[doc] MEG钻井液技术在剑门1井超长小井眼段的应用
MEG钻井液技术在剑门1井超长小井眼段
的应用
第26卷第6期
2009年11月
钻井液与完井液
DRILLINGFLUID&COMPLET10NFLUID
VoI_26No.6
Nove.2009
文章编号:10015620(2009)06—002103
MEG钻井液技术
在剑门1井超长小井眼段的应用
欧阳伟杨刚贺海王棋曾婷
(川庆钻探工程有限公司钻采工艺技术研究院,四川I广汉)
摘要由于MEG钻井液具有与油基钻井液接近的抑制性能和润滑性能,在国外广泛应用于水平井,定向井及
钻探复杂井,高难度井中.通过对比评价分析MEG钻井液,聚磺钻井液,油基钻井液的流变性能,抑制性能和润滑
性能等,优选出性能优良的MEG钻井液配方,并在剑门1井深井进行了成功应用,解决了该井深井超长小井眼段
的抗温,润滑防卡,膏盐及盐水污染,压差卡钻等复杂问题,同时该钻
井液还具有转化,维护处理简便的特点.该井
钻至井深7009m完钻,创造了中国超深井小井眼段长2005.43m的记
录.
关键词MEG钻井液;小井眼钻井;井眼稳定;抗污染
中图分类号:TE254.3文献标识码:A
剑门1井是中国石油天然气集团公司部署的一
口重点风险探井,设计井深为7100m,目的层为长
兴组.在进入剑门1井须二段地层0.6m时,发现
了油气显示,将钻井液加重至密度为2.28g/cm.时
出现井漏,使用桥浆和”HHH”进行多次承压堵漏
后,将钻井液密度提高为2.45g/cm.左右,钻至井
深5003.57m(须家河组底部).此时如果在该密
度下继续钻进,进入雷口坡组和嘉陵江组地层可能
发生井漏,将引起上部超高压流体进入井筒,引起井
喷和井漏,造成井下复杂情况,因此在须一段中上部
地层提前下入177.8mm套管.因此,剑f11井
还有2005.43m长的小井眼段.在小井眼段钻进
时钻井液将主要面临以下的困难:?钻井液密度高,
环空间隙小,循环压耗大,易造成开泵困难;?长段
小井眼钻进过程中防卡,润滑问题;?钻井液遇高
温,盐膏及高压盐水污染等;?在雷口坡组,嘉陵江
组地层可能出现井漏;?进入渗透性好的地层时存
在压差卡钻风险,所以开展了MEG钻井液的研究
与应用.
1MEG钻井液性能评价
1.1基本配方
通过对处理剂的优选及其加量的调整,优选出
的MEG钻井液配方如下.
1清水+5.0膨润土+0.2聚合物降滤
失剂+4抗温抗盐降滤失剂A+0.4NaOH4-
4抗温抗盐降滤失剂B+6抗高温降滤失剂+
7MEG(干剂)4-3聚合醇4-3防塌降滤失剂4-
3Voo防卡润滑剂4-0.5CaO4-0.2
表
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面活性剂4-
重晶石
对优选出的MEG钻井液的流变性,抗膏盐污
染能力,抑制性,润滑性等性能与聚磺钻井液(2),
油基钻井液(3)进行了对比评价.
1.2流变性能
将MEG钻井液,聚磺钻井液,油基钻井液在
170.C热滚16h后,在室温下测定其流变性,结果
见表1.
表1MEG钻井液老化后的流变性能
注:FL”n测定温度为150.C.
由表1可以看出,密度为1.80g/cm.的MEG
钻井液,聚磺钻井液,油基钻井液都有较好的流变性
第一作者简介:欧阳伟,高级工程师,1964年生,1988年毕业于成都科技大学,长期从事钻井液的设计,科研及现场技术服
务工作.地址:四川I省广汉市中山大道南二段88号;邮政编码618300;
电话(0838)5151375;Email:ouyangwei2339@sina.corn.
22钻井液与完井液2009年11月
能,具有较低的中压滤失量和高温高压滤失量,表明
它们具有一定的抗温能力,能够满足深井钻井抗温
的需要.
1.3抗膏盐污染能力
分别在MEG钻井液,聚磺钻井液和油基钻井
液中加入NaC1,CaC1,NaC1+CaC1z和盐水,经过
150?热滚16h后在室温下测定性能,结果见表2,
配方如下,其中盐水配方为:500mL水+22.5g
NaC1+6.5gMgC[2+2.5gCaCI2.
41+7NaC1
52+7NaC1
63-i-7NaCl
71+CaC12(Ca=1000mg/L)
82十CaCI2(Ca===1000mg/L)
93+CaC[2(Ca===l000mg/L)
1O4+CaC12(Ca一1000mg/L)
115-]-GAG12(Ca..=1000mg/L)
12fi+CaCI2(Ca一1000mg/L)
131+1O盐水
142+l0盐水
153+10盐水
表2MEG钻井液抗盐,钙及盐水污染性能实验
注:FL”n测定温度为150.C.
通过实验结果看出:MEG钻井液,聚磺钻井液,
油基钻井液均具有良好的抗盐,抗钙和复合盐的能
力,能够满足钻井过程中抗膏盐污染的要求.
1.4抑制性能
实验结果表明,清水,MEG钻井液,聚磺钻井液
和油基钻井液岩屑回收率分别为27.48%,93.26,
83.34和99.48.MEG钻井液抑制膨润土分散
能力结果见表3,膨胀量实验结果见图1.
表3MEG钻井液抑制膨润土分散能力
注:FL测定温度为150.C.
嘲
图1MEG钻井液,聚磺钻井液,油基钻井液线性膨胀量
由实验结果得知,MEG钻井液与油基钻井液的
岩屑回收率接近,且这种钻井液的流变性能,滤失量
基本不变,而聚磺钻井液的黏度,切力和滤失量明显
增加,MEG钻井液的线性膨胀率明显比聚磺钻井液
低,与油基钻井液接近.表明MEG钻井液的抑制
性能与油基钻井液基本接近.
1.5MEG钻井液润滑性能
采用手柄式摩擦系数测定仪测得MEG钻井
液,聚磺钻井液和油基钻井液经170C滚动16h后
的摩擦系数分别为0.0507,0.1183和0.0422.由
此得知,在相同条件下,MEG钻井液和油基钻井液
的摩擦系数明显好于聚磺钻井液,MEG钻井液和油
基钻井液的润滑性能接近.
通过上述实验评价可知,MEG钻井液具有较好
第26卷第6期欧阳伟等:MEG钻井液技术在剑门1井超长小井眼段
的应用23
的性能,能保障长段小井眼的顺利安全钻进,可防止
井下复杂情况的发生.MEG钻井液具有以下特点:
?较好的流变性能,较低的黏度和切力,有利于降低
循环压耗,保证泵的顺利开通和防止井漏的发生;?
具有较强的封堵能力,润滑性能,较低的滤失量和较
好的泥饼质量,可以预防压差卡钻;?良好的抗温稳
定性,抑制能力和抗盐膏污染能力,避免了钻屑中黏
土的分散和钻井液在高温,盐膏污染下的流变性能
变蒡.
时的最大摩阻小于50kN,说明钻井液具有较好的
润滑性能.?MEG钻井液具有转化,维护处理简便
的特点.
2应用效果图2MEG钻井液在高剪切速率下的高温高压表观黏度
剑门1井在149.2mm井眼钻进过程中,将
MEG与其它处理剂配成胶液,按循环周以细水长流
的方式将聚磺钻井液逐步转化为MEG钻井液,并
加重至原井浆密度,以维持井内钻井液密度的稳定,
使钻井液性能稳定.在小井眼钻进过程中,通过对
MEG钻井液性能的维护,历时73d钻至井深7009
m完钻,顺利完成了长井段(2005.43m)小井眼的
钻探任务.该钻井液的密度为1.67,1.86g/cm.,
黏度为52,60S,表观黏度为42,54mPa?5,塑性
黏度为35,44mPa?S,动切力为2.5,10.0Pa,静
切力为1.0,3.o/8.0,14.0Pa/Pa,API滤失量为
0.5,2.0mL,高温高压滤失量为7,12mI,摩擦系
数为0.0338,0.0846.完井时MEG钻井液在高
剪切速率,低剪切速率下的高温高压表观黏度见图
2和图3.
现场应用结果表明:?MEG钻井液具有优良的
流变性和较强的抗温能力,钻至完井井深7009m,
井底完井测试温度为175.C,MEG钻井液的最高密
度为1.86g/cm.,该钻井液流变性能稳定,中压滤失
量和高温高压滤失量低,钻进过程中的最高泵压为
23MPa,满足了工程的需要.?具有良好的抗膏盐
污染能力.该钻井液在雷口坡组,嘉陵江组地层井
深5272,65061Tl井段,钻遇42段膏盐层,其总厚
度达349m(其中最厚一层达48m),钻进中钻井液
性能稳定,表现出很好的抗膏盐污染能力.?较好
的润滑性能,避免了卡钻风险,保证了小井眼段的顺
利钻进.该井小井眼段长2005.43rn,钻井液最高
密度为1.86g/cm.,泥饼摩擦系数小于0.07,起钻
图3MEG钻井液在低剪切速率下的高温高压表观黏度
3认识与建议
1.MEG钻井液的抑制能力和润滑性能好于聚
磺钻井液,与油基钻井液接近.
2.MEG钻井液成功解决了剑f11井深井超长
小井眼段的抗温,润滑防卡,膏盐及盐水污染,压差
卡钻等复杂问题,同时该钻井液还具有转化,维护处
理简便的特点.
3.MEG处理剂甲基葡萄糖甙具有一定的表面
活性,这是决定该处理剂具有良好润滑性的根本原
因,但另一方面可能引起钻井液起泡,因此在加入
MEG处理剂之前,提前预加适量的消泡剂,防止钻
井液起泡而影响钻井.
参考文献
[1]刘艳,张琰.适用于大斜度井及水平井钻进的MEG钻
井液研究_J].地质与勘探,2005.41(1):93
[2]王彬,樊世忠,李竞.MEG水基钻井液的研究与应用
FJ].石油钻探技术,2005,33(3):22
(收稿日期2009—0220;HGF=O96A4;编辑张炳芹)
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