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空分液氧中烃含量的控制

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空分液氧中烃含量的控制第6期2001年11月中氮肥M—SizedNitrogenousFertilizerProgressNo.6Nov.2001空分液氧中烃含量的控制吕湘滨,赵景波,朱伟凯(浩良河化肥厂,黑龙江伊春153103)[中圈分类号]TQII6.14[文献标识码]c[文章编号31004—9932(2001)06—0036—02以空气为原料,深冷法制氧的空分设备一直存在主冷爆炸的问题,很多国家下了很大的力气进行研究,也取得了重大的进展,主要有以下观点(1)空气中微量碳氢化合物在空分...

空分液氧中烃含量的控制
第6期2001年11月中氮肥M—SizedNitrogenousFertilizerProgressNo.6Nov.2001空分液氧中烃含量的控制吕湘滨,赵景波,朱伟凯(浩良河化肥厂,黑龙江伊春153103)[中圈分类号]TQII6.14[文献标识码]c[文章编号31004—9932(2001)06—0036—02以空气为原料,深冷法制氧的空分设备一直存在主冷爆炸的问题,很多国家下了很大的力气进行研究,也取得了重大的进展,主要有以下观点(1)空气中微量碳氢化合物在空分主冷中浓缩到一定程度,即有固态析出时和液氧一起就形成了爆炸性物质,最危险的爆炸物质是固态c:H。。由于空分设备制造厂家不同,各厂生产的氧气中cH含量各有不同。我厂规定0.1×10为警戒值,超过l×10为停车值由于现在分析技术的提高,色谱仪的应用,各种组分都能进行分析,各氧气生产厂家对碳氢化合物在液氧中的具体含量都有严格的规定。如一般CH要小于l25×10一‘。(2)空分设备主冷液氧中的灰尘(杂质)越多,所产生的静电压越高,最高的静电压可以达到3kV,由此引起的放电打火是空分爆炸的重要原因,特别是非金属颗粒的存在,更容易产生高压静电和放电。如何消除主冷液氧中的灰尘,是空分设备主冷防爆非常重要的环节。另外,灰尘在主冷循环过程中,还能局部堵塞液氧通道,造成局部通道干蒸发,形成碳氢化合物浓缩固化和积聚,包括CO固体和硅胶粉末都有这样的剐作用(3)空分设备内液氧在主冷通道中不能形成干蒸发,即板式单元上部出来的不能垒部是气氧,必须有一定比例的液氧,这样才能保证碳氢化合物不在主冷通道中浓缩固化和积聚析出所以,现在的制氧机规定主冷单元要全浸,即采用浴式主冷。[收稿日期]2001—06—21[作者简介]吕湘滨(1952--),男,山东莱芜人(4)不同种类的碳氢化合物在液氧吸附器中的吸附能力是不同的,有的相差很大,特别是CH几乎不被吸附,为了防止CH在主冷中不断被浓缩,必须排放1的液氧,防止液氧中CH浓度超过125×l0一(5)带分子筛吸附器的制氧机,由于分子筛对CH的吸附能力很差,因此在分子筛吸附器的空分设备里,也要排放l以上的液氧,防止CH的浓缩固化积聚而发生空分主冷的爆炸。1液氧中烃的危害性一般情况下,液氧中过量的碳氢化合物是冷凝蒸发器爆炸的根本原因。采用低温精馏的空气分离装置以环境空气为原料,利用空气中氧、氨沸点不同,在低温下精馏将氧、氨分离。以分子筛作预净化的空分流程为例,空气中的烃经过分子筛净化后,绝大部分烯烃和炔烃以及部分烷烃能有效去除,烷烃中的甲烷基本上不能被分子筛吸附。未被吸附的烃类在生产过程中随物料进入分馏塔,其中一部分随产品氧气带出分馏塔,其余均聚集在冷凝蒸发器的液氧中。在诸多碳氢化合物中,乙炔的稳定性最差,由于三键结构,其化学性质比烷烃、烯烃活泼,而且乙炔在液氧中的溶解度很低,只有5.6×10一,乙烃的凝固点是一83.6|C。一旦乙炔含量超过其溶解度,乙炔将析出并以颗粒悬浮于液氧中,聚集到扰动较小的部位,在静电、撞击、摩擦、臭氧等因索的作用下,极易与氧剧烈化合成为火源,当液氧中的乙炔含量过高时,其他烃类(甲烷、乙烷)的含量必然也高,受到乙炔点火的诱发,将引起剧烈的爆炸。加之大量液氧的剧烈气化,其结果是复合式的化学爆炸和物理爆炸。在此温度下铝合金将成为可燃物,其燃烧所释放的热量使物理爆炸进一步加剧。甲烷、乙烷、乙烯等烃类维普资讯http://www.cqvip.com第6期吕湘滨等:空分液氧中烃含量的控制·37·在液氧中的溶解度远远大于乙l腱,一般不易析出,但如果大量存在,一旦有了火源,将提供初期爆炸的主要能量。烷烃、烯烃虽然没有炔烃活泼,在液氧中溶解度也较大,但含量较大时.即使没有乙l成作为火源,其危险性也是显而易见的由此可见,将液氧中总烃和乙炔含量控制在较低的水平,空分装置才有安全保证。2我厂空分设备情况我厂共有空分设备4套。第一套为杭氧产的KFD一38200型空分设备,石头蓄冷器带中抽流程,1971年投运,1997年停运。第二套为开封产的KDON一3200/3200一I型空分设备,石头蓄冷器带环流流程,1990年投运,1991年停运。第三套为杭氧产的KDON一5000/6600-D(型空分设备,切换板式流程,1990年投运,至今运行。第四套为哈氧产的KDON一6000/13000一Ⅱ空分设备,分子筛吸附增压膨胀流程,1997年投运,至今运行。由于我厂为生产尿素的化肥企业,空气质量较差,空分车间与合成车间相邻,合成氨生产中的吹除气部分被空分吸人,导致空分设备主冷液氧中的CH含量一直超标,危及 安全生产 安全生产管理档案一煤矿调度员先进事迹安全生产副经理安全生产责任最近电力安全生产事故安全生产费用投入台账 。为了保证液氧中烃类分析的频率和精度要求,我厂于1997年分别为两套运行的空分设备配备了大连物化所生产的GS一3B气相色谱仪及GS一1浓缩法气相色谱仪,对两套空分主冷液氧中的烃含量进行在线分析以及取样手动分析。对于液氧中烃类的分析,我们制定了严格的制度,每天分析一次,超标时每班分析一次。每周分析二次主冷液氧含油量。从控制指标的执行到分析数据的复核,从分析台帐的建立到分析仪器的专人管理都有规定。一旦烃含量达到报警值,工艺操作人员就立即根据工艺规程要求采取相应措施。3液氯中烃含量的控制我们对液氧中的烃含量不仅进行监涮,同时进行严格的控制。从1997年到2000年间的日常检测数据看,我厂空分设备液氧中烃大部分为甲烷,平均含量在(10O~150)×10之间,最高达239×10一。乙烷含量较少,平均在(2~5)x10之间,最高选15,3×10一。丙烷微量,乙烯、乙炔、丙烯无。液氧中烃含量及其分布是受控制的,按厂控工艺指标要求,一直将总烃含量控制在警戒值以下,因装置加工空气量很大,常年累月的生产运行,若总烃聚集到危险含量,将埋下重大事故隐患。我厂空分主冷液氧中乙炔及其他碳氢化台物控制指标如 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 1。表1空分主冷液曩中烃含量控制指标注:总烃罾戒值lOOxlO~,停车值≥25oxlO一.针对我厂空分主冷液氧中总烃经常超标,我们主要采取了以下措施。(1)切换板式流程的空分设备,缩短液氧吸附器的使用时间,提高吸附效率,由20d交换改为15d交换。吸附剂选用青岛海洋化工厂生产的透明细孔硅胶(原设计使用的上海产不透明空分硅胶落粉堵塞管道、设备,吸附效果不好,已停止使用)。(2)主冷采用全浸式操作法,加大制冷量。使主冷换热器授投在液氧中,减少C:H等碳氢化台物在换热翅片上浓聚,避免出现干蒸发,实践证明这是一种简便有效的防爆措施。(3)严格按照制氧能力1的要求排放,每班排液一次,以控制液氧中的总烃含量。(4)空分临时停车时间不能太长,主冷液位低于正常液位一半时,就应全部排液,以防止碳氢化台物浓缩积聚造成主冷爆炸事故。(5)对分子筛吸附流程的空分设备,要严格控制出分子筛吸附器的C0含量,若操作不当,分子筛床层被吹翻或局部短路,分子筛吸附不好造成COz和碳氢化台物严重超标,必然对空分设备的安全运行带来危害。以上是我们在生产实践中的一些体会和看法,空分设备防爆是一项复杂的工程,它不只是技术和设备的问题,还有管理方面的问题,只要我们在操作维护方面严加控制、精心操作、防微杜渐,就可以避免爆炸事故的发生。维普资讯http://www.cqvip.com
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