烧坏。
1. 油位太低,未及时发现。
2. 麻痹大意,每次开机前不仔细检查。
1. 每次启动前严格按章检查。
2. 稳定运行中严防自以为是,麻痹大意。
20
气化炉耐火衬里被水浸泡。
水从气化炉激冷室漫到燃烧室,耐火砖被浸湿。
1. 工艺冷凝液泵前后阀门(付线)未关。
2. 向洗涤塔送水的前后两道阀未关。
3. 水从文丘里管线倒流入激冷室。
1. 要认真检查,按
操作规程
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办事。
2. 装置开车时,操作人员端正思想,不能麻痹,试泵时要由工艺负责或专人负责。
21
低压N2管网窜入渣油。
低温甲醇洗工序从导淋放出渣油,停车后发现气化工序、融硫工序、去火炬管线、甲醇洗工序、N2管网均进渣油,全部堵塞。
1. (灰水处理)萃取罐操作不当,油相带水量大。
2. 渣油罐含水量超标,产生蒸汽,压力超过N2管网压力,使渣油压入管网。
1. 操作工加强炭黑处理工序操作,从中吸取教训。
2. 注意渣油罐压力波动情况。
3. 在气化与甲醇洗工序加一渣油分离罐。
22
1#碳洗塔爆炸。
在洗涤塔内爆炸,现场听到沉闷的响声,后打开洗涤塔检查,发现四层筛板、除沫器等已全部损坏,掉下。
1. 氧油比高报,引起联锁停车。
2. 停车后,氧气切断阀泄漏严重。
3. 系统过氧。
1. 氧油比调节要多次少量,只可0.5%双箭和0.1%单箭调节。
2. 开车前对氧气阀门严格调试、检查。
3. 停车后,氧气切断阀立即有人切断。
23
渣油预热器管裂,渣油污染冷凝液系统。
1. 冷凝液系统被渣油污染。
2. U28单元活性炭过滤器被渣油污染。
1. 预热器管裂。
2. 换热器国产,管材不合格。
制造两台新换热器,作为备用。
24
高压灰水泵断轴,炭黑洗涤塔内件损坏。
1. 泵断轴。
2. 变换触媒被污染。
3. 洗涤塔内件损坏。
1. 泵断轴,备泵不能联锁开。
2. 激冷室无激冷水,工艺气夹带大量碳黑。
3. 炭黑洗涤塔顶部受阻,塔内压力增大,且气体波动致使内件受损。
4. 碳黑带到变换工序,污染变换触媒。
1. 泵要一开一备,联锁要挂上。
2. 更换炭黑洗涤塔内件及变换触煤。
3. 对氧阀定期检修,备有备件。
4. 操作工精心操作,不能大意,出现苗头,及时处理,避免事故扩大。
25
气化炉烧嘴爆炸。
烧嘴爆炸,气化炉激冷水穿过燃烧室外从炉口喷出,与烧嘴相连的部分、氧管、油管、蒸汽管线、仪表管线及所属阀门严重损坏。
气化炉因无高压蒸汽达1小时之久,造成烧嘴火焰黑区大大缩短,同时渣油雾化不好,部分氧化反应进行的不完全,烧嘴局部过氧,烧嘴部位温度升高,使烧嘴烧坏,氧油短路燃烧,发生爆炸。
1. 对全体操作员进行教育,严格工艺指标,严格按操作法操作。
2. 加强对轮班长及中控操作员的培训,提高其处理突发事件的能力。
3. 检修蒸汽流量调节阀,使其恢复调节功能,解除蒸汽流量LL强制及蒸汽与工艺气差压LL强制点,恢复其联锁功能。
26
T1204溢浆
制浆中煤浆进入T1204,由人孔溢出
去T1204临时盲板未加,原堵塞物被冲开
1. 操作工在开车前要认真确认管线,严格帛加盲板。
2. 操作工认真巡检,及时发现问题,及时处理、汇报。
27
煤浆串入原水管网
RW管网导淋排出煤浆,RW管网部分管道堵塞,被迫密切协作割管疏通
大夜班煤浆泵冲洗完后,忘关RW冲洗阀,使水和煤浆互串
1. 要求操作工要认真确认阀门,绝不许似是而非。
2. DCS人员要熟悉现场情况,该要求确认的绝不能马虎。
28
Q1401-1断链停车
Q1401-1链板断,不能及时修复,气化炉停车
V1411-1内环氧涂层部分剥落,统练Q1401使阻力加大
1. 转动设备应定期进行设备检查、维护。
2. 保护涂层应定期检查。
29
P1301-1减速箱无油运转
煤浆泵试泵半小时跳车,减速箱温度过高
1. 减速箱拆检安装完后,忘记加油。
2. 试泵前未认真确认。
1. 加强润滑管理。
2. 机泵试车,启动前要按确认表彻底确认,不能有侥幸心理。
30
P1201-2皮带着火
运行中皮带着火紧急扑救,更换皮带
运行一段时间后,皮带松,未及时调校,磨擦发热而起火
1. 设备要定期检查维护,皮带调校
2. 工艺加强巡检,巡检内容要落在实处。
31
P1301-2隔膜漏油
P1301-2系统进液报警,当班加油两桶
3#缸隔膜破裂漏油
1. 判断准确,停车处理
2. 定期更换隔膜
32
Q1403故障
Q1403故障后,系统长时间未排渣,P1304入口管被堵,疏不通,气化炉停车
系统负荷较高,两个多小时未排渣,造成堵塞
1. 就地排渣,接溜槽。
2. 对系统排渣状况一定要重视,严禁长时间不排渣。
3. 该减负荷要及时减负荷。
33
3号气化炉积渣
3#炉运行中,几小时未排下渣,黑水管线不畅,处理下渣后,排渣使Q1401-3链板断,气化炉被迫停车
1. Q1401-3链条、导轨等存在隐患
2. 系统积渣太多,超过Q1401-3能力
1. 认真监控排渣,发现早、处理早、隐患少
2. 排渣不畅时,及时处理,以防积渣太多,堵塞设备和管道,损坏Q1401
3. 积渣时间太长应请示停车,以便于处理
4. 开车前由设备确认Q1401
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P1301-1推进液故障
推进液1#缸加注阀连续加注,推进液泵频繁开,间断不足10秒
打开柱塞箱盖,发现安全阀漏油量大
1. 第二天上午紧1#推进液安全阀,推进液泵间断至80秒
2. 停车后,对安全阀垫片进行更换
35
P1301-2吸入阀故障
运行中煤浆量由36到26M3/H,停车拆检中,发现3#缸入口阀处有钢丝卡住
钢丝卡住入口阀,使弹簧不到位,此缸打不出量,引起流量锰减
1. 及时发现,调整氧量,并安排停车处理,避免事故
2. 进行S1301调试、投用。
36