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智能柱塞气举排液采气工艺在低渗致密气田的应用

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智能柱塞气举排液采气工艺在低渗致密气田的应用智能柱塞气举排液采气工艺在低渗致密气田的应用 智能柱塞气举排液采气工艺在低渗致密气 田的应用 韩玉坤:智能柱塞气举排液采气工艺在低渗致密气田的应用2l 智能柱塞气举排液采气工艺在低渗致密气田的应用 韩玉坤郝春山王永科黄德明韩振涛 (中原油气高新股份有限公司天然气产销厂) 1.柱塞排水采气的原理 柱塞排水采气基本原理就是在油管内投放一个柱塞,形成 人为的气液之间的机械界面,由地层和套管积蓄的天然气推动 柱塞从井底上行,把柱塞之上的液体排到地面,柱塞上行时, 由于柱塞阻挡了液体的下沉,减少了滑脱损失...

智能柱塞气举排液采气工艺在低渗致密气田的应用
智能柱塞气举排液采气工艺在低渗致密气田的应用 智能柱塞气举排液采气工艺在低渗致密气 田的应用 韩玉坤:智能柱塞气举排液采气工艺在低渗致密气田的应用2l 智能柱塞气举排液采气工艺在低渗致密气田的应用 韩玉坤郝春山王永科黄德明韩振涛 (中原油气高新股份有限公司天然气产销厂) 1.柱塞排水采气的原理 柱塞排水采气基本原理就是在油管内投放一个柱塞,形成 人为的气液之间的机械界面,由地层和套管积蓄的天然气推动 柱塞从井底上行,把柱塞之上的液体排到地面,柱塞上行时, 由于柱塞阻挡了液体的下沉,减少了滑脱损失,大大提高了举 升效率. 智能柱塞气举排液采气工艺的具体工作过程是:根据生产 井的状况编制举升 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 并输入到自动控制器内,选择适于该井 井况的柱塞投入井内,按照编制好的方案,关井后柱塞在自身 重力的作用下沉没到安装在生产管柱内的弹簧承接器顶部,关 井期间柱塞下方的能量得以恢复,即油气集聚;开井后,在柱 塞上下两段压差作用下,柱塞和其上方的液体被一同向上举 升,液体举出井口后,柱塞下方的天然气得以释放,完成一个 举升过程.柱塞到达井口或延时结束后,井口自动关闭,柱塞 重新回落到弹簧承接器顶部,开始下一个举升过程. 2.智能柱塞排水采气井口流程改造 智能柱塞排水采气井口设备及工艺流程主要由井下工具和 井口装置两部分组成,主要部件有:?油管限位装置,用卡瓦 坐在油管下部,作用是阻挡柱塞继续下行;?缓冲弹簧,放在 油管栓之上,对柱塞起缓冲减震作用,油管栓和缓冲弹簧用钢 丝工具安装和捞出;?柱塞,一种带弹簧片或毛刷的钢制柱 体,外径略JJ,于油管内径,圆周开有长槽或带旁通阀,便于下 行;?电子控制器,它是核心部件,起控制柱塞运行,接收和 处理信号的作用;?气动阀,控制井的开关;?喷管,阻止柱 塞继续上行,起防喷减震作用;?捕捉器,柱塞上行到井口, 捕捉柱塞;?太阳能面板,为自动控制器内的电池充电. 井口生产流程仅在原流程的基础上改造,在防喷管上安装 一 个三通,通过气动阀后用管线与原进站管线相连接,利用气 动阀控制气井的开关,原井口流程全部关闭. 3.工艺参数 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 (1)流体在油管内液面高度计算.根据2002年1—2月的 生产数据,确定每次开井前油管内积液2m3,油管内的液面高 度为633m,静液柱产生的压强为6.33MPa. (2)根据公式计算,井下应具备的最小套压值Pc= 11.97MPa,平均套压值P.=14.2MPa和最大套压值P= 16.5MPao (3)柱塞每次所需的天然气量为1783.9m3. (4)根据计算结果,环空需要的最小压力值为11.97MPa. 最大压力值为16.5MPa,部1—4井的油管深度为3339m,考虑 到弹簧油管限位器下座滑行的距离一般在20—50m,因此暂定 柱塞下井深度为3200m. 4.现场试验 (1)实验数据整理(5月31日一6月9日).从部l__4井 柱塞排水采气原始数据中可以看到,Pcmax的实际值为开井前 的套压值,Pcmin的实际值为井筒出完液时的套压值(此时油 压回升到最高),Pcavg的实际值为从开井到井筒出完液时套压 的平均值.在计荨Pcmax,Pcrain,Pcavg时,为了减少井筒积 液对理论计算的影响,以开井前的油套压差为计算依据,而不 再以每次井筒积液2m计算.实际气量为每次开井的分段计算 值;计算理论值时,把开井前的油套压差折合成井筒积液.再 根据公式:McF/Cycle=C×D×Pcavg计算. (2)数据分析与工作 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的确定.理论数据对实验有指导 意义,从表1数据可以看出6月3日的第三次开井和6月4日 的第二次开井,理论值大于开井前的最高套压,最低套压和平 均套压(由于开井后柱塞和井筒内积液没推至井口.录取的实 际最低套压偏大,故出现6.3(3)的Pcmin实际值大于理论 值),开井B寸柱塞和井筒内积液没推至井口,开井失败. 表l6月3日和4日数据摘录 日期Pc:MPa)(MPa)Pc6:MPa) (月.日)实际理论实际理论实际理论 6.3(第3次)l1.6l1.6lO.39.6l0.9l1.4 6.4(第2次)l1.5l1.76.77.88.59.3 部1—4井的气量能够满足推动柱塞运行的最低理论值, 具备柱塞排水采气的条件,调节合适,可以实现连续生产.积 液对理论计算影响大,把开井前的油套压差作为油管积液产生 压力的计算依据(把气井看成连续生产,不考虑套管积液的影 响),其油/水比为1/10,折算成压力,这样计算的理论 值偏小,但和实际实验数据符合.P是井筒能量的直接体 现,是推动柱塞运行的一个重要因素,Pc>11MPa时(油套 压差低于2.5),柱塞就能够顺利运行.开井前井筒内的静液柱 的高度,即油套压差越大,开井需要的P珊和P珊越大,气 井恢复时间越长,反之亦然. 柱塞每天运行4次,每次开井时间控制在40—60rain,关 井恢复5h左右,部1—4井的产液量,产气量,压力恢复值比 较稳定. 5.结论 (1)柱塞在油管内的运行频率和产液速度有关,即气井产 液速度大,柱塞运行的频率就大,同时缩短了每次开井的时 间;产液速度/J,,柱塞的运行频率就JJ,,同时延长了每次开井 的时间. (2)理论计算公式合理,有很强的适用性.由于理论计算 不受井筒深度的影响,可以根据不同气井的油压,套压,产液 量数据运用相同的公式进行计算,求得不同气井柱塞排水采气 的工作制度. (3)智能柱塞排水采气技术可以在致密,低渗的户部寨气 田其它气井上推厂应用,只要在理论计算的工作制度基础上通 过现场实际调试,确定合理的工作制度就能保证柱塞的顺利运 行. 6.效果评价 (1)措施后,柱塞每天运行4次,每次生产40rain,部1— 4井的生产情况较好,井口压力恢复,产气量,产液量比较稳 定,日均在7000m左右,产液量在2—4.5m左右. (2)和措施前相比,生产时间减少,但月产气量增加,同 时气井的能量得到及时补充恢复,生产情况变好. (3)考虑到递减因素,按每月生产天然气20x104m3计 算,年内6个月可生产天然气120x10nl,井口气价按0.5元 /m计算,可获经济收入60万元.该措施累计投入预计30万 元(含井口防护网费用),当年投入产出比为1:2,具有良好的 经济效益. (栏目主持杨军)
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