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大型锅炉过热蒸汽减温器损坏分析与改造

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大型锅炉过热蒸汽减温器损坏分析与改造大型锅炉过热蒸汽减温器损坏分析与改造 傅其东 (大唐桂冠合山发电有限公司 广西 合山 546501) 摘要:介绍了1004t/h锅炉过热蒸汽减温器损坏情况,分析了减温器喷管断裂及减温器筒体、管座产生裂纹原因,采取了临时处理措施,并对设备进行改造。 关健词:减温器;喷管断裂;裂纹;设备改造 1 概述 大唐桂冠合山发电有限公司#2炉型号为DG1004/18.5-Ⅱ,为亚临界、中间再热、单轴、叁缸、双排汽330MW凝汽式汽轮机配套的自然循环煤粉锅炉,锅炉为亚临界压力,一次中间再热的自然循环锅炉,单炉膛,燃烧器布...

大型锅炉过热蒸汽减温器损坏分析与改造
大型锅炉过热蒸汽减温器损坏 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 与改造 傅其东 (大唐桂冠合山发电有限公司 广西 合山 546501) 摘要:介绍了1004t/h锅炉过热蒸汽减温器损坏情况,分析了减温器喷管断裂及减温器筒体、管座产生裂纹原因,采取了临时处理措施,并对设备进行改造。 关健词:减温器;喷管断裂;裂纹;设备改造 1 概述 大唐桂冠合山发电有限公司#2炉型号为DG1004/18.5-Ⅱ,为亚临界、中间再热、单轴、叁缸、双排汽330MW凝汽式汽轮机配套的自然循环煤粉锅炉,锅炉为亚临界压力,一次中间再热的自然循环锅炉,单炉膛,燃烧器布置于炉膛四角,切圆燃烧,尾部双烟道结构,采用挡板调节再热汽温,固态排渣,全钢架悬吊结构,平衡通风,半露天岛式布置。2004年9月投产。 过热器系统设有三级喷水减温器,用来调节过热蒸汽温度,一级减温器(φ609.6×55,12Cr1MoVG)布置在低过出口集箱至大屏进口集箱的连接管上,二级减温器(φ426×50,12Cr1MoVG)布置在全大屏过热器出口集箱至屏式过热器进口集箱的连接管上,共两只,三级减温器(φ406.4×50,12Cr1MoVG)布置在屏式过热器出口集箱至高温过热器进口集箱的连接管上,共两只。 2 检验情况 2008年5月8日,我公司金属监督人员在#1炉停炉金属检验中,采用UT探伤方法对A侧过热蒸汽三级减温器联箱减温进水管座进行检查,发现管座有较强的缺陷反射信号,通过缺陷的分布形式及波形特征分析,认为:管座存在较大面积网状裂纹。 2008年5月10日,对该减温器减温进水管座进行割除检查,发现减温器喷管在根部处断裂,对减温进水管座、减温器筒体孔口进行PT检查,发现大量的网状裂纹(见图1、图2). 因热疲劳而形成的内 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 面大面积网状裂纹缺陷,虽然不会导致管道壁厚明显减少,但是大量网状裂纹的分割作用,破坏了金属基体的连续性,同时,由于高温介质沿裂纹侵入金属基体的腐蚀作用,造成材料韧性降低,脆性增加,容易造成突发性的管道爆破事故。 减温进水管座[图1] 减温器筒体孔口[图2] 3 减温器喷管断裂及进水管座、减温器筒体裂纹原因分析 3.1 喷管断裂原因 由于减温器结构设计不合理,喷嘴管段末端无固定装置,而且该减温器喷管在生产装配时用于喷管固定的圆弧板漏焊,使喷管受蒸汽冲刷引起的振动力无中间卸载地方,在减温水投、停过程中产生的正、反向震动力直接传递至喷管根部,使喷管在喷管底座与过渡管对接焊缝热影响区处产生疲劳断裂 (图3中箭头处)。 减温器结构图[图3] 3.2 进水管座、减温器筒体裂纹原因分析 喷水减温器的主要部件是装在减温器联箱内的水喷嘴、文丘里管和保护套管。锅炉给水由喷嘴上直径2~6 mm的小孔喷出并形成雾化,然后在文丘里管的喉部与高速蒸汽混合,水滴的雾化使过热蒸汽温度降低。在喷管断裂后,减温水无法形成雾化状态,使减温水直接喷射进水管座内壁、减温器筒体内壁上,使其产生巨大温差而形成热疲劳应力,在热疲劳应力的长期作用下,筒体内壁形成了网状裂纹。 4 临时处理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 由于当时公司生产任务重,工期短,不具备对该减温器进行改造更换的条件,经研究决定,2008年5月下旬,我公司对该减温器进水管座、减温器筒体孔口进行焊接修复处理,同时对断裂的喷管进行更换,焊接修复方案如下: 4.1对减温器进水管座、减温器筒体孔口的裂纹进行打磨清除,经探伤后确保无裂纹.对挖除裂纹造成凹坑处,经打磨成V 型坡口用氩弧焊修复. 4.2焊接方案 4.2.1坡口采用U形型式,加工后PT检查确保坡口无裂纹、重皮、坡口损伤及毛刺等,坡口表面及附近10-15mm范围内的油、漆、垢、锈等应清理干净,直至发出金属光泽;对接单面焊的局部错口值不应超过壁厚的10%,且不应超过1mm。 4.2.2采用氩弧焊打底,电弧焊盖面;氩弧焊焊丝采用TIG-R31,Φ2.5mm,电焊条采用R317,Φ3.2mm、Φ4.0mm;焊条R317经350℃×1.5h烘干,并放入100—150℃的保温筒内随用随取. 4.2.3定位焊三点,定位焊缝厚约3-4mm,长约15-25mm;点固时电流不能太小,起头处要有足够的温度,防止粘合复盖,收弧时弧坑要填满。 4.2.4预热:焊前采用电加热方式进行加热,预热宽度为管子壁厚的3倍,整圈温度加热至200-250(以主管为准);升温、降温速度,一般可按250×(25/壁厚)℃/h计算,且不大于300℃/h。 4.2.5焊接工艺 4.2.5.1焊接参数:打底层(Ws):焊接电流I=110—120A,焊接电压U=10-15V,焊接速度约50-80 mm/min;填充、盖面层(Ds):焊接电流I=110—150A,焊接电压U=17-25V,焊接速度约50-70 mm/ min。 4.2.5.2氩弧焊打底层厚度不小于3mm,其他焊道单层厚度不大于焊条直径加1mm,单道宽度不大于所用焊条直径的5倍。 4.2.5.3采用多层多道焊,运条时要注意坡口边缘熔化良好,防止边缘产生夹渣等缺陷;多层接头应错开,层与层间、道与道间接头错开5-10mm,收弧时要填满弧坑。 4.2.5.4施焊过程中,层间温度不低于预热温度下限200℃,且不高于400℃。焊缝应一气完成,不得随意中断焊接,若被迫中断时,应采取防止裂纹 产生的措施(如后热、缓冷、保温等)。再焊时,应仔细检查并确认无裂纹后,方可按照工艺要求继续施焊 4.2.6焊后热处理:最高恒温温度720-750℃,升温、降温速度,按250×(25/壁厚)℃/h计算,且不大于300℃/h.,保温宽度每侧不小于管子壁厚的5倍. 5改造方案 该类型减温器的喷管采用悬臂梁式结构,结构不合理,为彻底消除设备缺陷,2008年8月对过热蒸汽减温器进行改造,改造后的减温器结构见图4。改造后设备特点如下: 改造后减温器结构图[图4] 5.1增加喷管另一端的固定点,喷管贯穿减温器筒体,减少喷管在运行中的振动,避免喷管断裂。 5.2简化喷管的结构,其制造、装配工艺相比原结构简便。 6 结束语 改造后的减温器经过一年多的运行,经多次金属监督检验,未发现有异常情况,本次改造取得了良好的效果。 参考文献: 1、何德芳等编 失效分析与故障预防 冶金工业出版社; 2、郭延秋等编 金属与焊接分册 中国电力出版社 3、潘效军等编 锅炉改造技术 中国电力出版社 _1308657158.bin _1308675449.bin
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分类:生产制造
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